朱文哲 盧武朝
摘 要:本文主要以某電廠600MW機組凝汽器(4號)、3號機組的端差展開了分析,研究結果表明,真空泵內的出力下降,循環水(閉式)溫度比較高。真空泵內的葉輪汽蝕現象比較嚴重。將真空泵的葉輪和轉子更換為不銹鋼材質,在該機組內開啟循環冷卻水回路。本文首先分析了機組(3號、4號)凝汽器端位偏高現狀,同時闡述了凝汽器端位偏高原因,最后總結了凝汽器端位偏高解決措施。
關鍵詞:凝汽器 端差 偏高原因 解決措施 現狀
中圖分類號:TK264 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2018)01(a)-0120-02
目前,我國凝汽器使用過程中,真空泵內的出力下降,循環水(閉式)溫度比較高,真空泵內的葉輪汽蝕現象比較嚴重,嚴重影響著凝汽器端差數值。通過將真空泵內的葉輪、轉子更換為不銹鋼材質,在機組內開啟循環冷卻水回路模式,在運行設備內加入1臺冷泵,定期沖洗冷泵、閉冷器,最后發現4號機組600MW機組凝汽器端差下降了1.5℃,具有顯著的應用效果,能夠提升電廠的運行質量,進而提升電廠的經濟效益。
1 電廠內3號、4號機組凝汽器端位偏高現狀
某電廠內二期機組(型號為:2×600MW)內機組配置比較高,低背壓凝汽器、設置3臺真空泵(1臺低背壓、1臺高背壓、1臺備用),在3號機組內配置4臺功率循環水泵(功率為250kW),4號機組配置了2臺循環水泵(功率為2400kW)。循環水的排放流程如圖1所示,從圖1中能夠看出低背壓凝汽器是經過高背壓凝汽器排放。
通過應用發現,在相同的負荷情況下,電廠內4號機組凝汽器端差相比,同3號機組凝汽器端差數據表如下表1所示。
通過分析表1中3號機組、4號機組凝汽器端差的數據得知,在排汽壓力下飽和溫度由排汽溫度替代。在同一時間段內,機組負荷偏差在4MW的范圍內,可以認為是2臺機組端差負荷。3號機組、4號機組循環水屬于江水,因此,在凝汽器系統運行過程中,循環水的進水溫度沒有任何差別。
通過分析上述數據,在6~12時間段內,凝汽器3號機組、4號機組的高背壓端差相比3號機組處于較低位置,4號機組高背壓凝汽器、低背壓凝汽器端差相比3號機組要高出一些。
2 凝汽器端位偏高原因
基于表1的數據能夠得知3號機組、4號機組循環水溫度基本相同,水質參數也一致。清洗4號機組凝汽器,循環水室兩側大量冷卻水管被堵塞(總計1000根),清洗之后,再次進行檢測能夠得知,端差值下降了0.3℃,排汽溫度下降了0.53℃,真空下降了0.14kPa。通過分析數據能夠得知,雖說凝汽器出現堵塞,但是堵塞比例比較低(具體數據為0.25%),通過試驗,堵塞數據對凝汽器的面積和性能沒有多大的影響。
在正常運行下,通過增加冷卻水量,凝汽器的端差也會隨之增加。在增加冷卻水量的同時,冷卻水溫度、凝汽器熱系數也會隨之增加。降低兩者凝汽器熱端差,4號機組的水流量大于3號機組水流量的10%,凝汽器端差偏高主要是因為凝汽器的傳熱系數的影響。
4號機組低背壓凝汽器相比高背壓凝汽器差距為0.32kPa,使得凝汽器內的空氣形成熱阻,直接降低了凝汽器的傳熱系數,使得凝汽器的端差增加。4號機組配備了3臺真空泵,設置高背壓凝汽器、低背壓凝汽器各1臺,留用1臺凝汽器作為備用。
通過實驗發現,將備用凝汽器代替高壓背進行運行。低背壓凝汽器內的真空開始上升,上限數值為0.53kPa,端差降低了1.25℃。4號機組內高背壓凝汽器、低背壓凝汽器平均端差降低了0.62℃。通過分析數據能夠得知,真空泵的吸收能力在逐漸下降,進行了深入的研究之后,同時運行真空泵,再次進行測量,發現低背壓真空泵相比高背壓真空泵高1.50℃,其中低背壓真空泵的電流為156A,高背壓真空泵的電流為171A。
因此,基于上述數據能夠得知,低背壓真空泵的出力逐漸下降。4號機組內的冷卻水溫度相比3號機組高出3℃,導致溫度升高的原因是循環水設備的配置差異,使得循環水內的壓力發生了變化。真空泵是依據閉冷水來實現冷卻效果,若是閉冷水的溫度增加,工作液的溫度也會逐漸增加,在短時間內飽和溫度,將無法實現短時間內的凝結蒸汽,直接降低了真空泵的抽吸效率。
通過試驗真空泵內的工作液溫度,發現凝汽器的真空上升了0.25kPa,采取強制補水,能夠使得真空值恢復之前的水準。由此可見,在閉冷水溫度降低之后,能夠提升凝汽器的真空值、端差值。
3 凝汽器端位偏高解決措施
(1)由于真空泵內的葉輪、轉子均屬于鐵材質,凝汽器設備的抗汽蝕能力比較差,將葉輪、轉子抓變為不銹鋼材質,經過改造之后,低背壓真空泵的電流為193(A),設備的整體運行正常。
(2)在4號機組的冷回路中增加1臺冷泵,定期沖洗冷泵及相關設備,及時排除其中的雜物、微生物,有效提升了凝汽器系統的換熱效果。
采取上述處理措施之后,發現4號機組凝汽器的端差相比之前的施工情況下降了1.52℃。
4 結語
綜上所述,通過分析電廠內凝汽器端差偏高原因能夠得知,影響真空泵性能的因素和泵本身性能關系密切,其使用性能要求和泵的設計結構、運行故障、工作液溫度、流量等有著直接關系。工作人員需要及時檢查葉輪情況、葉片穿孔現狀、汽蝕現狀等,確保凝汽器設備的穩定運行,以此提升電廠的經濟效益。
參考文獻
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