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石灰石/石膏濕法FGD系統(tǒng)優(yōu)化

2019-02-20 09:13:48何東明
中文信息 2019年1期
關鍵詞:運行

何東明

摘 要:針對遼寧能港發(fā)電廠脫硫裝置運行現(xiàn)狀,提出了對相關系統(tǒng)的優(yōu)化改進方法,目的是降低生產(chǎn)成本,減少運行費用,提高脫硫裝置投運率。

關鍵詞:煙氣脫硫 系統(tǒng)優(yōu)化 運行

中圖分類號:X701.3 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082(2019)01-0-01

遼寧能港發(fā)電廠通過對脫硫裝置的上料系統(tǒng)、脫水系統(tǒng)、吸收塔噴淋及除霧器系統(tǒng)等的優(yōu)化可以提高FGD 系統(tǒng)的效率、利用率和安全性,降低運行成本,通過實際運行證明是可行的。

一、遼寧能港發(fā)電廠 FGD 系統(tǒng)簡介

遼寧能港發(fā)電廠的FGD 系統(tǒng)是遼寧省200MW機組首套石灰石/石膏濕法煙氣脫硫裝置,本系統(tǒng)為1、2號鍋爐加裝一套FGD裝置,采用石灰石 — 石膏濕法脫硫工藝,副產(chǎn)物為二水石膏,煙氣100%進行脫硫處理。

整套脫硫系統(tǒng)共分為石灰石漿液制備系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、漿液循環(huán)系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、氧化風系統(tǒng)。

吸收塔配有三臺漿液循環(huán)泵,采用單元制運行方式,每一臺循環(huán)泵對應一層噴淋裝置。

石灰石漿液通過石灰石漿液泵輸送到吸收塔,供漿管路是循環(huán)回路,通過循環(huán)回路的分支管線給吸收塔提供需要的石灰石漿液,多余的漿液經(jīng)循環(huán)回路回到制漿罐

吸收塔的石膏漿液通過石膏漿液排出泵送入石膏旋流器濃縮, 濃縮后的石膏漿液進入真空皮帶脫水機,經(jīng)脫水處理后的石膏表面含水率不超過10%。

二、FGD各系統(tǒng)的優(yōu)化改進

1石灰石上料及供漿系統(tǒng)

1.1上料系統(tǒng)的改進

脫硫石灰石漿液制備系統(tǒng),設有兩座石灰石料倉,分別對應兩套上料系統(tǒng),每個上料系統(tǒng)采用斗式提升機加埋刮板輸送機垂直提升上料方式,斗式提升機卸料口接溜槽,石料經(jīng)溜槽進入埋刮板輸送機,通過埋刮板輸送機將石灰石料送至石灰石料倉。原來設計的料倉是相互隔絕不聯(lián)通的,經(jīng)過設備技術改造,將兩個料倉聯(lián)通在一起,每個上料系統(tǒng)對兩個料倉都可以上料,提高了整個石灰石漿液制備系統(tǒng)的利用率。斗式提升機在運行中經(jīng)常出現(xiàn)鏈條擺動大、料斗刮邊、鏈條脫齒現(xiàn)象,導致掉料、堵料、掉斗、鏈條斷裂,設備維護量很大,其為單鏈條斗式提升機,由于鏈條長,運行中剛性較差,將斗式提升機由單鏈條改為雙鏈條后,增強了鏈條剛性,擺動現(xiàn)象基本消失 ,斗式提升機的設備缺陷明顯減少。運行中埋刮板輸送機易發(fā)生刮板變形,出現(xiàn)掉鏈、跳鏈堵料現(xiàn)象,經(jīng)常出現(xiàn)上料中斷,嚴重影響制備石灰石漿液,不能及時向吸收塔補充石灰石漿液,導致脫硫效率達不到設計值;同時,埋刮板輸送機檢修維護量巨大,如果取消埋刮板輸送機,適當延長溜槽,將溜槽尾端引入料倉,雖然溜槽傾角減小了,但足夠石灰石料利用其自身重力滑入料倉,在取消埋刮板輸送機后,設備巡視及維護量減少很多,上料系統(tǒng)運行更為順暢。

1.2石灰石供漿系統(tǒng)的優(yōu)化

石灰石供漿泵為定轉(zhuǎn)數(shù)泵,設計時為了能調(diào)節(jié)石灰石供給量又能避免漿液管道堵塞,為供漿管路安裝了返回管,導致供漿管道較長,管道襯膠磨損嚴重,石灰石供漿泵長時間滿負荷運行,節(jié)能空間小。為改變這種運行狀態(tài),將石灰石供漿泵改為變頻泵,取消了供漿返回管,這樣減少了管道襯膠磨損,同時減少了電耗。

2石膏脫水系統(tǒng)

2.1石膏漿液密度計及PH計的優(yōu)化改進

脫硫石膏排出泵與石灰石供漿泵的情況類似,由于石膏排出泵除用于將吸收塔內(nèi)漿液抽出送至一、二級石膏漿液脫水系統(tǒng)外,還在出口管道接引吸收塔漿液密度計及PH計,即使在吸收塔漿液不脫水的情況也是全天24小時運行石膏排出泵,石膏排出泵電機功率大,漿液管道更粗,同時安裝有返回管,與石灰石供漿泵比較,石膏排出泵電耗更大,漿液管道磨損更嚴重,針對這種情況,將吸收塔漿液密度計及PH計改由吸收塔低位引出管接引,把石膏排出泵改為變頻泵,取消石膏排出泵返回管,這樣做既節(jié)能又減少了管道磨損。

2.2真空皮帶機的改進

真空皮帶機皮帶上面兩側(cè)貼有一圈封閉圍牙,其作用是一是托起濾布,形成槽道接受石膏漿液,使石膏漿液不能外流;二是讓圍牙貼緊濾布,減少空氣漏入汽水分離器,保持汽水分離器較高的真空,使真空皮帶機正常工作。在真空皮帶機長時間運行中,皮帶圍牙多處出現(xiàn)斷裂脫落現(xiàn)象,皮帶圍牙斷裂處漏風嚴重,汽水分離器真空波動變大,嚴重影響真空皮帶脫水機的正常運行。為使真空皮帶脫水機正常運行,減小皮帶圍牙檢修工作量,將皮帶圍牙去掉,利用長條的不銹鋼折板代替圍牙,不銹鋼折板是固定不動的,利用固定支架及彈簧將不銹鋼折板壓緊在皮帶上,但不能壓的過緊,以不影響真空皮帶機的啟動為原則。對皮帶圍牙改造后,真空皮帶機的汽水分離器真空能維持在設計值,真空皮帶機對石膏漿液脫水時正常,這樣既減小了皮帶檢修工作量又增加了真空皮帶機投運率,降低了設備維護成本。

3吸收塔系統(tǒng)

3.1吸收塔內(nèi)加裝托盤

在吸收塔噴淋層與原煙氣入口煙道之間加裝托盤,托盤開孔率?,占吸收塔流通面積的?,在吸收塔安裝托盤后,噴淋層的漿液落在托盤上形成二次噴淋,與煙氣增加了接觸面,增強了漿液吸收煙氣中二氧化硫的能力,提高了脫硫效率,可以減少一臺循環(huán)泵的運行,節(jié)省了漿液循環(huán)泵的管道磨損,也減少了一臺循環(huán)泵漿液噴淋時形成的煙氣流通阻力,雖然托盤增加了煙氣流動阻力,增壓風機電流升高,但綜合來看,節(jié)能效果明顯。

3.2停運氧化風系統(tǒng)

在吸收塔加裝了托盤后,噴淋層的漿液落在托盤上形成二次噴淋,與煙氣增加了接觸面,增強了漿液吸收煙氣中二氧化硫的能力,同時也增強了漿液與煙氣中煙氣的接觸面積,即增強了吸收塔漿液吸收煙氣中氧的能力,由于鍋爐煙道漏風量大,鍋爐排煙含氧量在10%左右,遠大于鍋爐排煙正常7%的含氧量,所以在原煙氣二氧化硫濃度在設計值以內(nèi)時嘗試將氧化風機停運,在停運氧化風機的一周內(nèi)明天對吸收塔漿液進行化學化驗,吸收塔漿液中各組成成分沒有明顯變化,同時,吸收塔漿液脫水正常,脫硫效率正常。這樣,由長期不間斷運行氧化風機,改為定期試轉(zhuǎn),防止吸收塔內(nèi)氧化風管堵塞。由于停運氧化風機,由強制氧化改為自然氧化,節(jié)能效果明顯,也減少了噪音污染。

三、結語

節(jié)能降耗貫穿在生產(chǎn)運行的至始至終, 通過運行優(yōu)化調(diào)整,可以在滿足環(huán)保運行標準的前提下節(jié)能降耗,脫硫系統(tǒng)的降耗節(jié)能措施還包括嚴格控制入廠煤含硫量在設計規(guī)范內(nèi)、嚴格控制入廠石灰石顆粒度在規(guī)定范圍內(nèi)等等等,通過對生產(chǎn)要素的嚴格控制和對FGD系統(tǒng)的優(yōu)化改進,來提高FGD 系統(tǒng)的投運率和安全性,降低運行成本。

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