肖榮和,吳玉生,舒強,廖文良,孔慶霖,雷國偉*
1.廈門煙草工業有限責任公司(廈門 361022);2.集美大學理學院(廈門 361021)
卷煙生產包括制絲、卷接、包裝等幾個流程。其中,制絲工序是卷煙生產過程中的一個關鍵工序,在制絲過程中,需要對煙絲進行加濕、加溫及干燥處理,這種溫度、濕度等不斷變換的過程,會使得煙草中的成分發生變化[1-3]。因此,如何優化膨脹煙絲的加工過程,將直接影響煙絲的品質。燃燒爐是膨脹煙絲的關鍵設備,除了滿足干冰煙絲連續膨脹的工藝熱能要求,還能焚燒掉工藝氣體中的有機物,減少排放氣體中有害物質排放到環境中。經過液態二氧化碳浸漬的干冰煙絲被送入升華器,在升華管中與空氣、二氧化碳、蒸汽接觸并被充分加熱,隨著干冰急劇升華,水分急劇蒸發,煙絲得以充分膨脹。因此,燃燒爐作為工藝氣體的加溫設備,一旦出現熄火或不穩定因素,就會造成燃燒爐工作狀況和燃燒穩定性差,難以滿足生產和工藝的要求,煙絲的質量就會受到影響[4-5]。
除了燃燒爐是膨脹煙絲的關鍵設備外,升華器對膨脹煙絲的作用也非常重要。干冰煙絲的升華,可以促使煙絲膨脹[6]。一般來說,升華管道系統裝有3個電動風門,用以調整氣體流速、壓力和溫度。不過,一旦壓力檢測出現故障,負壓波動變大,風門調節受影響,勢必造成系統停機[7]。現在卷煙機吸風室的負壓,基本上都是采用集中供給形式。雖然提高負壓,有助于空頭煙的減少,但不能一味提高負壓,否則將大幅度增加電力的消耗和真空設備的維保難度[8]。因此,針對負壓的檢測和處理就變得尤為重要[9]。
在工業控制領域,針對鍋爐的負壓控制并不少見,但是在煙草煙絲加工中,一般采用人工觀察和經驗操作,無論從時間效率或控制精度上,都存在改進的空間。為此,試驗首先針對燃燒爐進行故障分析,然后提出改進措施,最后采用模糊PID控制的方法,對升華系統中容易出現的負壓波動快速、精準地調節。
燃油燃燒爐燃燒過程中,0#柴油是可燃物,壓縮空氣是助燃物,起始燃燒溫度由引燃火提供。0#柴油與壓縮空氣在噴槍內部混合后形成油氣混合物,從噴油槍前端噴出后進行燃燒。燃燒爐正常燃燒時的油壓與氣壓之間要存在0.1 MPa左右的壓差,也就是說要通過差壓式調節閥BV8調整油氣的燃燒混合比。但是通過現場觀察發現,燃燒爐燃燒時,油壓在0.70~0.64 MPa之間變化,而氣壓沒有發生變化,始終為0.6 MPa,即差壓式調節閥沒有起到調節作用。根據管道內流體流量方程,對于管道內的柴油,忽略壓力損失,可視為層流流動,柴油流量按式(1)計算。

式中:q為柴油流量,m4/s;μ為柴油的黏度,N·s/m2;d為管道直徑,m;ΔPλ為管端壓降,MPa。
由式(1)可知,柴油壓力發生變化,即管端的壓降ΔPλ發生變化時,流量也發生線性變化,而壓縮空氣壓力不變,流量不變,導致柴油和壓縮空氣的配比發生變化。在燃燒爐開始動作時,由于工藝氣體溫度較低,控制系統處于飽和狀態,燃油控制閥開到最大(ΔPλ=0.7 MPa),這種情況下壓縮空氣的壓力為0.6 MPa,還可以與油壓配合,但隨著溫度的上升,油壓漸漸下降;隨著ΔPλ的下降,柴油流量q也下降。而壓縮空氣流量沒有任何改變,導致了油氣混合配比發生變化,火焰就會懸浮起來,最終導致熄火。對設備運行狀態和故障停機現象進行觀察,發現兩個問題:
一是燃燒爐的爐頭溫度設定為700 ℃,生產過程中聯動風門開度在36%±1%。這說明升華后的工藝氣體溫度較高,只有36%的工藝氣體經過換熱升溫,燃油燃燒后的熱能利用率低。二是燃燒爐的爐頭溫度設定值為600 ℃,生產中的聯動風門開度可以提升至55%,提高熱能利用率,降低油耗,但在過程中容易出現熄火現象。
產生這兩個問題的主要誘因是升華管內負壓波動大。要解決該問題,就必須改善廢氣風門執行器控制的精度,調節風門開度的步進刻度值;優化控制執行器的PID參數,使之達到最佳的調節參數。
1.2.1 升華系統參數的改進
連續一個月對燃燒爐爐頭溫度設定值進行調整優化,爐溫設定值與柴油消耗的關系見圖1。當爐頭溫度降至620 ℃之后,油耗下降較慢,當爐頭溫度降至600 ℃時,雖然油耗有所下降,但容易出現熄火情況,故爐頭溫度設定為620 ℃。

圖1 燃燒爐爐頭溫度設定值與油耗的對應關系
1.2.2 廢氣風門參數優化
廢棄風門執行器的結構如圖2所示。廢氣風門執行器上有擺臂式齒輪箱,其擺臂的長度可以調節,將球型鉸鏈位置安裝于最內側的鉸鏈孔,使得執行器輸出步進刻度減小,從而提高負壓調節精度。

圖2 廢氣風門執行器示意圖
另外,通過廢氣風門執行器PID參數進行優化調整,提升執行器的響應速度。此次研究采用模糊PID控制進行參數調制,如圖3所示。

圖3 模糊PID控制參數調整模型
PID模糊控制的首要任務,是找出P,I和D三個參數與誤差e和誤差變化δe之間的模糊關系,并在運行中不斷檢測e和誤差變化率δe[10]。考慮KP、KI、KD之間的關系,輸入變量選擇e和δe,模糊語言變量取值{NB,NM,NS,O,PS,PM,PB}這7個值,輸出變量選擇ΔKP、ΔKI、ΔKD,模糊語言變量也同樣選擇7個值。模糊規則見表1~表3。

表1 ΔKP模糊規則表

表2 ΔKI模糊規則表

表3 ΔKD模糊規則表
由模糊規則表1~表3,對KP、KI、KD進行調整,選擇合適的模糊規則方法后,模糊PID參數按式(2)計算。

通過模糊規則表1~表3,對KP、KI、KD進行調整后,得到優化曲線圖,如圖4所示。觀察工藝氣負壓值曲線,單位時間內工藝氣波動較大。需要降低PID控制器的P值,但是當前的P值為0.01,達到參數設定的下限值,無法繼續調整。繼續觀察發現曲線波動周期較長,需要增加I值。經過觀察,工藝氣負壓曲線趨于平穩,參數調整結果為最優。此時如表4所示,P為0.01,I為15,D為3。

圖4 KP,KI,KD優化曲線圖

表4 優化前后的PID參數值
對升華系統和廢氣風門進行改進后,得到2020年7月至2020年12月的膨脹線設備運行故障情況統計表。從表5可看出,優化改進后燃燒爐熄火故障次數從7次降至1次,大幅降低了燃燒爐的熄火次數,保證了設備穩定運行,減小了燃燒爐對產品質量的影響。

表5 改進前后膨脹線設備故障停機次數統計對比
對升華系統和廢氣風門進行改進后,得到2020年5月至2020年10月的膨脹線燃油消耗情況表。從表6可看出,改進前燃燒爐平均油耗792.03 L/104kg煙絲,改進后燃燒爐平均油耗690.34 L/104kg煙絲,節約油耗101.69 L/104kg煙絲,下降12.84%。

表6 改進前后膨脹線燃燒爐油耗統計數據對比
改進前,工藝氣體風速設定為34 m/s,負壓設定為1 200 Pa,標準偏差為137 Pa,波動較大,波動率達11.42%,影響工藝氣體的穩定性,物料在升華管道內停留時間的波動,最終導致膨脹后出口水分的穩定性較差。改進后,波動明顯減小,負壓標偏均值降到了56.2 Pa,波動率由11.42%降至4.68%。

表7 升華管內負壓標偏統計數據對比
通過對燃燒爐的燃油管路分析,找出燃燒爐生產過程熄火的問題,主要是因為升華管內負壓波動大。要解決該問題,就必須改善廢氣風門執行器控制的精度,調節風門開度的步進刻度值,優化模糊PID控制系統參數。通過廢氣風門執行器連桿調整和PID參數的優化,提升了負壓穩定性,確保了煙絲在升華管內的加工時間穩定,降低了升華后的水分波動,波動率由11.42%降至4.68%,工藝熱風的穩定性顯著提升引起出口煙絲含水率的提升。燃燒爐在油耗降低的同時,大幅降低了燃燒爐熄火故障次數,優化后燃燒爐熄火故障次數從7次降至1次,近8個月來已杜絕了燃燒爐熄火情況的發生。