【摘 要】本文針對3207工作面支架礦壓顯現特征及工況特征研究,調取支架PM31的壓力數據,利用Excel軟件成圖表后進行分析支架壓力曲線、循環末阻力及初撐力,來壓強度等,觀測支架的支護狀況以及圍巖的控制,來壓時頂板漏矸及煤壁片幫,支架受力情況等,合理提高支架工作阻力、初撐力滿足工作面頂板支護要求。
【關鍵詞】礦壓顯現及工況特征;支架壓力曲線;支架工作阻力;初撐力;工作面頂板支護
3207工作面位于山西霍爾辛赫礦井二盤區,屬于3號煤層,賦存與二疊系下統山西組下部,煤層厚5.3m~5.7m,平均厚5.5m。3號煤層含泥巖、炭質泥巖夾矸0~2層,一般1層,距底板約0.78m左右較為穩定(平均厚度0.30m)。煤層頂板為泥巖、砂質泥巖、粉砂巖,局部為砂巖。底板為黑色泥巖、砂質泥巖,深灰色粉砂巖。該煤層全井田可采,結構簡單,厚度變化不大,煤層平均傾角7.5°,屬穩定型煤層。煤的普氏硬度系數f=0.37-1,屬于較軟煤層。礦井瓦斯等級為高瓦斯礦井。工作面采用走向長臂后退式采煤法,自然垮落法管理頂板;回采工藝為6.0m大采高支架綜采一次采全高,本工作面于2012年8月底試生產,是該礦井第一個大采高工作面。3207工作面三級配套為ZY12000/28/60DD大采高支架,中部架120架,ZYG12000/28/
60D過渡支架3架,ZYT12000/28/60DD端頭支架6架;采用MG750/1815-GWD型采煤機落煤及SGZ-1000/2×855型刮板輸送機,轉載機為SZZ-1200/375型、破碎機為PLM3500型,工作面順槽膠帶運輸機為DSJ-120/180/3×400型,實現了落煤、破煤、運煤的機械化生產。工作面采高一般為5.5m,采用端頭斜切進刀,往返一次進兩刀,每刀進度865mm,勞動組織方式為“兩采一準”,日推進4.3m~5.2m。3207工作面在該工藝實施過程中,由于煤軟頂板碎等開采條件,造成工作面極易發生大面積片幫和端面冒頂,多次嚴重影響工作面的安全生產,特別是2013年3月16日該工作面發生了40m長度的大面積冒頂,極大影響了安全生產,使回采無法正常進行,因此探索工作面的頂板控制問題為安全生產技術關鍵。通過提取工作面支架礦壓顯現特征及工況特征曲線,認為提高支架工作阻力及初撐力是防治工作面片幫、冒頂的根本途徑。
一、支架工作阻力曲線分析
為了分析霍爾辛赫煤礦3207工作面的礦壓規律,采集了天瑪PM31電液控制系統記錄的礦壓數據,利用KJ21礦山壓力監測系統軟件對數據進行處理,得出工作面支架工作阻力曲線圖。為了具有代表性選取3月份和4月1日~4月16日28#、42#、51#支架數據進行分析,詳見圖1~3。28#支架安全閥調定壓力稍大,支架工作阻力在9000KN安全閥開啟,但該值仍小,由于頂板壓力大導致安全閥仍頻繁開啟,支架呈現急增阻特征。在3月6日和9日,安全閥損壞沒有更換,液壓支架基本上起不到支護作用。42#支架從3月1日~3月5日支架工作阻力來看,該支架循環末阻力約為11000KN,說明頂板壓力較大,但3月7日~3月12日安全閥損壞,導致支架壓力上不去,支架支護效果差,3月16日后安全閥調定壓力太小,安全閥頻繁開啟,頂板下沉量增大,支架成被動支護,煤壁受力增大,進而發生片幫冒頂。該支架安全閥調定壓力較大,支架在10000KN時安全閥開啟,支架循環末阻力約為10000KN,頂板壓力較大,該支架安全閥調定壓力約在42MP,比較合理。
圖1 28#號支架3月份和4月份壓力曲線對照圖
圖2 42#號支架3月份和4月份壓力曲線對照圖
圖3 51#號支架3月份和4月份壓力曲線對照圖
綜上,由支架循環末阻力分布情況分析,支架的合理工作阻力應保證不低于10000kN~11000kN,工作面配套支架為ZY12000/28/60,額定工作阻力12000kN,滿足頂板支護要求,但由3月份壓力曲線知,安全閥開啟值多集中在7000kN~9000kN,且安全閥壽命很短,支撐效率嚴重降低,不滿足控制頂板要求,出現端面漏頂現象,制約了工作面推進速度,進而發生大范圍片幫漏頂,因此建議確保安全閥達到設定壓力,即不低于40MPa。
二、結語
(1)該工作面采用一次采全高工藝,在軟煤層條件下,從防治片幫冒頂考慮,應該合理控制采高,保證支架頂梁和頂板全接觸,避免支架和頂板線接觸,造成應力集中,致使切頂線前移,所以最適宜的采高為5.5m,預留偽頂冒落后支架有足夠的支撐高度,使支架不空頂,保證頂板來壓時支架有足夠的工作阻力。(2)工作面移架后,支架工要及時移架,合理調整支架,頂梁適當上仰接頂,控制好采高,避免長時間空頂,加快推進度,一般可以正常推進通過。(3)煤層厚度為5.0m~5.5m時,若煤質較硬、頂板條件較好時,通過使支架頂梁適當上仰接頂,控制好采高,一般可以正常推進通過,不需要留底煤;若煤質較軟、頂板破碎、條件較差,且易發生片幫冒頂時,可以適當降低采高,提高煤層的相對強度,如果降低采高仍然片幫可以采取煤壁注漿等措施加固,可以有效防止大面積片幫冒頂。(4)修復使用現有大流量高精度反沖洗水處理裝置系統,使水中雜質的含量降低,提高水質的純度,反滲透膜應定時進行清洗,保證系統的清潔,減少安全閥反復動作損壞的幾率,使安全閥保持完好狀態。(5)對操縱閥、千斤頂、安全閥、雙向銷等液壓元件不要在井下檢修,應整體更換;同時定期清洗、更換支架反沖洗過濾器,對裸露在外立柱的活柱及其他千斤頂的活塞桿要及時擦拭干凈,減少雜質物進入液壓系統,避免反復摩擦沖擊尋壞液壓構件,減少液壓元件漏液的幾率,減少壓力損失。
參 考 文 獻
[1]徐永圻.煤礦開采學[M].徐州:中國礦業大學出版社,1999
[2]錢鳴高,劉聽成.礦山壓力及其控制(修訂本)[M].北京:煤炭工業出版社,1991
[3]姜福興.礦山壓力與巖層控制[M].北京:煤炭工業出版社,2004