鞍鋼絕癥?
鞍鋼,曾是國家倚重的共和國“長子”,為共和國的建設立下過汗馬功勞!并創造了大名鼎鼎的“鞍鋼憲法”……但1994年時的鞍鋼,卻和許多國有老企業一樣,面臨著令人心碎的困境:技術裝備極其落后;產品不適應市場需求;質量不過關;銷售困難;企業陷入三角債泥潭;欠銀行的一百多億貸款長期不能還,以致于同為“國字號”的銀行,卻拒絕再貸款……1994年冬季,四面楚歌的鞍鋼就曾經一度因為資金捉襟見肘,庫存煤減少,被迫停了兩座高爐,只能靠向全公司黨員們借錢買煤,才勉強避免了停產的絕境。與此同時,鞍鋼還拖欠了兩個月的員工工資。由于資金短缺,擁有偌大資產的鞍鋼,在1994年年底劉玠上任時只能規定:1萬元以上的支出,就要由經理辦公會議由總經理一支筆審批!可見,其時的鞍鋼已經窮到了什么地步……當時甚至有人斷言:即使白給50個億,也救不了鞍鋼!因為技術落后的鞍鋼,在維持生產的同時還要養活50萬名員工!此外,鞍鋼還承擔著所有國企都共有的企業辦社會的沉重負擔。
鞍鋼當時面臨的困難,歸納起來主要是兩條:一是落后,二是人多。
要解決落后,就要進行全面技術改造;而進行技改,沒錢等于癡人說夢,但改造的錢從哪兒來?在企業融資渠道依然相當單一的當時,銀行的白眼兒著實令鞍鋼人齒冷,有道是:巧婦難為無米之炊!
要解決人多,遠不像擇韭菜那樣只需要辨識誰是爛葉,關鍵是那些明擺著的冗員往哪兒安排?對于鞍鋼而言,冗員是不可能推向社會的,因為沒有鞍鋼就沒有鞍山市,本就指望鞍鋼解決就業的鞍山市,是根本沒有能力反哺鞍鋼的。
技改:巧婦能為無米之炊?
在沒錢的情況下,企業如何搞技改?在那年月,企業界流傳最廣的一句話是:“企業不技改,是等死;而技改,是找死!”一語道出了企業面對技改時的尷尬與困頓。鞍鋼能擺脫這樣的宿命嗎?
轉折
面對鞍鋼老得令人傷心的設備,不改造將難以為繼,但如果按照通常的思維,技改的周期通常都比較長,鞍鋼等得起嗎?也許等不到出效益,鞍鋼就已經死了。在這樣的困境之下,鞍鋼是如何起死回生的?這要從鞍鋼的平爐改造說起。
平爐改轉爐,按照業內通常的思路,只能易地重建,而且鞍鋼起初也做出了這樣的計劃——但需要斥資51個億,而且10年才能回收成本。而那時的鞍鋼,多半已經駕鶴歸西……
那一段時間,劉玠滿腦子想的都是如何才能少花錢多辦事。有一次,他去已然名滿華夏的邯鋼參觀,主人介紹的是降低成本的經驗,起初劉玠也沒太在意。因為鞍鋼攤子太大、問題積淀太深,不是個把經驗就能對鞍鋼起什么作用的。但當參觀走到轉爐前時,劉玠忽然不走了,問這問那,眼睛幽幽閃亮,就像發現金礦一樣。他還跟廠里要來了轉爐的各種技術指標,拿自己的平爐指標一項一項地做比較,陪同他的辦公室主任于洪就知道有戲了。就在那天夜里,他人還在邯鄲,就毅然做出平爐改轉爐的決定!
到底是什么瞬間就打動了苦無良策的劉玠?“平爐煉鋼質量差,成本高,還要燒重油,當時重油從900(元 / 噸)漲到1200(元 / 噸),還買不到,實在沒辦法我們就到遼河油田買原油來燒……真是走投無路!”劉玠知道:當時鞍鋼兩個鋼廠一年虧四五個億,能否迅速淘汰平爐是個非常關鍵的問題。而當時鞍鋼的方案也是易地重新建,地點都選好了。但在邯鋼,劉玠發現:它們使用15噸小轉爐煉鋼,也能做到成本低、不燒重油,這對劉玠的啟發簡直難以名狀!同時也堅定了回來“改造”的決心。一般來說,平爐高度18米,轉爐則要30多米,所以改轉爐,廠房就得重建。但邯鋼的小轉爐,完全可以放進鞍鋼18米的廠房去,這樣原來的廠房、鋼水包等設備就都能用得上!在回來的路上劉玠 就開了名單,一到廠里就把設計院、煉鋼廠的主管都叫來開會,研討在平爐廠房建轉爐的思路。當時鞍鋼只有5000萬投資的拍板權,劉玠就問大家能不能5000萬做下來?!歷盡艱辛,鞍鋼最終設計出了一個可行的方案,可以把原有設備全用上,成本由此大大降低:轉爐鋼每噸成本比平爐鋼能節約100元,原來一個廠虧兩個億,現在能賺一個億!到1996年10月第一個轉爐改造完成,這個洗心革面般的大動作,鞍鋼只花了7000萬!——這里外里省下多少錢……可有人算過這筆賬?
就這樣,鞍鋼做到了:改一座轉爐、停一座平爐,而不停產。其后,連同連鑄工藝,鞍鋼相繼建起了6座100噸的轉爐,實現了全轉爐全連鑄。只這一項每年就降低成本11億!更不可思議的是,鞍鋼此番花錢之少,令很多同行為之咋舌贊嘆。一位兄弟鋼廠的資深總工看后,連聲嘆道:“簡直是奇跡!建一個鋼廠,就得50億,而你們花5億建了兩個鋼廠!我是想不出這樣的點子的!”
看似不可能的事,為什么鞍鋼把它變成了現實?投入少,為什么還能高起點?關鍵在于鞍鋼用最少的錢去傾力改造最主要的流程,保證產品的高質量,而其它不影響質量的部分,則能省就省。
平爐的迅速淘汰不僅成了鞍鋼改造的轉折點,對鞍鋼擺脫困境起到了十分重要的作用,也給國內的同類企業樹立了樣板,使全國同業比原計劃提前5年淘汰了平爐煉鋼。
談判
鞍鋼技改的第二個突破口,是改造前蘇聯援建的年產250萬噸板材的一米七半連軋。這部早年建設的軋機,產品質量差,用戶不歡迎,但又占當時鞍鋼板材生產能力的一半。鞍鋼決定新建一條1780mm熱連軋取代改造,計劃投資是75.6億。但劉玠知道:“75億我們根本拿不出來,只能拿出一半。我當時都想買一個日本的二手設備,可是我們已經買了三個二手設備了,再買沒法向上級和職工交待……當時我絞盡腦汁,就想能不能有少花錢的辦法?!?/p>
有一次劉玠去北京開會,同行們紛紛向他打聽熱軋線準備花多大價碼引進?劉玠秘而不宣,說談談看吧。大家就說誰誰引進熱軋線花了90億,就算你劉玠能壓價,少說也得80億,這是國際市場的最低價了。劉玠說:我準備用80再除以2,40億就拿下來。大家就哈哈笑,以為他在說瘋話或者是過于幽默——怎么可能?
其實,鞍鋼熱連軋改造的考察和談判從1995年春天就開始了,前來投標的意大利、美國、德國和日本公司把鞍鋼的東山賓館住滿了。劉玠決定貨比三家,讓集團副總、“1780”項目負責人王明仁找他們一個一個地談,一個細節一個細節地談。這是一場馬拉松式的談判,比智慧,更比意志和韌性。東山賓館的草坪由綠而黃,由黃而枯,當第一場大雪徐徐飄落時,談判結果仍然沒有浮出水面。而此時鞍鋼光圖紙就出了好幾噸。一年以后,熬不起的美國人和意大利人相繼告退,還是日本人和德國人執著,于是最后鞍鋼要從日本和德國公司選擇一家作為“1780”項目總負責。
終于,與日本和德國公司的“馬拉松”談判結束,只等最后拍板,這時劉玠出現了,他說:“你們在現在的基礎上再減500萬美元,咱們就握手簽約!否則,你就回去吧……”日本的項目負責人當即在劉玠面前抱頭痛哭,甚至下跪!畢竟,這么艱苦好不容易要達成和約了,怎能前功盡棄?!劉玠說:“如果你不簽,你們就走吧!”結果,第二天日本人在連夜磋商后果然答應了劉玠的條件?!拔耶敃r的想法,就是:一定要用別人1/2的投資拿下來!即便外國人不干,我自己干!所以我不怕他們!”劉玠回憶道。
“點菜”吃飯
人常言:“便宜沒好貨!”在簽約額上如此苛求,會不會影響到工程的質量?
鞍鋼的做法是凡是影響質量和技術水平的關鍵部位才由國外引進,其它凡是國內能制造的設備全部由國內制造,但要日本三菱的技術人員來監制。劉玠的判斷是:當時國內的機械加工行業設備能力已經達到了很高的水平,中國廠家缺少的是制造工藝,缺的是精細制造,但只要有日本技術人員監制,即使在國內生產也能保證設備的質量。這就是為什么鞍鋼大量采用國產設備,卻能一次投產成功的主要原因。
值得一提的是,在這個工程中,采用的圖紙雖來自日本三菱,但計算機控制系統的編程則由中方負責。“1780”熱軋線僅用了30個月就建成了。至于投資,由于全部硬件設備和大部分軟件系統都是國貨,只用了43億,比國內企業引進同樣一條生產線的投資額少了一半!參與投建的日方技術人員酸溜溜地表示欽佩,說建同樣一條線,國際記錄是36個月,鞍鋼又身處北方,還應該增加6個月。
人們常說:好的機遇是給那些執著追求的人準備的??芍^生逢其時,這項被鞍鋼人稱之為“希望工程”的“1780工程”一投產,鋼材市場的價格就一路上揚,給鞍鋼帶來了可觀的利潤,也為鞍鋼后來一步步的技改奠定了堅實的基礎。“1780工程”可謂是對鞍鋼“高起點、少投入、快產出、高效益”技改原則的最好詮釋。而且,過去中國引進外國設備吃的是“包席”,很多存在重復引進,現在鞍鋼把它變成“點菜吃飯”,則做到了“將將好”的境界。
鞍鋼不僅消化吸收了1780機組的工藝技術,而且還用他們多年在熱連軋方面開發的技術成果,依靠自己的力量改造老半連軋機組,建成了國內第一條擁有自主知識產權、達到當代國際先進水平的1700短流程薄板坯連鑄連軋生產線,投資僅相當于國外引進項目的1/3,每年增加260萬噸優質熱軋卷板;改造原有冷軋機,新增淺槽紊流鹽酸洗線,形成一條國際先進水平的冷軋酸洗聯合機組。這三條板材生產線的改造,迅速提高了鞍鋼產品的質量和檔次,徹底改變了鞍鋼過去給人留下的只能生產“大路貨”的印象。
以后,鞍鋼又用同樣的思路對所有設備進行了改造?!笆濉逼陂g,鞍鋼新建的具有500萬噸生產能力的新廠區即將建成,而新區建廠投產后,定員只有1800人,生產效率是真正的世界一流,與昔日幾萬人同煉800萬噸鋼的“熱火朝天”可謂天壤之別。
轉制:如何減員增效?
為了解決這種20萬人同吃大鍋飯、人多、效率低、效益差的狀況,鞍鋼制定了“主輔分離”的總體改革實施方案,把一個傳統的、大而全的鋼鐵聯合企業通過資產重組、結構調整,組建為模擬以資產為紐帶、母子公司形式的鋼鐵企業集團。這樣做的目的是為了解決企業人多的問題,轉換吃一鍋飯的機制來調動企業內部的積極性,因為除此之外再沒有辦法減人。
主輔分離的結果,20萬全民職工,鋼鐵主業占7.4萬人,礦山、輔助生產部門、非生產部門、后勤服務部門分別組建成為二十幾個子公司和經濟實體共12.5萬人。這些分離的單位由獨立核算、承包經營開始,逐步完善成為自主經營、自負盈虧的全資子公司和法人實體。這些單位1995年虧損14.5億元,大多數經過二至三年就扭虧為盈。這既是機制轉換,也是減員增效。從虧損到盈利,這對鞍鋼走出困境發揮了很大作用。
談到鞍鋼的主輔分離改制,劉玠講了這樣一個故事:“剛到鞍鋼的時候,首先對當時虧損最嚴重的兩個礦山(弓長嶺礦山公司和鞍鋼礦山公司)的經營狀況進行了測算。好家伙,這一算把我嚇了一跳。2萬多人的弓長嶺礦山公司,一年虧損竟達4.5億元!鞍鋼礦山公司一年虧損3.9億元!而且礦石價格大大高于進口……當天晚上我一夜沒睡好,第二天一大早就找到弓長嶺礦經理,問他一年發工資要多少錢,他說一年工資1.5億元。當時就有這樣一種意見,說不如把兩個礦山公司停下來,寧可發給他們工資,然后買進口礦都劃算。從算術的角度講是這么個理兒,但卻不能這么做,因為這是保持幾萬職工隊伍穩定的大事。我認為必須從體制上解決問題,把兩礦與主體劃開,讓他們自主經營、獨立核算?!?/p>
從1995年二季度起,劉玠就將兩個礦山從鋼鐵主體分離出去,授予他們獨立法人資格,成為鞍鋼集團的全資子公司,并要求他們按市場化運作,3年扭虧。劉玠還承諾:如果哪個公司完成了目標,公司領導將被授予勞模稱號,并晉升兩級工資。
“當時大家都認為這是不可能完成的任務,但機制一改,把企業經營好壞與職工的切身利益一掛,兩個礦就都完成了任務!我們也兌現了獎勵。不相信能完成的任務,為什么完成了?說起來道理很簡單:通過體制改革,把企業命運與個人利益聯系起來,每個人都有危機感,這就是改革的關鍵”。劉玠說。
轉換機制的效果是顯而易見的,1995年時鞍鋼鐵礦的成本是每噸400元左右,而現在成本已經下降了將近一半,這樣下來單是礦山這一塊,鞍鋼的成本就要比寶鋼等吃進口礦要低得多。
現在原來號稱50萬人的大鞍鋼,經過減人增效、改制并軌、分流辦社會職能,鋼鐵主業用工已由10.57萬人減到3.2萬人,勞動生產率大大提高。從1995年到2003年鞍鋼從主體中分離出來的輔業部分累計減虧增效150億元。
2003年,國資委等八部委下發文件,號召中央企業進行主輔分離的改制,這與鞍鋼早在1995年就開始的實踐不謀而合,足以說明這是老國企改革的必經之路,而鞍鋼走在了前面。
在主輔分離改革機制的同時,鞍鋼同時抓了基層管理,通過三項制度:分配制度、勞動制度、干部人事制度的改革,來實際調動基層員工的積極性。在鞍鋼的改革實踐中,改革機制和加強基層管理,抓住管理的兩頭。這是鞍鋼兩點非常重要的經驗。
事實的回答
1994年,劉玠赴任鞍鋼之前在人民大會堂舉行的新聞發布會上,一位記者就曾經這樣問劉玠:“有一種說法,國有企業不改造等死,搞改造是早死,你怎樣看這個問題?”當時,劉玠這樣回答:“我希望用鞍鋼的事實給你一個滿意的回答?!?/p>
10年過去了,鞍鋼用事實解決了國企技改與改制這兩大難題。在企業生態依然很不理想的情況下,鞍鋼卻翻身成為了全球第九大“鋼都”!而與此同時,還有許多曾經與鞍鋼同樣處境甚至處境大大好于鞍鋼的國有老企業,卻依舊在低谷中徘徊,其中原委令人深思。