曹揚(yáng) 彭輝 吳建標(biāo) 張嵐清 陳鑫


摘要:在發(fā)電廠回?zé)嵯到y(tǒng)中,除氧器是抽汽回?zé)嵯到y(tǒng)的樞紐,除氧器涉及的參數(shù)較多,如果調(diào)節(jié)不合理,則容易引起給水溫度過(guò)低、管道腐蝕、給水泵汽輪機(jī)跳機(jī)等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行及運(yùn)行效率。現(xiàn)以華電句容新建1 000 MW機(jī)組為例,對(duì)除氧器超壓?jiǎn)栴}進(jìn)行研究,提出合理有效的解決方案,以保障除氧器正常安全運(yùn)行,減少汽輪機(jī)組熱損失,同時(shí)也為以后同類型機(jī)組的調(diào)試和運(yùn)行生產(chǎn)提供技術(shù)參考。
關(guān)鍵詞:超超臨界機(jī)組;除氧器;超壓;處理措施
0 引言
除氧器是利用道爾頓分壓定律以及亨利定律來(lái)進(jìn)行熱物理除氧的,為確保除氧效果,在除氧器中給水的溫度必須加熱到與除氧器壓力相對(duì)應(yīng)的飽和溫度[1]。本文針對(duì)機(jī)組首次滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的除氧器超壓及低壓管道安全閥動(dòng)作事件,通過(guò)新增外置式蒸汽冷卻器危急疏水至疏水?dāng)U容器管路,優(yōu)化凝泵控制策略等處理措施,有效避免了除氧器超壓現(xiàn)象的發(fā)生,提高了系統(tǒng)的可靠性,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行[2-3]。
1 除氧器超壓情況及數(shù)據(jù)分析
1.1? ? 機(jī)組簡(jiǎn)介
句容電廠新建機(jī)組汽輪機(jī)由上海汽輪機(jī)有限公司設(shè)計(jì)制造,采用德國(guó)西門子公司的技術(shù),汽輪機(jī)型號(hào)N1000-31(THA)/
600/620/620,汽輪機(jī)型式為超超臨界、二次中間再熱、單軸、五缸四排汽、雙背壓、十級(jí)回?zé)岢槠⒎磩?dòng)凝汽式。除氧器為內(nèi)置式、臥式噴霧除氧設(shè)備,利用蒸汽直接與給水混和,從而加熱給水至除氧器運(yùn)行壓力所對(duì)應(yīng)的飽和溫度,除去溶解于水中的氧氣及其他不凝結(jié)氣體,以防止或減輕鍋爐、汽輪機(jī)及其附屬設(shè)備、管道等的氧腐蝕,同時(shí)通過(guò)回?zé)崾篃崮艿玫匠浞掷茫岣甙l(fā)電機(jī)組熱效率[4-5]。
1.2? ? 除氧器超壓數(shù)據(jù)分析
句容電廠除氧器工作壓力為0.978 MPa,工作溫度為183 ℃。當(dāng)機(jī)組首次滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),發(fā)現(xiàn)除氧器運(yùn)行壓力最高達(dá)到1.22 MPa,高于除氧器的工作壓力0.978 MPa,就地檢查系統(tǒng)狀態(tài)時(shí),發(fā)現(xiàn)低壓管道壓力為1.39 MPa,低壓管道安全閥動(dòng)作,同時(shí)給水泵汽輪機(jī)周圍發(fā)生漏汽現(xiàn)象。
為降低除氧器壓力,關(guān)閉了低溫省煤器擋板,通過(guò)降低凝結(jié)水在低溫省煤器內(nèi)的吸熱量來(lái)降低進(jìn)入除氧器前的凝結(jié)水溫度,此臨時(shí)措施采取后除氧器及低壓管道壓力降至正常范圍,給水泵層漏汽現(xiàn)象消失[6]。
高壓加熱器疏水是由高壓至低壓逐級(jí)自流,本級(jí)高加疏水影響下一級(jí)設(shè)備的熱交換效率,若某高加疏水端差偏高,則會(huì)影響汽機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)中疏水端差量,使汽機(jī)效率下降,增加發(fā)電機(jī)汽耗和煤耗[7-9]。通過(guò)對(duì)本臺(tái)機(jī)組的端差進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)4號(hào)加熱器下端差達(dá)14 ℃,偏離設(shè)計(jì)值(4.9 ℃)較大,如表1所示。
2 除氧器超壓原因分析及處理
2.1? ? 引起除氧器超壓的原因分析
(1)高加換熱面積設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致疏水端差偏大。若高加總換熱面積偏小,導(dǎo)致本級(jí)高加給水出口溫度降低,下級(jí)疏水出口溫度不變,高加疏水端差則會(huì)增大。通過(guò)對(duì)比滿負(fù)荷工況下熱平衡圖,發(fā)現(xiàn)4號(hào)高加下端差比設(shè)計(jì)工況高,疏水溫度比設(shè)計(jì)值高13 ℃,4號(hào)高加正常疏水與4號(hào)蒸汽冷卻器危急疏水匯集一路疏至除氧器,4號(hào)蒸汽冷卻器疏水溫度偏高,外置式蒸冷器疏水帶蒸汽,加熱器內(nèi)蒸汽凝結(jié)后飽和水未經(jīng)充分冷卻就排出設(shè)備,導(dǎo)致疏水溫度增加,疏水匯集至除氧器,造成除氧器壓力升高[10-12]。
(2)高加連續(xù)排氣量大。機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),高加連續(xù)排汽至除氧器,排汽閥全開時(shí)排汽量增高,造成除氧器壓力升高。
(3)機(jī)組超額定負(fù)荷運(yùn)行。機(jī)組負(fù)荷超額定設(shè)計(jì)運(yùn)行,五抽壓力偏高,除氧器為五抽供汽,造成除氧器壓力升高。
(4)測(cè)量元件誤差。壓力變送器損壞,測(cè)量有誤差。
(5)輔助蒸汽汽源切換操作不合理。除氧器汽源在升負(fù)荷階段,除氧器汽源由輔助蒸汽提供,切換至五抽供汽時(shí),為保證除氧器工作穩(wěn)定,輔汽至除氧器管道中閥門仍保持一定開度,當(dāng)輔汽汽源二次冷再供時(shí),二次冷段壓力較高,汽源切換過(guò)程中除氧器壓力會(huì)升高。
(6)凝結(jié)水流量降低。在降負(fù)荷階段速率較快,凝結(jié)水流量降低,4號(hào)高加正常疏水溫度始終高于除氧器水溫,疏水進(jìn)入后造成除氧器壓力上升。
在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,檢查發(fā)現(xiàn)高加排汽手動(dòng)閥開度已經(jīng)全關(guān),運(yùn)行負(fù)荷小于設(shè)計(jì)負(fù)荷,除氧器汽源壓力正常,凝結(jié)水流量滿足運(yùn)行要求。外置式蒸冷器疏水溫度高,通過(guò)對(duì)比滿負(fù)荷工況下熱平衡圖,發(fā)現(xiàn)4號(hào)高加下端差比設(shè)計(jì)工況高,疏水溫度比設(shè)計(jì)值高13 ℃,4號(hào)高加正常疏水與4號(hào)蒸汽冷卻器危急疏水匯集一路疏至除氧器,經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)4號(hào)蒸汽冷卻器疏水溫度偏高,造成除氧器壓力升高。
2.2? ? 處理措施
2.2.1? ? 新增外置式蒸汽冷卻器危急疏水至疏水?dāng)U容器管路
超超臨界燃煤機(jī)組運(yùn)行參數(shù)高,節(jié)能降耗效果明顯。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)超超臨界燃煤機(jī)組運(yùn)行安全性和經(jīng)濟(jì)性要求的不斷提高,外置式蒸汽冷卻器發(fā)展迅速,外置式蒸汽冷卻器充分利用了抽汽過(guò)熱度,提高了系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性。句容3號(hào)機(jī)組停機(jī)消缺期間,對(duì)外置式蒸汽冷卻器疏水管路進(jìn)行改造(圖1),外置式蒸汽冷卻器的危急疏水管道連接至疏水?dāng)U容器,管道設(shè)計(jì)壓力2.043 MPa,設(shè)計(jì)溫度347.8 ℃,通過(guò)截止閥與電動(dòng)閥調(diào)節(jié)蒸汽冷卻器疏水流量,在帶高負(fù)荷運(yùn)行中,通過(guò)增加電動(dòng)閥開度調(diào)節(jié)外置式蒸冷器疏水,從而降低高加正常疏水溫度,避免除氧器超壓運(yùn)行[13-14]。
2.2.2? ? 優(yōu)化凝泵控制策略
根據(jù)負(fù)荷變化對(duì)凝泵控制策略進(jìn)行優(yōu)化。30%負(fù)荷以下時(shí)除氧器上水副調(diào)節(jié)閥單沖量調(diào)節(jié)除氧器水位,凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)凝結(jié)水母管壓力;30%負(fù)荷以上時(shí)切換至凝結(jié)水泵三沖量(除氧器水位、主給水流量、凝結(jié)水流量)調(diào)節(jié)除氧器水位。
上述控制方案可以滿足除氧器水位調(diào)節(jié)的要求,同時(shí)通過(guò)凝結(jié)水流量及除氧器上水主調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)作用,可以有效地減小凝結(jié)水壓力,降低凝結(jié)水泵電流,使凝結(jié)水流量控制更加穩(wěn)定。
2.2.3? ? 根據(jù)不同負(fù)荷,調(diào)整輔汽連箱供汽汽源
在機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行階段,輔汽聯(lián)箱汽源由一期老廠提供,除氧器供汽由輔汽提供,在啟動(dòng)初期汽源維持輔汽聯(lián)箱壓力0.8~0.9 MPa,在300~500 MW負(fù)荷階段,五抽供至除氧器,500 MW負(fù)荷時(shí)除氧器供汽由五抽提供,輔汽至除氧器電動(dòng)閥保持5%開度暖管,500 MW負(fù)荷2臺(tái)小機(jī)汽源1臺(tái)輔汽提供,1臺(tái)小機(jī)五抽提供,此時(shí)五抽供除氧器及小機(jī),在升負(fù)荷階段,隨著負(fù)荷提高,如果機(jī)組二冷至輔助蒸汽投用初期,輔汽壓力提高,則逐步關(guān)閉輔汽至除氧器供汽,防止輔汽壓力突增造成除氧器壓力升高。
2.3? ? 處理效果
機(jī)組重新帶上滿負(fù)荷運(yùn)行,通過(guò)數(shù)據(jù)分析及就地檢查,發(fā)現(xiàn)除氧器壓力保持在0.92 MPa,溫度保持在178 ℃左右,除氧器參數(shù)始終在設(shè)計(jì)值以下且在合理正常運(yùn)行范圍內(nèi),除氧器及低壓管道也不再出現(xiàn)超壓現(xiàn)象。
3 結(jié)語(yǔ)
本文通過(guò)對(duì)句容電廠3號(hào)機(jī)組除氧器超壓原因及改造后方案進(jìn)行分析,最終采用外置式蒸汽冷卻器疏水管路改造及優(yōu)化凝泵運(yùn)行方式等方法,效果顯著[15]。機(jī)組改造后除氧器超壓現(xiàn)象消失,加熱器端差降低近9 ℃。句容電廠運(yùn)行期間,除氧器超壓運(yùn)行現(xiàn)象消失,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,該方案對(duì)今后超超臨界機(jī)組的超壓?jiǎn)栴}分析、設(shè)計(jì)改造及運(yùn)行提供了一定的參考和借鑒意義。
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收稿日期:2020-07-31
作者簡(jiǎn)介:曹揚(yáng)(1989—),男,江蘇泰州人,工程師,從事火電廠汽輪機(jī)調(diào)試工作。