摘要 著重對洗煤車間供電系統如何從技術上對其改造進行了探討。
關鍵詞 洗煤車間;供電系統;改造;探索
一、現狀
我公司的洗煤車間建成已有50多年,洗煤工藝和設備已經陳舊,需要更新。自2005年10月底起,我公司洗煤車間開始了轟轟烈烈的技術改造工程。引進新設備、新工藝;淘汰舊設備、舊工藝。到06年2月主體工程完工,洗煤車間用電負荷由原來的1514 KW減為1117KW,比原有負荷減少了397KW,節約了大量的電能。
而洗煤車間共有變壓器lO臺,分別為560KVA-6/O.4一臺、320KVA一6/0.4四臺、50KVA-6/0.25一臺、320KVA-6/3一臺、320KVA-3/0.4一臺、180KVA-3/0.4一臺、50KVA-3/O.25一臺,總容量為2760KVA,除早已停用的180KVA-3/0.4一臺變壓器,共用9臺變壓器還在使用。其中有6臺屬于礦用防爆型變壓器,這些設備陳舊,運行成本高,電能損耗多,日常維護量大。
二、問題的提出
技改后用電負荷的減少,使變壓器出現了容量投用過剩和負荷分配不合理的現象,如何使變壓器實現經濟運行,進一步實現節能降耗,成了擺在我們面前的新課題。
三、變壓器經濟運行的理論探索
(一)變壓器經濟運行的可行性
經濟運行是指能使整個電力系統的有功損耗最小,能獲得最佳經濟效益的設備運行方式。變壓器經濟運行早在1920年就由德國魏特曼教授提了出來。怎么樣來解決投放臺數的問題,根據有關資料的研究推導出了三點建議:①變壓器技術特性優劣的判定式;②“大馬拉小車”的判定式;③容量相同參數不同的并列臺數的判定式。
(二)變壓器為什么存在著“經濟運行”
變壓器間技術參數的差異。每臺變壓器有四個有關經濟運行的技術參數即:空載損失P;短路損失PK:空載電流I和短路電壓UK這四個參數。我們只有合理、準確地運用選擇好這些參數,才能充分利用變壓器,使它工作在經濟運行狀態。由于變壓器是一、二次電壓等級,鐵芯與繞組材質規格的不同,設計、制造工藝不同的原因,從而使變壓器的技術參數存在著差異。變壓器的效率是隨負載而變化的。變壓器的損失是隨負載發生非線性變化的。
(三)變壓器的運行方式
1 單臺變壓器的經濟運行。單臺變壓器的經濟運行主要有三種做法:①增設小容量變壓器;②更換過輕負載;③共用變壓器。
2 雙臺變壓器的經濟運行。對于一些重負載的變電所,多數都裝配了兩臺變壓器,如需要一臺備用時,必須選擇特性好的來運行工作,不管是幾臺運行方式,都要根據負載和變壓器技術參數來進行合理選擇。
3 多臺變壓器的經濟運行。對于多臺變壓器的變電所,可以并列運行,并要編制最佳組合的運行方式,合理選擇變壓器的臺數。
四、我們提出的改造方案
機電辦牽頭,結合機電維修中心的技術人員經過到現場進行負荷統計和測量,共制定了兩套方案,考慮實際情況后終于確定、編制了《洗煤車間供電系統改造方案》,具體如下:
根據負荷統計及就近原則:首先將560KVA變壓器所帶負荷新廠上配電室、老泵房、脫水篩給料泵共375.5KW移至由4臺320KVA-6/0.4變壓器帶。再將井口配電室負荷(121.2KW)及洗煤車間照明(48KW)、維修(60KW)、鼓風機(160KW)、煤泥泵(14KW)用電統一由560KVA變壓器帶,總負荷為402.7KW,負荷率為71.9%。其余負荷(821.8KW)由四臺320KVA-6/0.4變壓器帶,三開一備,負荷率為85.6%,停產時全部停用,只需開560KVA變壓器,每月變壓器損耗約為2000KWH,可減少1600KWH。本方案也考慮了將來大井口若增加負荷時,其為常開設備由560KVA變壓器帶。如若容量緊張時,可將鼓風機(160KW)移至4臺320KVA-6/0.4變壓器帶,不需大的改動。
該方案可停用5臺變壓器,生產時只需投用4臺變壓器,停產時只投用1臺變壓器,使各個變壓器均能實現經濟運行。方案在8月20日完成實施。
五、改造后的效果
1 使變壓器實現經濟運行,進一步實現節能降耗,變壓器損耗年節約資金近萬元。
2 減少了維修電工的維護量。
3 使變壓器負荷合理分配。
這并沒有使我們的滿意,洗煤車間的配電室數量多,利用率低,有的配電室中只有3張配電盤,而3張配電盤中也只有1張在用,其余閑置,這也給我們的維修電工增加了不少無謂的維護工作。而且洗煤車間建立已近60年,在初期管理很不到位,設備供電線路出現故障后,往往直接再接一條電纜,卻不撤去原來的電纜,造成了現在負荷線的混亂,即使長期工作在洗煤車間的職工也很不清楚,不僅造成了材料的浪費,還影響處理故障的效率。這些工作還需要我們繼續做下去,進一步實現洗煤車間供電系統的合理化。