崔冰



摘要:單片機具有相應速度快、學習成本低、功耗低、對惡略環境適應能力強、擴展靈活和使用方便等優點,但在工業生產中的應用較少,本文介紹的是一種基于單片機的優化工業生產的系統設計,用C語言編寫出電磁閥控制程序,通過單片機的高速相應特性,替換老式AUTOMAX系統部分功能,更精確的控制工業生產。
關鍵詞:單片機;編程;電磁驅動;堆垛
一、背景技術
中鋁瑞閩股份有限公司從德國Frohling公司引進的橫剪機列利用真空堆垛系統進行板材的堆垛。但是經過20年的使用,老式的堆垛控制方式對硬件的依賴嚴重影響設備穩定,以及準確度已經無法滿足目前的生產任務。本文在傳統的控制系統的基礎上進行改進,加入微處理控制,通過快速響應芯片將堆垛精度提高到80毫秒以內,完全地避免了板材在堆垛過程中所發生的損傷/劃傷,保證板材的表面質量,同時極大的降低了設備對于硬件的依賴,降低了設備維護成本,是一種既經濟又容易復制的控制方法。
二、具體實現
(1)控制方式利用89C51芯片,利用芯片提供的輸入點檢測AUTOMAX系統給出的動作信號,控制堆垛機的8組電磁閥,同時控制堆垛8個真空吸盤的動作,在利用時間繼電器順序運行以實現多路輸入輸出可編程控制,摒棄了老式一對一的控制方式。具體電氣控制圖如圖一所示。
(2)控制方式主要過程:堆垛控制就是通過真空傳送帶把板材運送到相應的垛臺上,然后釋放真空氣閥,使帶材落到垛板小車上。真空氣閥與相應的真空腔相連,正常情況下,真空氣閥不動作,真空腔封閉,形成負壓,對板材形成吸力。真空氣閥動作時,氣閥旁通,真空腔與大氣相連,負壓消除,釋放板材,如圖二所示。
(3)要保證帶材的準確堆垛,需要對帶材的釋放時間進行精確控制,將帶材的下落時間設定為三個時段,第一時段在程序中添加10ms防抖動觸發;第二時段為真空氣閥動作啟動狀態,氣閥線圈施加直流24V電壓、時間保持為50ms;第三時段為電磁閥關閉時間,因氣閥硬件回彈需要固定時間,為了保證穩定關閉時間設為20 ms;同時在控制電路增加電子元器件進行了優化消除干擾,具體程序實現見圖三。由于帶材下落時受空氣阻力影響形成拱形,導致帶材擦劃傷,影響產品成品率。所以將堆垛多個真空吸盤集成在統一電路板觸發,并對每個真空吸盤動作順序進行時間間隔控制,提高產品質量,具體改善效果見圖四。
三、結論
經設備改造后橫剪堆垛效率大幅提升,同時減少了維護人員的工作量,在成品率方面,較以往的系統提高20%,目前連續生產使用時間6個月,設備穩定,下一步我將繼續修改程序,希望在安全方面進一步提升穩定性。