滕鑫麟
(冀中能源股份公司 東龐礦,河北 邢臺 054000)
我國煤礦平均采深已達到700 m 左右,并以每年10~25 m 的速度遞增。深部巖體所處的“三高一擾動”復雜力學環境使得深井巷道圍巖呈現出變形持續時間長、絕對變形量大、收斂速度快等不同于淺部圍巖的變形破壞特征,有針對性地開展系統研究具有必要性和緊迫性。
東龐礦深部水平12 采區皮帶巷、軌道巷、回風巷在經歷采動影響后,發生圍巖大變形與支護系統損毀等劇烈礦壓現象,需要進行全斷面擴刷整修。21215 工作面設計停采線與大巷間煤柱為150 m,12 采區泵站硐室位于停采線與大巷之間,距離停采線約75 m,因此,當21215 工作面推進至停采線附近時,強烈的動壓影響使該硐室發生更大范圍劇烈礦壓現象,甚至發生安全事故。此外,當21215 工作面開采完后,該硐室仍將服務于12 采區其它工作面,常規的支護手段不能滿足于21215工作面及強采動影響。
東龐礦12 采區大斷面集中供液泵站硐室圍巖內部卸壓控制措施有7 項:①頂板及兩幫補打注漿錨索梁桁架;②底板兩底角開挖卸壓槽;③頂底板單體柱雙向強支撐;④兩幫煤體內部造穴卸壓;⑤囊袋恒阻系統安裝及卸壓孔洞閉合度觀測;⑥采動超前應力觀測;⑦巷道圍巖礦壓監測(包括錨索受力、單體柱受力等)及確定二次及多次卸壓時機。泵站硐室總體施工方案如圖1 所示。

圖1 泵站硐室總體施工方案Fig.1 Overall construction scheme of pump station chamber
硐室頂板每排補打2 根φ21.8 mm×10 500 mm 長錨索(注漿錨索)加強支護,注漿錨索與頂板夾角約75°,錨索間距約2.4 m,排距為3.2 m,左右兩側錨索距離巷壁約1.3 m,頂錨索上好1 卷S2360 樹脂藥卷、3 卷Z2360 樹脂藥卷攪拌至孔底后,施工人員把注漿專用銅管送入錨索孔內進行注漿,采用化學漿液進行注漿加固,注漿壓力約3 MPa。注漿完成后及時漲拉錨索,頂板錨索預緊力為130 kN。左右2 根注漿錨索用H 型雙鋼帶梁配套方形大托盤(400 mm×400 mm)、托盤(200 mm×200 mm)及小托盤連接。(頂板錨索自硐室外側第9 排起每隔10 排回采幫錨索安裝1 個錨索測力計共安裝4 個頂板錨索測力計),硐室頂板共需錨索數量為92 根。
硐室兩幫補打注漿錨索梁桁架(與頂板錨索梁桁架并行施工)。12 采區集中泵站硐室兩幫分別補打3 根注漿錨索梁桁架,錨索規格為φ21.8 mm×6 500 mm 注漿錨索,上排錨索上仰15°,下排錨索下俯5°,注漿錨索間距為1.2 m,排距為1.6 m,上排錨索距離頂板300 mm,下排錨索距離底板300 mm,幫錨索上好1 卷S2360 樹脂藥卷、3卷Z2360 樹脂藥卷攪拌至孔底后,施工人員把注漿專用銅管送入錨索孔內進行注漿,采用化學漿液進行注漿加固,注漿壓力約3 MPa。注漿完成后及時漲拉錨索,兩幫錨索預緊力不低于100 kN。幫部上下3 根錨索用H 型雙鋼帶梁配套方形大托盤(400 mm×400 mm)、托盤(200 mm×200 mm)及小托盤連接,形成錨索梁桁架結構,抵御硐室兩幫松軟煤體整體向外臌出。
為抵御大斷面集中泵站硐室底板煤巖體大范圍向外臌出,對硐室底板兩側實施切槽卸壓,切槽深度400 mm,寬度為300 m,具體根據現場底板切槽實際變形情況實施多次切槽。為控制硐室頂板下沉量及抵御底板明顯向外臌出,硐室巷內布設單體柱對頂底板進行雙向強支撐,每排布置3 根單體柱,并配合π 型鋼梁支護,單體柱分別布置在距離設備側幫0.2 m、距離設備側幫2.4 m 及距離回采側幫0.2 m 位置處,排距為1.0 m,π 型鋼梁規格以4.5 m 長的π 型鋼梁為主(同時需配備3.0 m長的π 型鋼梁約10 根、3.5 m 長的π 型鋼梁約30 根、4.5 m 長的π 型鋼梁約107 根),其布置方向與硐室軸向方向相互垂直。泵站硐室巷內單體支柱布置如圖2 所示。

圖2 泵站硐室巷內單體支柱布置Fig.2 Arrangement of single pillar in pumping station chamber roadway
卸壓孔位于硐室兩幫距離底板1.0 m 高度(設備位置處高度可增大至1.5 m),傾斜于巷壁軸向方向45°且上仰3°布置,兩幫卸壓孔排距為4.0 m,外部小孔直徑約133 mm,傾斜布置的小孔孔深約17 m,深部造穴孔深3.0 m,一次出煤量約5 m3。為防止造穴沖孔對兩幫淺部錨固體內煤體的破壞,首先對深度為15 m 范圍內直徑133 mm 鉆孔內插入127 mm 的地質鋼管,然后鉆頭通過鋼管對深部17 m 煤體內實施造穴,造穴完成后及時封孔。當囊袋系統閉合度達80%左右時,實施二次造孔洞卸壓。
由圖3 大斷面硐室圍巖位移量觀測結果可知,靠近皮帶巷測站圍巖變形最為嚴重,且硐室各個測站圍巖變形以底板臌起最為明顯,3 個斷面底板臌起量均超過220 mm,靠近皮帶巷側硐室底板臌起超過500 mm。

圖3 大斷面硐室圍巖移近量變化曲線Fig.3 Variation curve of surrounding rock displacement of large section chamber
截至2021 年4 月30 日,靠近軌道巷側布置的A 測站(第68 d 對底板局部重新整平,局部臥底約70 mm)頂底板變形量約為210 mm,兩幫移近量最大約為130 mm,其中頂板下沉量為50 mm,底板臌起量為160 mm,回采幫移近量為77 mm,大巷幫移近量為53 mm。
硐室中部位置布置的B 測站頂底板變形量約為520 mm,兩幫移近量最大約為310 mm,其中頂板下沉量為118 mm,底板臌起量為402 mm,回采幫移近量為200 mm,大巷幫移近量為110 mm,該位置處底臌量較為明顯。靠近硐室外部皮帶巷側布置的C 測站圍巖變形量最為劇烈,頂底板變形量約為630 mm,兩幫移近量最大約為230 mm,其中頂板下沉量為100 mm,底板臌起量為530 mm,回采幫移近量為130 mm,大巷幫移近量為100 mm,靠近皮帶巷側硐室底臌量最為明顯。目前,硐室底板臌起量較為明顯,而底臌過程正是深部圍巖卸壓的過程,在保證硐室兩幫移近量穩定條件下底臌的發生,對控制大斷面硐室兩幫圍巖具有積極作用。
除硐室底板臌起量外,以上位移量主要發生在造穴施工前。當大斷面硐室兩幫煤體內部造穴實施后,圍巖位移量明顯變小,同時圍巖移近速度顯著降低。因此,以大斷面硐室圍巖頂板下沉量、大巷側幫移近量、回采幫移近量為觀測指標,充分證明了硐室兩幫煤體內部實施造穴取得了良好的圍巖卸壓效果,硐室圍巖變形量發相對較為穩定。
當硐室頂板開始受采動應力影響時,卸壓槽受圍巖擠壓作用頂板圍巖發生彎曲下沉,底板臌起明顯,特別是深部煤體不斷向外擠出,使卸壓槽持續被填充、閉合,卸壓槽空間持續縮小。硐室巷道采用注漿錨索+單體π 型鋼支護后,通過在巷道周圍開挖卸壓孔洞空間對巷道圍巖卸壓,兩幫變形量及底臌量在可控范圍內,未發生明顯變形,保障了硐室巷道的穩定,調控效果顯著。