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海上井口采油平臺(tái)閉排系統(tǒng)運(yùn)行與實(shí)踐

2021-10-12 14:51:40梁云
錦繡·下旬刊 2021年11期
關(guān)鍵詞:故障處理

摘要:油田產(chǎn)能釋放項(xiàng)目中增加一套緊湊型脫水裝置,是為了解決海管輸送能力與換大泵提液增產(chǎn)。閉排系統(tǒng)作為整套生產(chǎn)工藝處理系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分,如何解決閉排系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的各種問(wèn)題,便之平穩(wěn)高效運(yùn)轉(zhuǎn),是直接影響脫水系統(tǒng)及油田生產(chǎn)時(shí)效的關(guān)鍵因素。

關(guān)鍵詞:脫水系統(tǒng);閉排系統(tǒng);故障處理;沖砂管;水力旋流器擴(kuò)容

一、現(xiàn)狀及問(wèn)題分析

油田的井口平臺(tái)產(chǎn)能釋放項(xiàng)目中脫水系統(tǒng),是一套采用管柱狀旋流氣液分離器、三級(jí)水力旋流器分離技術(shù)與加氣浮選裝置進(jìn)行脫油的工藝處理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)水合格排放。其中二、三級(jí)水力旋流器與加氣浮選處理后的含油污水連續(xù)進(jìn)入閉排罐,經(jīng)閉排泵外輸。因井口平臺(tái)閉排系統(tǒng)的初始設(shè)計(jì)與后期生產(chǎn)情況匹配存在一定問(wèn)題,再加上閉排泵的效率問(wèn)題,自產(chǎn)能釋放項(xiàng)目投產(chǎn)以來(lái),閉排系統(tǒng)的各種問(wèn)題一直困擾現(xiàn)場(chǎng),主要有以下幾點(diǎn):

1.系統(tǒng)原因:井口平臺(tái)閉排系統(tǒng)初始設(shè)計(jì)與現(xiàn)在生產(chǎn)情況不匹配的問(wèn)題。平臺(tái)閉排系統(tǒng)并沒有考慮到以后新增項(xiàng)目接入,閉排罐容積設(shè)計(jì)比較小,只有6.5方,除去高、低液位與泵的安裝等因素,實(shí)際可以操作的空間比較小。隨著上、下游油田的不斷開發(fā)與換大泵提液增產(chǎn),海管輸送鏈路壓力迅速上漲,海管運(yùn)行壓力已經(jīng)接近設(shè)計(jì)操作壓力的臨界值,操作壓力空間非常小。

2.閉排泵的原因:脫水系統(tǒng)投用后,閉排泵運(yùn)行方式從原來(lái)間隙運(yùn)行改為連續(xù)運(yùn)行。新閉排泵選型不匹配,以水介質(zhì)為對(duì)象的設(shè)計(jì)導(dǎo)向在海管高背壓、輕質(zhì)低密度原油、高溫度等環(huán)境下效率也不理想。另泵的汽蝕余量,泵的故障率很高。

3.生產(chǎn)狀態(tài)變化:經(jīng)過(guò)多少提泵提液后,海管壓力大幅度增加,脫水系統(tǒng)的處理量已經(jīng)接近設(shè)計(jì)最大值,處理效果變差,進(jìn)入閉排罐的含油量成倍增加,閉排泵運(yùn)行不穩(wěn)定。

二、深入發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

隨著生產(chǎn)進(jìn)行,閉排系統(tǒng)的問(wèn)題越來(lái)越突出。因維修作業(yè)退出脫水系統(tǒng)后,再次投用時(shí),需要降低閉排罐液位,作為啟動(dòng)緩沖空間,達(dá)到更好的脫水處理效果。總結(jié)以往投用脫水與閉排系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn),從以下幾個(gè)方面開展論述與分析:

1.閉排罐中的油水混合物比例發(fā)生變化。閉排泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)期間從閉排罐取混合液樣,油水混合比例小,泵吸入大量的生產(chǎn)水并“混合”著少量的原油一起外輸,這樣的情況適合閉排泵運(yùn)行的工況;但是在維修期間長(zhǎng)時(shí)間靜置,油水分離,密度較輕的原油,在實(shí)際環(huán)境下,離心閉排泵效率非常差。通過(guò)取樣對(duì)比、分析閉排泵出口壓力曲線、電流曲線可以得出,隨著閉排罐中液體油的比率上升,離心泵效率大幅度下降,最終欠載或是壓力低停泵。

2.閉排泵前置濾器清洗后只使用了幾天后,就發(fā)現(xiàn)前置濾器有較多雜質(zhì),經(jīng)對(duì)雜質(zhì)分析判斷,雜質(zhì)來(lái)源是修井作業(yè)時(shí)與作業(yè)后地層返排導(dǎo)致,濾器堵塞后,閉排泵效能必然受影響。

3.生產(chǎn)井換大泵增產(chǎn)后,脫水系統(tǒng)的處理量已經(jīng)接近設(shè)計(jì)臨界值,一級(jí)油水分離旋流器處理能力超標(biāo),油水分離效果變差,水出口含油比較以前大幅度上升。經(jīng)二、三級(jí)水力旋流器進(jìn)入閉排罐的含油量也大幅度增加,最終閉排罐內(nèi)積累大量輕質(zhì)原油。在當(dāng)前生產(chǎn)工況下,離心閉排泵外輸輕質(zhì)原油,效率非常差。

4.生產(chǎn)水結(jié)垢的問(wèn)題,在清洗閉排泵前置濾器時(shí)發(fā)現(xiàn)有明顯的結(jié)垢現(xiàn)象。之前對(duì)閉排泵的拆檢泵作業(yè),在葉輪中也發(fā)現(xiàn)了結(jié)垢現(xiàn)象。生產(chǎn)水在泵內(nèi)部結(jié)垢,導(dǎo)致葉輪流道變窄,加上磨損導(dǎo)致的口環(huán)間隙變大,最終導(dǎo)致泵效會(huì)逐漸下降,泵的出口壓力下降。

三、解決方案

通過(guò)對(duì)運(yùn)行環(huán)境、生產(chǎn)工況及遇到的各種情況,通過(guò)實(shí)驗(yàn)與摸索,現(xiàn)場(chǎng)開展了以下措施,調(diào)整或是優(yōu)化各種運(yùn)行條件,使閉排系統(tǒng)正常、平穩(wěn)、高效運(yùn)行。

1.對(duì)閉排罐進(jìn)行清罐作業(yè)。主要目的是清除罐內(nèi)積存的雜質(zhì)與油,解決閉排泵進(jìn)口濾器堵塞的問(wèn)題與閉排泵運(yùn)行壓力異常的問(wèn)題。

2.對(duì)閉排罐沖砂管進(jìn)行改造。為了盡量滿足閉排泵有必要的汽蝕余量,需要抬高閉排罐運(yùn)行液位,高液位必然會(huì)導(dǎo)致閉排罐內(nèi)油水混合物產(chǎn)生分離,油水嚴(yán)重分層,水被抽走,原油大量積存在罐的上部份。通過(guò)把沖砂管抬高80-90厘米,通過(guò)從沖砂管取樣,檢查罐內(nèi)存積油情況,并排放聚集罐上部的原油,以保證閉排泵的平穩(wěn)運(yùn)行。

3.對(duì)脫水系統(tǒng)進(jìn)行清洗。脫水系統(tǒng)投用后,不能在線進(jìn)行清洗與維修,只有油田停產(chǎn)大修或是退出脫水系統(tǒng)時(shí),才能對(duì)整套系統(tǒng)進(jìn)行清洗。經(jīng)過(guò)對(duì)水力旋流管與容器內(nèi)進(jìn)行清洗,疏通了部份堵塞旋流管與清除容器積存的油泥,恢復(fù)水力旋流器處理效果。

4.油水分離旋流器處理量擴(kuò)容。在脫水系統(tǒng)投產(chǎn)初期,因油田產(chǎn)能配產(chǎn)與脫水系統(tǒng)處理量的原因,油水分離旋流器裝有14根水力旋管盲管,在清洗作業(yè)后,更換了這14根盲管,進(jìn)行處理量的擴(kuò)容,改善了處理效果,從設(shè)備上改變大量原油進(jìn)入閉排罐的問(wèn)題。

5.加注阻垢劑。針對(duì)生產(chǎn)水結(jié)垢的問(wèn)題,在脫水系統(tǒng)進(jìn)行阻垢劑加注,降低、減緩水垢生成對(duì)泵及管線的影響。經(jīng)過(guò)實(shí)際驗(yàn)證,阻垢劑在脫水系統(tǒng)水出口注入比在進(jìn)入脫水系統(tǒng)前注入更加有效,并減少原油對(duì)阻垢劑的影響。

6.控制產(chǎn)量。嚴(yán)格控制總產(chǎn)液量,優(yōu)化各井配產(chǎn)結(jié)構(gòu),使各個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行在設(shè)計(jì)工況范圍內(nèi),使生產(chǎn)做到穩(wěn)定、高效。

7.減少閉排罐內(nèi)液體產(chǎn)生靜置分離改造(設(shè)想)。改造脫水系統(tǒng)進(jìn)入閉排罐的管線,在罐內(nèi)入口處加長(zhǎng)引至罐出口上方20公分處,使進(jìn)入閉排罐內(nèi)含油約0.2%的生產(chǎn)水在不分離情況下,就被閉排泵吸入并外輸,最大限度降低生產(chǎn)水在閉排罐內(nèi)油水靜置分離,同時(shí)又不影響泵效。

8.閉排罐出口與閉排泵之間增加1臺(tái)管道泵,增加閉排泵進(jìn)口壓力,解決閉排泵廠家技術(shù)文件中,現(xiàn)場(chǎng)需要提供必須汽蝕余量為1米的問(wèn)題。針對(duì)高溫對(duì)閉排泵機(jī)械性能的影響,提出增加冷卻器,對(duì)進(jìn)入閉排的液體進(jìn)行降溫,降低閉排泵零件的磨損,節(jié)約維修成本。

四、效果評(píng)價(jià)

經(jīng)改造施工作業(yè)、調(diào)試、投用,證明了上述問(wèn)題分析與作業(yè)實(shí)踐在海上井口采油平臺(tái)收到良好的效果。對(duì)類似海上井口采油平臺(tái),后期以增加緊湊式脫水系統(tǒng)作為產(chǎn)能釋放措施,在解決閉排系統(tǒng)運(yùn)行中的遇到類似問(wèn)題,有成熟可行的指導(dǎo)方案與借鑒意義。

作者簡(jiǎn)介:梁云,1980-5-25,男,漢,廣東茂名,中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司,采油工程中級(jí)工程師,采油工藝

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