孫 杰,李樹春(齊齊哈爾技師學院,黑龍江 齊齊哈爾 161002)
當前,在鐵路運輸中,為實現“重載高速”“安全正點”和及時準確地到達目的地停車,在每一臺機車、車輛上均裝有制動機。我國內燃機車在制動方面普遍采用JZ-7型空氣制動機,它由“五大閥”即:自動制動閥(簡稱自閥、俗稱大閘)、單閥(簡稱單閥,俗稱小閘)、中繼閥、分配閥及作用閥組成。
據鐵路機務運用部門統計,制動系統故障的件數平均每個月大約在5件左右,占故障總件數的1.4%。雖然故障比例很小,但是出現故障,一般情況乘務員都不能很快進行處理,以致出現機車在線故障機破的發生。制動機的檢查,主要是根據制動機自、單閥手柄各位置的作用,通過觀察各壓力表指針指示壓力的變化來檢查各“五大閥”的作用狀態是否良好。通過多年制動機專業的教學經驗,針對七步閘檢查方法,分析并判斷“五大閥”在每一步易出現故障的處所及原因,以便早期發現問題,及時報修,消滅機破臨修,確保機車質量。
JZ-7型空氣制動機“七步閘”檢查方法(見圖1),其試驗內容多、專業性強、難記憶,為了便于記憶和掌握,將試驗內容按步驟簡化編成順序口訣:一最小、二最大、三過量、四取把、五緊急、六步、七步是單閥(俗稱“小閘”);項目口訣如下:

圖1 七步閘檢查方法
一步:看完風表動閘把,減壓最小到最大,單閥緩解細觀察。二步:間隔10s待充氣,手柄旋轉到最大,制、緩時間5~7s,7~9s。三步:手柄旋轉到過減,拿回最小細觀察,制動管不許有變化。四步:手柄快速到取把,制動管不許有變化,拿回過充細觀察,制動管得到過充壓。五步:五步緊急帶撒砂,制動缸4s到限壓,單緩要等到一百八(工作風缸降到180 kPa以后)。六步:小閘制動分3次,緩解也得兩三下。七步:3s之內全制動,4s緩解不許差。
這樣下來七步操作既做得好,又不易遺漏故障。
單閥試驗是在第六、七步時進行,主要故障點有三個:一是單緩柱塞閥尾部排風不止,此故障為單緩柱塞0形圈密封不良,直接將工作風缸的壓力空氣排向大氣;二是單閥調整閥調值過高或過低,此故障一般為調值超過或低于規定值30kPa,第七步閘時,制動缸壓力達到330 kPa,同時保壓良好,觀察壓力表指針就能查出此故障;三是單獨作用管半堵,自閥正常,單閥全制動時間超過5s,緩解時間也超過4s,單保壓正常。
2.2.1 均衡風缸漏泄
分析:在制動機“七步閘”試驗中,此故障在操作時,判斷難度非常大,單從表針和時間的觀察上很難確定。例如,自閥手柄在過充和運轉位時,從表針上看和正常情況都一樣;當手柄在制動區、過減、取把、緊急位時,減壓速度有所加快,但制動管保壓正常。其他現象都和正常情況一樣,雖然減壓速度有所加快,但一般是很難觀察出來的。
產生這種現象的原因就是因為調整閥為自動保壓式,構成供漏平衡。從實際在機車上的實驗得知,當自閥手柄在運轉位充滿風后,將均衡風缸排水閥全部打開,只聽見急速的排氣音響,機車操縱臺上總風缸壓力表顯示壓力下降,而均衡風缸壓力表顯示壓力不降,只是比標準低20~30kPa;如果均衡風缸漏泄量每分鐘超過50kPa時,第一步閘變化不大,第二步閘施行最大有效減壓時,產生緊急制動的原因是中繼閥排氣口排出壓力空氣,而后引起緊急放風閥排風。
2.2.2 自閥手柄由過充位移回運轉位時,制動管過充壓力消除時間超過122s
分析:當自閥手柄從過充位移回運轉位時,過充風缸體上的0.5mm小孔應有排氣音響,制動管工作風缸表針應緩慢下降,但下降時間過長,就有故障發生。
故障點:過充風缸體上的0.5mm小孔半堵。
2.2.3 自閥手柄施行非正常取把時,制動管有微量減壓,制動缸表針有微量上升
分析:當自閥手柄進入取柄位時,重聯柱塞閥左側總風的壓力和彈簧的作用力迅速跟凸輪降程右移,如果柱塞右移慢就會使均衡風缸和中均管斷開的速度減慢,造成中均室減壓,中繼閥進入制動位,制動管減壓。制動管只要有微量減壓,副閥就會進入局減位,主閥迅速進入制動位,作用風缸充風,作用閥進入制動位,制動缸壓力開始上升(這種現象就是制動機課本中常提到的自鎖能力差)。
故障原因:重聯柱塞閥0形圈阻力大,導致該閥動作不靈活。
2.2.4 自閥部分其他故障
操作順序第五步自閥施行緊急制動時,制動管排出壓力空氣速度慢,時間大于3s,同時自閥凸輪盒下方排氣音響小,制動缸上升速度慢,時間大于5s,判斷此故障為自閥管座上的制動管塞門(注:單控式的折角塞門)一半關閉;自閥施行較大有效減壓量時,排出壓力氣時間大于5~7s(或小于7~9s),此故障原因是調整閥膜板壓板螺母上直徑1.3mm孔過大(或過小)。
該部分主要故障有三種:一是自閥手柄在運轉位,制動管充氣慢:現象為均衡風缸充氣正常,減壓正常,制動管減壓慢,充氣也慢(超過10s)。此故障為中繼閥制動管塞門半關,如果故障在制動機試驗中經常出現,故障點找到后,應馬上恢復,以免影響下步檢查;二是中均管漏泄(每分鐘大于30kPa),中均管漏泄和均衡風缸漏泄一樣都很難判斷。第一步閘檢查時,自閥減壓到最大程度時,制動缸壓力低于標準,但保壓正常,緩解時,均衡風缸充風慢1s左右;第四步閘手柄取把位時,制動管壓力下降,制動缸緩慢上升,根據此現象判斷出故障;三是制動管漏泄(每分鐘大于30kPa):第一步閘由最小減壓位到最大減壓位停留1min時,制動管表針下降,制動缸表針上升;如果客貨車轉換閥在貨車位,自閥手柄在任何位置制動管壓力都下降;制動區、過減位、取把位,制動缸壓力上升,即為此項故障。
2.4.1 常用限壓閥、緊急限壓閥調值過低或過高(與標準值相差30 kPa以上)
故障現象及原因分析:
第二步閘自閥施行最大有效減壓時,制動缸壓力低于標準值,故障為常用限壓閥調值過低。反之,則為常用限壓閥調值過高。此故障亦可在第三步閘自閥施行過量減壓位時進行判斷。現象為均衡風缸制動管均減壓24~260 kPa,制動缸壓力過高或過低。
第五步閘時自閥施行緊急制動,制動缸壓力高于或低于450kPa,為緊急限壓閥調值過高或過低。
2.4.2 工作風缸外漏
工作風缸外漏是指該風缸壓力漏入大氣中。其故障現象為:第一步閘常用減壓50 kPa后,停留1min時,工作風缸表針緩慢下降,制動缸表針也跟隨下降至零,造成機車自然緩解。待工作風缸表針降到與制動管平衡后,制動管也跟隨下降,即此故障出現。
2.4.3 作用風缸漏泄(第二變向閥)
檢查:第一步閘由最小減壓位到最大減壓位停留1min時,均衡風缸、列車管減壓正常,唯有制動缸表針下降至零。當單閥推至單緩位時,緩解作用正常,制動缸壓力回升現象不明顯,但也有少量回升(標準為每分鐘回升100 kPa),漏泄量較大時不回升,自閥緩解正常。操作第二步閘、第三步閘自閥施行最大或過量減壓時,制動缸達不到標準定壓(低30~40kPa),30~40s后制動缸自然緩解壓力110kPa后呈保壓狀態。放置時間超過1min后,制動缸壓力會有上下微量波動現象,就能判斷出此項故障。
該部分易出現的故障有兩種,一是作用閥總風塞門半關:自閥施行最大有效減壓,制動缸壓力上升時間超過5~7s或7~9s,但是緩解速度正常;單閥全制動時大于3s,緩解正常。第一步閘自閥進入制動區后,制動缸壓力上升緩慢,其他正常,緩解正常;第二步閘自閥移到最大減壓位后,排風都正常,制動缸壓力上升速度超過10s,緩解正常,直到第五步閘都有同樣的現象;第六、七步閘:單閥移到全制動位,制動缸上升速度超過3s,但緩解正常,判斷出此故障;二是單獨作用管漏泄:單閥全制動時間超過3s,制動缸能保壓,但制動缸表針有輕微波動(自閥制動時,制動缸一切正常;如果使用另一端單閥操縱時一切正常)。
上述論證將幫助機車乘務員提高制動機檢查及操作水平,為查找故障帶來極大方便,提高技術人員處理故障的能力,盡可能減少或消滅機車的機破和運用故障的發生;同時杜絕將故障隱患帶到列車運行當中,為鐵路運輸提供技術支持和質量保障,保證鐵路運輸的安全。
[1]遲卓剛,張貴良. 內燃機車制動機[M].北京:中國鐵道出版社,2010.
[2]饒忠.列車制動[M].北京:中國鐵道出版社,2003.