閆占輝 張達巍
(長春工程學院機電學院,吉林長春130012)
變速車削可以提高工件端面加工質量。因為車削速度為

式中:v為切削線速度,m/s;d為切削直徑,mm;n為工件轉速,r/min。當采用普通車床車削端面時,由于加工過程中n值恒定不變,而d值在不斷變化,所以v的大小在不斷變化,當v不斷減小時,不但會使車削端面粗糙度值增大,而且會加劇刀具的磨損,增加制造成本。在切削加工過程中,如果使切削速度v保持恒定,由金屬切削原理可知,可以提高工件表面加工質量。但欲使v不變,必須使dn值不變。而加工回轉體零件的端面時,d是不斷變化的,因此只有n與d值按相反規律變化才能保證dn值不變,即進行變速切削加工。
變速車削的主傳動系統是在CA6140車床傳動系統基礎上改造成的。圖1是該車床的主軸轉速—轉矩(功率)特性,轉速在10~50 r/min區段為恒轉矩區,機床主軸最大輸出轉矩為1246 N·m;轉速在50~1450 r/min區段為恒功率區,其輸出功率為6.53 kW。圖2為交流變頻調速系統當電壓補償量為5%時的電動機轉速—轉矩(功率)特性圖,電動機恒功率變速范圍為3360/1450=2.32,電動機轉速在450~1450 r/min區段為恒轉矩區,其最大輸出轉矩為46.4 N·m。


分析圖1及圖2的轉速—轉矩特性曲線的恒功率區可知,在采用交流變頻調速方法調整機床主軸轉速時,為使機床主軸在低轉速區段(10~50 r/min)獲得較大輸出轉矩1246 N·m,必須使電動機以450 r/min以上轉速運轉,然后再通過機械減速裝置降速。同樣,機床主軸轉速在50 r/min以上為恒功率輸出,電動機轉速在1450 r/min以上為恒功率輸出,為使電動機的功率特性與機床主軸的功率特性相匹配,電動機軸與機床主軸之間也必須串聯一套機械減速裝置。根據無級變速傳動系統的設計原則,取降速裝置的公比Φf等于電動機的恒功率調速范圍Rd,則電動機主軸的恒功率范圍Rn=ΦfZ-1Rd=ΦfZ,其中Z為減速裝置的變速級速。Z=lg Rn/lgΦf=lg Rn/lg Rd=lg(1450/50)/lg2.32=4,取Z=4,則電動機的實際恒功率變數范圍Rd=10lg(1450/50)/4=2.3。由 Z=4,Φf=Rd=2.3 所設計的主軸轉速分布圖及機床主軸轉速—轉矩(功率)特性分別如圖3及圖4所示。在圖4中Ⅰ軸為電動機軸,Ⅱ軸為輸入軸,Ⅲ、Ⅳ軸為傳動軸,Ⅴ軸為主軸,圖中數字為各傳動軸的轉速。分析圖3、圖4可知,該機床在低速時主軸輸出轉矩較大,高速時輸出功率較大,恒功率范圍寬,且無功率缺口,滿足設計要求。


本文選用日本SAN KEN公司生產的型號為SVF-113的變頻器與CA6140/BQ車床7.5 kW電動機配接。
為保證無級變速切削車床CA6140/BQ在10~1400 r/min間實現無級變速,必須對變頻調速器的相關參數進行設置。具體如下:頻率范圍設定為6~120 Hz,設定檔次為 0.5 Hz。
控制裝置選用西門子S7-200系列PLC CPU224XPCN,這種型號的PLC除了帶有輸入輸出點外,還有模擬量輸入點和模擬量輸出點,這一型號PLC所具有的模擬量模塊,能夠滿足控制電動機的需要。
選用富士UG330H-SS 7.7英寸觸摸屏,觸摸屏是人機對話接口,最初的指令信息要從這里輸入。輸入的信息通過通訊端口傳送到PLC,經運算后PLC輸出模擬量,并連接到變頻器的模擬量輸入端口。變頻器對接收到的模擬量進行內部運算,而后驅動電動機達到相應的轉速。程序如下。
TITLE= Network 1//選型 //CPU:226
//MICROMASTER drive(s)and motor(s):MM4 //USS control//電動機極數:2
//變頻器地址:1 //波特率:19200 //轉差率系數:0.98
//人機界面:170B plc端口1 //USS端口:0 // //
Network 2//初始化地址1及參數
LD SM0.1 CALL SBR50,1,19200,16#02,Q0.0,VB0
MOVR 0.0,VD160 MOVR 0.0,VD164 MOVR 0.0,VD170
MOVR 0.0,VD174 Network 3//參數整定/根據變比轉換頻率
LD SM0.0 A M0.0 EU AN I0.0
MOVR VD150,VD160 MOVR VD154,VD164 MOVR VD164,VD170
/R VD160,VD170 MOVR VD170,VD174 /R 29.4,VD174
Network 4//錯誤參數濾除
LDR< =VD174,150.0 AR > =VD174,2.0 MOVR VD174,VD100 /R 29.4,VD100
Network 5
LD SM0.0 =L60.0 LD I0.0 =L63.7 LD M0.5 =L63.6 LD M0.6 =L63.5
LD I0.3 =L63.4 LD I0.4 =L63.3 LD L60.0
CALL SBR51,L63.7,L63.6,L63.5,L63.4,L63.3,0,VD100,V50.0,VB1,VW2,VD4,M0.4,M0.1,M0.2,M0.3
Network 6//讀取字參數
LD M1.5 =L60.0 LD M1.5 EU =L63.7 LD L60.0
CALL SBR52,L63.7,1,VW202,VW204,&VB1000,V51.0,VB60,VW300
Network 7//讀取雙字參數
LD M1.6 =L60.0 LD M1.6 EU =L63.7 LD L60.0
CALL SBR53,L63.7,1,VW202,VW204,&VB1050,V51.1,VB61,VD302
Network 8//讀取浮點參數
LD M1.7 =L60.0 LD M1.7 EU =L63.7 LD L60.0
CALL SBR54,L63.7,1,VW202,VW204,&VB1100,V51.2,VB62,VD306
Network 9//寫入字參數
LD M2.5 =L60.0 LD M2.5 EU =L63.7 LD L60.0
CALL SBR55,L63.7,1,VW202,VW204,VW310,&VB1150,V51.3,VB63
Network 10//寫入雙字參數
LD M2.6 = L60.0 LD M2.6 EU =L63.7 LD L60.0
CALL SBR56,L63.7,1,VW202,VW204,VD312,&VB1200,V51.4,VB64
Network 11//寫入浮點參數
LD M2.7 =L60.0 LD M2.7 EU =L63.7 LD L60.0
CALL SBR57,L63.7,1,VW202,VW204,VD316,&VB1250,V51.5,VB65
為驗證變速車削方法對提高零件表面質量的作用,本文對一批某液壓站缸體的端面進行了試切,缸體端面的外徑為φ215 mm,內徑為φ90H8 mm,表面粗糙度值為1.6μm。由于接近內孔處與接近外圓處各點的線速度差異較大,表面粗糙度值不穩定,接近內孔處常常超差,不能滿足設計要求。現采用變頻調速器控制的CA6140/BQ車床進行加工,表面粗糙度值穩定,完全滿足了設計要求。
(1)采用變頻調速器實現無級變速是一種調速優良,易于和機械部分組合,價格低廉的方法。
(2)采用變頻調速器控制的無級變速切削車床CA6140/BQ,可明顯提高零件的加工質量,降低加工成本。
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