摘要:本文簡要介紹了地下室末端水封在焦爐煉焦中所起的作用,并結合實際對我公司現有焦爐地下室水封進行了分析,提出了相應改進措施。
關鍵詞:焦爐地下室;主管煤氣壓力;末端水封
前言
焦爐地下室末端水封設置,是為了穩定回爐煤氣管道壓力,緩解焦爐換向切斷煤氣時管道壓力急劇增加,避免對儀表等設備帶來危害。
目前,我公司1#、2#焦爐未安裝焦爐地下室末端水封;3-7#焦爐地下室末端水封未投入使用,地下室換向時主管煤氣壓力波動較大,影響焦炭質量,且存在一定的安全隱患。
一、問題描述
3#焦爐末端放散水封開啟后,換向時,水封主體左右晃動,震動現象嚴重。4-7#焦爐末端放散水封,換向操作時,水封內水不僅僅從溢流口排出,同時部分水從放散管道沖向爐頂,破壞爐頂工作環境;另外水封內水從放散管道沖向爐頂時水流速較快,水封水位下降急劇,水封液封高度得不到保證,從而失去穩定主管煤氣壓力的作用。
二、原因分析
(一)3#爐末端放散水封。針對3#焦爐末端水封換向時出現的現象,分析認為:液封高度過大是造成該現象的主要原因。圖1為3#焦爐現水封外觀圖,由圖可以看出水封液封高度(1100mm),可封煤氣壓力11000 Pa,接近煤氣總管壓力最大值(10000~12000Pa)。水封內煤氣進口下端相當于一個彈性堵板,地下室主管煤氣正常操作及換向時均得不到正常放散,當主管煤氣波動時,勢必造成水封液體震蕩。尤其換向開始與終結時,由于此時主管煤氣壓力,由正常操作的1800 Pa左右突變到10000 Pa左右,或再由10000 Pa左右突變回1800 Pa左右,僅用幾秒(6#爐為9秒)。煤氣波動較大,水封必然劇烈震蕩。
(二)4-7#焦爐末端放散水封。通過分析認為,造成煤氣放散夾帶下液的主要原因是水封進氣管管徑太小,換向時在瞬間壓力巨變情況下管道內煤氣流速過大,水封內液體瞬間暴沸;加上水封內液面距離水封頂端高度太小(僅為340mm)另外與水封內防波板結構形式也有一定關系 。
三、改造方案
(一)3#爐末端放散水封改造。溢流口下移,液封高度保證350mm。經調查我公司一、二、三系幾座焦爐正常操作情況下,地下室正常壓力為1500~1800Pa,最高也未達到2100Pa。
若不考慮煤氣放散造成經濟損失情況下,僅從安全角度考慮,液封高度略高于正常操作時地下室煤氣主管最高壓力值即可;若不考慮主管煤氣壓力波動造成管道震蕩,引起管道疲勞破壞、儀表損壞等不安全因素,僅從煤氣放散造成經濟損失方面考慮,液封高度越高越好(極限為不加放散)。綜合以上:初步確定液封高度為350~500mm。
目前公司1~6#焦爐操作室主管壓力最高設定為4500Pa,說明若液封高度定為500mm,則換向時操縱室將得不到完整的主管壓力變化曲線。
同時,根據現場調查換向時主管壓力由正常值1800 Pa升到4500 Pa,僅有3s時間,換一次向總時間為45s;每半小時換一次向,煤氣流量為12000m3/h。假設煤氣流量均勻:則液封高度為500mm時,煤氣放散為12000×(45-3.5×2)×2÷3600=253m3/h;液封高度為350mm時,煤氣放散為12000×(45-1.9×2)×2÷3600=275m3/h;由計算,液封高度350mm時僅比500mm時多放散22m3/h。故此,確定液封高度為350mm。
另外,為了防止水封溢流造成水源浪費,可在水封溢流口處制作一個平衡水槽,既保證水封及時補液,又杜絕了水源浪費。為方便操作者觀察,在水封上增設玻璃管式液位計,且安裝時保證液位計零點與水封液封零點對齊,如圖1所示。
圖1 3#焦爐水封工藝改進后工藝簡圖
(二)4-7#焦爐末端放散水封改造
方案一:在原水封基礎上直接改造(見圖2)。水封槽體加寬、進氣口加變徑管DN200—DN500以減小煤氣流速防止水封暴沸;液封高度變為350mm。
方案二:原水封不做改變,在原水封旁加一副水封(見圖3),液封高度為350mm。
考慮放散管高度太低,煤氣易被出焦時上升管的火焰引燃,并且放散的煤氣可能引起爐頂人員中毒,故將放散管加高5~6m。為防止水封溢流造成水源浪費,在水封溢流口處制作一個平衡水槽,既保證水封液封高度,又杜絕水源浪費。
圖2 4~7#焦爐水封工藝改進方案一工藝簡
圖3 4-7#焦爐水封工藝改進方案二工藝簡圖
四、預期效果
預計改造完成后,焦爐地下室換向時,主管煤氣壓力可望達到4500 Pa以下。 緩解了焦爐換向切斷煤氣時管道壓力的急劇變化,避免了對儀表等設備帶來的危害。同時使碳化室溫度更趨穩定,為進一步提高焦炭質量提供了保證。
參考文獻:
[1]劉俊吉,周亞平,李松林.物理化學[M].北京:高等教育出版社.2009.5.
[2]張新站.化工單元過程及操作[M].北京:化學工業出版社.2009.4.
[3]王曉琴.煉焦工藝[M].北京:化學工業出版社.2010.7.