李學鋒 蔡定國 連 駿
明珠電氣股份有限公司,廣東 廣州 511400
整流變壓器是整流設備的電源變壓器,是專供整流系統的變壓器。整流設備的特點是原方輸入交流,而副方通過整流原件后輸出直流。由于整流變壓器繞組中電流含有非正弦的高次諧波,為了提高功率因數,整流變壓器繞組大多采用二分裂、三分裂結構,廣泛應用在冶煉軋鋼、變頻傳動等領域。
為了減小整流變壓器高、低壓之間高次諧波的影響,均應在高、低壓繞組之間加繞靜電屏蔽層。整流變壓器繞組接地屏蔽通常由銅箔繞制成一個不閉合的開路環,通常放置在主通道高低壓線圈之間,銅箔端部通過引線引出接地,其主要作用是抑制電網諧波,消除漏磁通對設備的干擾,保護閥側用電設備的安全。
該變壓器型號:ZSF-8400/10,額定容量:8400 kVA,繞組額定電壓和分接范圍:10±2×2.5%/2×3.55 kV,聯結組別:Dd0y11,冷卻方式:自然油循環自冷(ONAN)。該變壓器為高、低壓軸向分裂結構,高壓繞組為中部調壓,二次側接交變頻系統,此產品在現場的負載是一臺5500 kVA的電動機,電動機帶轉孔軋機,用于鋼管的轉孔之用。
該變壓器后臺顯示輕瓦斯保護動作,此前變壓器已帶載運行60天左右,無異常,由于某鋼廠生產任務工作繁忙,現場維護人員對變壓器氣體繼電器進行了放氣處理,對高壓柜進行了復位送電,變壓器繼續進行工作,1天后,輕瓦斯再次動作報警。
技術人員到達變壓器現場后,對變壓器進行例行試驗,其中包括變比試驗、直流電阻試驗、絕緣直流電阻試驗、空負載試驗、工頻耐壓試驗等[1-2],所做試驗均沒有發現變壓器有異常,忽略試驗條件不同造成的影響,所有試驗數據與出廠試驗數據基本吻合,如表1、表2所示。唯有氣體繼電器中含氣,排出去的氣體可燃,成藍色火焰狀。

表2 現場空載負載試驗數據

表1 現場直流電阻試驗數據 試驗溫度:20℃
故障發生后,對該變壓器絕緣油進行色譜分析如表3所示,H2烴類氣體含量大幅增長且C2H2含量嚴重超標,根據DL/T722-2014《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》,三比值法分析編碼為110,屬于電弧放電兼過熱,提示為參考典例因環流引起電弧[3]。

表3 油中溶解氣體數據
變壓器進行現場吊心后,變壓器高壓線圈外表面無異常,沒有發現放電點,拆除掉鐵芯上鐵軛后,首先把A相高壓線圈拔出后,發現高低壓主通道絕緣紙筒中部有明顯炭黑,并且放電部位已把主絕緣絕緣紙筒燒漏,如圖1所示。然后對B、C兩相也分別進行了解體,共計發現放電位置六處,分別為A、B、C三相中部上下部銅箔連接處位置,每相接地屏蔽有兩處燒毀點,如圖2所示。

圖2 接地屏蔽故障點

圖1 主通道絕緣紙筒炭黑點
此變壓器設計結構為內低壓外高壓,高壓上下部線圈并聯,中部抽頭調壓,高壓線圈整體采用3.0 mm硬紙筒繞制而成,低壓線圈在里為雙分裂結構,上部為角接線,下部為星接線,當初設計者為了節約銅材,接地屏蔽采用四段銅帶并聯結構,四段銅帶再由三根軟銅帶相串聯后在端部引出接地,經認真研究分析這種屏蔽結構是極其不合理的,由于線圈中部存在漏磁嚴重,此時接地屏蔽相當于多點接地,而燒毀的兩處均已構成回路,漏磁環流在此回路通過,產生了極大的危害電流,是造成這次故障的主要原因。如圖3所示,黑色處為故障點[4-5]。

圖3 故障時接地屏蔽結構簡圖
對變壓器接地屏蔽進行了重新改進設計,屏蔽優化為上下部單獨一張銅帶結構,上下端部用軟銅線單獨引出接地,如圖4所示。更換全部高低壓線圈及變壓器絕緣油,返修后變壓器運行至今無任何問題。

圖4 更改后接地屏蔽結構簡圖
本文介紹了一起由于接地屏蔽設計得不合理而導致變壓器故障案例,從中可以看出變壓器的安全可靠運行對工廠正常生產、經濟效益的提升有著很重要的意義,變壓器接地屏蔽設計的合理與否直接關系到產品運行狀態,通過改進變壓器接地屏蔽的結構,提高了變壓器的安全可靠性[6]。
建議今后當發現變壓器出現電流、電壓、瓦斯報警等異常時,為確認變壓器的運行狀況,避免變壓器在非正常狀態下繼續運行,應立即安排油色譜分析并運行12 h再次進行油色譜分析對比,當任意特征氣體有明顯增長時,應立即安排停電試驗[7]。