葛俊 樂婷 宋冬



【摘 要】環控系統保障飛行員及電子設備的工作環境,出現故障將會影響飛行安全。針對某型飛機環控系統調節活門故障,分析其工作原理,排查其故障原因,并對故障原件——微動開關進行深入分析,并提出改進措施,為同類型產品維修工作提供參考及借鑒。
【關鍵詞】環控系統;調節活門;微動開關;故障
中圖分類號: V245.3 文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)29-0024-003
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.29.010
在飛行過程中,飛機環控系統向座艙輸入一定壓力、溫度的新鮮空氣,滿足飛行員的生理需求,同時防止飛機擋風玻璃凝結水汽。同時,環控系統冷卻設備艙,保證電子設備的正常工作。某型飛機環控系統自高壓壓氣機第七級引氣,高溫高壓引氣分為“冷路”和“熱路”兩條流路,“熱路”空氣經過調節活門后與“冷路”空氣匯合,輸送到飛機座艙中,并使座艙溫度自動保持在15~25℃。調節活門通過電動機構驅動機械活門,調節熱空氣的流量,從而保證座艙溫度滿足要求。
由于調節活門工作環境溫度較高,在飛機外場工作過程中,經常出現調節活門故障,影響飛機環控系統的正常工作,甚至危及飛行設備乃至飛行人員的安全。因此,針對該型飛機出現的調節活門,本文對故障現象進行深入分析,并提出排故措施,為環控系統排故提供參考。
1 故障現象描述
某型飛機在外場地面開車過程中,環控系統工作出現故障。改變調節活門的活門開度以調節進入座艙的熱空氣流量時,發現調節活門極限位置指示燈無法正常工作,活門關閉位置處指示燈始終未亮。在外場初步判斷調節活門發生了卡滯現象,因此更換調節活門并將其故障件返回公司修理。
2 調節活門工作原理
調節活門由機械活門與調節電機組成,其原理圖如圖1所示,圖中零件5為電機,零件11為球形閥門。電機輸出軸與球形閥門嚙合,帶動球形閥門轉動。調節活門工作時,按照溫度調節規律向電機提供電操縱信號,電機輸出軸從而向右或向左旋轉并轉動球形閥門,以減小或增大機械部分熱空氣流道的面積,從而改變進入飛機環控系統熱空氣的流量。
3 故障排查
根據調節活門工作原理,編制調節活門故障樹如圖2所示,引起調節活門卡滯、極限位置指示燈未亮的原因可能有以下幾種情況。
圖1 調節活門原理圖
圖2 調節活門故障樹
1)機械故障:機械部分球形閥門旋轉過程中與殼體之間的摩擦阻力過大,球形閥門在某一位置發生卡滯,導致極限位置指示燈不亮。
2)電機故障:由于碳刷、轉子或機械傳動部分出現故障導致直流電機無法正常工作,從而導致指示燈工作失常。
3)電器故障:電機電路上導線、插頭或微動開關等故障,導致指示器所在線路無法形成通路,導致故障發生。
圖3 調節活門卡滯故障排查流程
調節活門故障件返回公司后,檢查球形閥門處于中間位置,按照圖3排查流程進行故障排查。
將調節活門插頭連接控制試驗箱,線路順利接通,并可以施加“左轉”、“右轉”指示信號,排除插頭故障。
線路接通后,向調節活門施加“左轉”、“右轉”信號,電機正常旋轉,排除電機故障。
調節活門運轉過程中,球形閥門運轉靈活無卡滯,排除活門機械故障。
當向調節活門施加“左轉”信號,使其向“開”的方向工作,到達極限位置處,“打開”指示燈點亮;再向活門施加“右轉”信號球形閥門關閉時,到達極限位置處,電機停止工作,觀察球形閥門處于關閉狀態,但未能點亮“關閉”指示燈。因此將產品故障點定位在“關”指示燈所在的電機線路中,回路中導線或微動開關接觸不良或斷路,從而導致故障現象的發生。考慮到導線斷路難以定位,在排故過程中更換了關閉位置處的微動開關,重新運轉調節活門,活門運轉正常,“打開”、“關閉”位置處指示燈均能正常點亮,故障排除。
4 故障原因分析
從調節活門原理及實驗情況分析,故障點基本定位在微動開關上。為了進一步查找微動開關的故障原因,對微動開關工作原理進行分析,并繼續對微動開關進行相關實驗。
4.1 工作原理
調節活門依靠電機帶動旋轉工作,通過凸輪將外部機械力作用于開關柱塞上,從而壓縮簧片使之運動使得動觸點與定觸點快速接觸或脫離。如圖4所示,為調節活門上微動開關原理圖,當球形閥門運動到極限位置時,在凸輪施加的動作力作用下,開關柱塞向下運動,壓縮簧片使微動開關動觸點與定觸點2、3快速接觸,接通指示器所在回路;撤去作用力后,簧片上產生反向的釋放力,在釋放力的作用下開關柱塞回歸原位,微動開關回歸自由狀態,接通微動開關1、4觸點,指示燈熄滅,電機開始旋轉運動。
圖4 微動開關原理圖
4.2 性能測試
圖5 微動開關主要性能參數
圖5所示為微動開關主要性能參數示意圖,拆下調節活門的微動開關后,采用專業千分尺測試分別測量樣件的預行程、超行程、差動行程,采用測力計測試產品作動力和釋放力,測量結果如表1所示,樣件的測量結果在技術要求范圍之內。
表1 微動開關樣件測試數據
拆下微動開關并標記開、關位置,用直流低電阻測試儀測量產品的接觸電阻。分別對故障產品和新品進行20次對比測量實驗,結果如表2所示。
對于此微動開關,正常工作時接觸電阻要 求不大于50。從表2測量結果中可以看出,在20次測量過程中,故障件樣品有8次發生瞬時電阻超差現象,而穩定電阻均在要求范圍之內。因此,本文判斷微動開關故障點在接觸點處,從而導致瞬時接觸電阻超差,并繼續對微動開關分解檢查。
4.3 分解檢查
對微動開關進一步分解,檢查內部結構,彈簧、凸塊未發現明顯的異物、污染情況,但由于微動開關依靠電弧工作,在觸點處有明顯的積碳現象,分別如圖6、圖7所示。
圖6 微動開關觸點積碳
圖7 微動開關觸點積碳情況(右側觸點)
由于微動開關觸點積碳,使得微動開關觸點接觸面凹凸不平,只有少數接觸點與簧片形成真正的接觸,電流流經開關時導流截面變小,收縮電阻增大,從而導致微動開關瞬時接觸電阻增大。當調節活門旋轉到關閉位置時,由于微動開關觸點存在積碳,接觸不良,不能輸出正確的關閉信號給飛機座艙,導致座艙內指示燈未能點亮,故飛行員判定調節活門處于卡滯狀態。
5 改進措施
當前條件下,修理調節活門時,僅要求檢查微動開關的外觀是否有裂紋,檢測接通時接觸電阻不大于50(且未考慮瞬時接觸電阻超差的情況)。而在微動開關工作過程中,隨著工作次數的增加,觸點在電弧作用下極易積碳,導致回路接觸不良從而故障頻發,但修理過程中未對微動開關拆解檢查觸點積碳情況。相較于深修而言,該型微動開關采購單價較低,因此建議在調節活門大修過程中將微動開關列為必換件,從而降低故障率。
6 結論
通過分析調節活門的工作原理,準確定位了故障點,并對故障元件微動開關進一步深入剖析,確定觸點積碳是導致調節活門指示燈不能正常工作的根本原因。考慮到微動開關價值低、深修意義不大,提出了在大修過程中更換微動開關的建議,有助于降低調節活門的故障率,保障了飛機環控系統的安全工作。
【參考文獻】
[1]趙維義,張泰峰,楊曉華.飛機環控典型故障分析[J].裝備環境工程.
[2]張忠州,符鵬.某型飛機環控系統引氣中斷故障診斷[J].航空維修與工程.