喻舟 陳俊鋒
(駐廣州地區第二軍事代表室)
某船的4 臺主空壓機在碼頭調試過程中,陸續出現滑油乳化、部分零部件生銹、短期運行后滑油發黑等現象,并且該現象在更換滑油、清除浮銹后短時間內重復出現,檢測結果顯示滑油中水分(淡水)含量超標,并含有機械雜質。通過認真分析和細致排故,找出了問題癥結,并采取有效措施進行了處理。
某型1#船配置有4 臺主空壓機,為主機、輔機、氣動閥門遙控系統、汽笛等提供壓縮空氣,是本船的重要設備。4 臺主空壓機由國內某廠家生產,其中2 臺為德國某公司原裝進口,另外2 臺為研仿型,采用兩級壓縮方式,工作壓力為3.0Mpa、排量為175m3/h。船廠在完成主空壓機內部清潔、潤滑油加注、電機轉向點動測試等工作后,按試驗大綱進行空壓機性能測試,并往空氣瓶里進行充氣測試,然后取空壓機滑油進行檢測,結果發現:4 臺機的滑油均有不同程度的乳化現象,水分含量分別為0.35%、0.21%、3.80%、2.80%(前兩臺為國產機、后兩臺為進口機),水質為淡水;滑油中含有金屬顆粒和粉塵;滑油有發黑現象。滑油中的水分含量遠超新油的水分含量(0.03%),也超過了滑油換油的水分指標(0.20%)。問題反饋給設備廠,廠家答復說該現象可能是由于設備未進行充分磨合所致,建議重新更換潤滑油后再進行運轉測試。船廠按該方案進行試驗驗證,結果現象依舊,并且通過拆檢發現,空壓機曲軸、缸套處有明顯浮銹。
經與廠家充分溝通與交流,分析了原因,商定了驗證方案,并在未出廠的該型2#船的4 臺主空壓機上進行驗證,最終將問題的癥結定位于機組一級油水分離器的分離能力差上。……