解德坤
摘要:本文結(jié)合大唐冠合山發(fā)電有限公司670MW機(jī)組鍋爐設(shè)備實(shí)際情況,結(jié)合筆者自身實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn),重點(diǎn)探究了汽動(dòng)給水泵在670MW超臨界機(jī)組水壓試驗(yàn)中的應(yīng)用,并得到了理想的應(yīng)用效果。
關(guān)鍵詞:汽動(dòng)給水泵;超臨界機(jī)組;水壓試驗(yàn);應(yīng)用
1引言
大唐桂冠合山發(fā)電有限公司670MW機(jī)組鍋爐,為超臨界參數(shù)變壓直流鍋爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、“W”型火焰燃燒、垂直內(nèi)螺紋管水冷壁、Π型變壓直流鍋爐。本機(jī)組配置2×50%B-MCR的汽動(dòng)給水泵,給水泵汽輪機(jī)為單缸、單流、凝汽式,汽源采用具有高壓、低壓雙路進(jìn)汽的內(nèi)切換進(jìn)汽方式。低壓汽源進(jìn)汽壓力變化范圍0.351~1.153MPa,額定轉(zhuǎn)速5696rpm,最大連續(xù)工況進(jìn)汽量68.06t/h。
2方案形成的原因介紹
為使大唐桂冠合山發(fā)電有限公司670MW機(jī)組鍋爐B級(jí)檢修后一次啟動(dòng)成功,對(duì)于鍋爐承壓部件大面積更換完畢后,點(diǎn)火升壓前進(jìn)行一次水壓試驗(yàn),以檢驗(yàn)鍋爐承壓部件的嚴(yán)密性。由于本公司電動(dòng)給水泵揚(yáng)程為12.53MPa,不能滿足水冷壁水壓試驗(yàn)25.4MPa的要求,專業(yè)試水壓公司報(bào)價(jià)高,工期安排緊等。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,我們經(jīng)過(guò)認(rèn)真的考慮后決定采取啟動(dòng)汽動(dòng)給水泵升壓試水壓的方案。
3水壓試驗(yàn)方案介紹
3.1因?yàn)殄仩t過(guò)熱器出口沒(méi)有水壓試驗(yàn)用堵閥,為了完成此次水壓試驗(yàn)工作,采用注水到汽機(jī)側(cè),在汽機(jī)側(cè)封堵的方案:臨時(shí)固定過(guò)熱器出口集箱至汽機(jī)主汽門(mén)的所有恒力、彈簧吊架。關(guān)閉汽機(jī)高壓主汽閥、高調(diào)閥、高旁閥。
3.2試驗(yàn)范圍:自鍋爐給水管道的電動(dòng)閘閥后至鍋爐省煤器、水冷壁、過(guò)熱器,至汽機(jī)側(cè)高壓主汽門(mén)。包括省煤器、分離器、水冷壁匯合集箱、延伸左側(cè)墻、延伸右側(cè)墻、進(jìn)口分配器、儲(chǔ)水箱、下降管、分離器、四側(cè)水冷壁、折焰角、頂棚過(guò)熱器、包墻過(guò)熱器、出口集箱、低溫過(guò)熱器、分隔屏過(guò)熱器、屏式過(guò)熱器、末級(jí)過(guò)熱器等。
鍋爐本體附屬管道二次門(mén)前,包括放空氣管道、疏放水管道、排污管道、取樣管道,安全閥及PCV閥,過(guò)熱器減溫水管道及閥門(mén)全部參與水壓試驗(yàn)。
4試驗(yàn)應(yīng)具備的條件
4.1汽水分離器、過(guò)熱器就地和DCS顯示壓力表應(yīng)校驗(yàn)準(zhǔn)確。
4.2熱控控制系統(tǒng)試驗(yàn)正常,鍋爐控制盤(pán)DCS顯示數(shù)據(jù)監(jiān)視及顯示窗、報(bào)警窗均應(yīng)試驗(yàn)良好,SOE系統(tǒng)能投入工作,SCS設(shè)備級(jí)程控應(yīng)具備投用條件。
4.3化學(xué)備足處理合格的水壓試驗(yàn)用除鹽水。
4.4所有有礙運(yùn)行操作的腳手架應(yīng)拆除,道路暢通,無(wú)雜物堆積。
4.5鍋爐范圍內(nèi)的汽水管道的壓力,溫度等儀表應(yīng)完好,能投入運(yùn)行。
4.6監(jiān)視水壓試驗(yàn)的壓力表(精度1.5級(jí))經(jīng)校驗(yàn)合格。
4.7電泵、汽泵前置泵,電動(dòng)給水泵、汽動(dòng)給水泵已試轉(zhuǎn)合格,能可靠向鍋爐供水。
4.8水壓試驗(yàn)進(jìn)水溫度為20℃-50℃。
4.9再熱器進(jìn)、出口堵閥安裝好堵板。
4.10再熱器減溫水臨時(shí)進(jìn)水管安裝好。
4.11所有閥門(mén)應(yīng)正確安裝就位且調(diào)節(jié)自如。
4.12檢查鍋爐側(cè)各汽水系統(tǒng)相應(yīng)閥門(mén)應(yīng)關(guān)閉
4.13常用照明及事故照明電源可靠。
4.14全廠消防系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)完善,并具備投用條件,通訊系統(tǒng)能正常運(yùn)行。
4.15汽機(jī)側(cè)應(yīng)恢復(fù)以下系統(tǒng):循環(huán)水系統(tǒng);開(kāi)式水系統(tǒng);閉式水系統(tǒng);凝結(jié)水系統(tǒng);除氧和給水系統(tǒng);高壓主汽門(mén);調(diào)速汽門(mén)及門(mén)桿漏汽管道檢修完成。
4.16檢查汽機(jī)側(cè)相應(yīng)疏水門(mén)開(kāi)啟。
5試驗(yàn)步驟
5.1試驗(yàn)前的檢查
(1)工業(yè)水系統(tǒng)供水正常。
(2)檢查爐膛,風(fēng)、煙道內(nèi)無(wú)人工作及雜物堆積,關(guān)閉各檢查門(mén)及人孔門(mén)。
(3)各膨脹指示器全部調(diào)整至原始點(diǎn)。
(4)檢查鍋爐上水、加藥、排污、取樣系統(tǒng)正常。
(5)做好上水前的準(zhǔn)備工作。
(6)水壓試驗(yàn)前應(yīng)將主蒸汽管道和集中下水管等各管道上的恒力吊架、彈簧吊架及爐頂?shù)跫苡貌邃N或定位片予以臨時(shí)固定,暫當(dāng)剛性吊架用,而且再熱器安全閥必須進(jìn)行鎖定,水壓后全應(yīng)拆除。設(shè)備部金屬專責(zé)負(fù)責(zé)列管道支吊架鎖定記錄表、鍋爐管閥點(diǎn)檢員負(fù)責(zé)列再熱器安全閥鎖定記錄表,記錄表要列清鎖定時(shí)間及責(zé)任人,解鎖時(shí)間及責(zé)任人,金屬專責(zé)及管閥點(diǎn)檢員要簽名確認(rèn)。
(7)汽水分離器、過(guò)熱器就地和DCS顯示壓力表已經(jīng)校準(zhǔn),壓力表前閥門(mén)處于打開(kāi)位置。
5.2鍋爐上水
(1)上水前水質(zhì)應(yīng)化驗(yàn)合格,用水必須是加氨的除鹽水,PH值達(dá)8-10,同時(shí)水中氯離子含量小于25mg/L;水壓試驗(yàn)用水必須檢驗(yàn)合格,上水應(yīng)平穩(wěn)緩慢。
(2)關(guān)閉各疏水排污閥,打開(kāi)各組件最高點(diǎn)處的排氣電動(dòng)一二次閥。
(3)上水溫度高于周?chē)饵c(diǎn)溫度,取20~50℃。上水溫度與分離器壁溫之差不超過(guò)28℃,上水時(shí)間不少于2小時(shí)。
(4)上水前和上水后,記錄膨脹指示器指示值。
5.3鍋爐主汽系統(tǒng)壓力試驗(yàn):
(1)用前置泵對(duì)鍋爐進(jìn)水至滿水。
(2)鍋爐上水至爐頂各空氣門(mén)向外冒出連續(xù)水流時(shí),相繼關(guān)閉各空氣門(mén)。
停止上水,監(jiān)視水位的變化。對(duì)鍋爐、汽機(jī)本體及蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,正常后再繼續(xù)升壓。
(3)啟動(dòng)汽動(dòng)給水泵,利用汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速控制升壓速度,升壓時(shí)應(yīng)平穩(wěn)緩慢。
(4)升壓速度應(yīng)≤0.3MPa/min,當(dāng)壓力升到過(guò)熱器出口壓力2.54MPa時(shí),暫停升壓,穩(wěn)定15分鐘對(duì)鍋爐、汽機(jī)本體及蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,確認(rèn)正常后繼續(xù)升壓,其升壓速度應(yīng)≤0.3MPa/min。
(5)過(guò)熱器出口壓力升至25.4MPa后,停止升壓,關(guān)閉進(jìn)水門(mén),停止給水。穩(wěn)定壓力20min后,對(duì)鍋爐、汽機(jī)本體及蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查。
(6)在水壓試驗(yàn)升壓各階段,應(yīng)檢查各部膨脹情況。
(7)水壓試驗(yàn)符合下列要求即認(rèn)為合格;受壓元件,金屬壁和焊縫無(wú)任何水珠和水霧的泄漏痕跡;系統(tǒng)試驗(yàn)壓力下停止升壓時(shí)20min內(nèi)壓降<0.3MPa;承壓部件無(wú)明顯的殘余變形。
(8)鍋爐水壓試驗(yàn)結(jié)束后,通知有關(guān)人員對(duì)儀表管及化學(xué)取樣管進(jìn)行沖洗,并利用疏水門(mén)緩慢進(jìn)行降壓,其降壓速度應(yīng)控制在0.3MPa/min以下。
6試驗(yàn)結(jié)果
大唐桂冠合山發(fā)電有限公司670MW機(jī)組啟動(dòng)汽動(dòng)給水泵鍋爐水壓試驗(yàn),汽動(dòng)給水泵在輔助蒸汽聯(lián)箱壓力0.6MPa時(shí)進(jìn)汽量40t/h,轉(zhuǎn)速4724r/min,啟動(dòng)分離器出口壓力25.4MPa,滿足試水壓預(yù)期要求。
7結(jié)語(yǔ)
綜上所述,大唐桂冠合山發(fā)電有限公司670MW機(jī)組鍋爐水壓試驗(yàn)成功,充分證明了啟動(dòng)汽動(dòng)給水泵試水壓試驗(yàn)方案的可行性、實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性,為同類機(jī)組鍋爐水壓試驗(yàn)提供參考依據(jù)。
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