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合成水冷器泄漏原因分析及改進措施

2022-07-31 04:42:14李正方王會瓊
云南化工 2022年7期
關鍵詞:焊縫工藝設備

李正方,王會瓊

(1.云南大為制氨有限公司,云南 沾益 655338;2.云南大為化工裝備制造有限公司 云南 沾益 655338 )

某化工廠有2臺合成水冷器。合成氣從甲醇合成塔出口經第一、第二換熱器回收熱量后,進入并聯操作的合成水熱器。用循環水作為冷卻介質,將合成氣溫度降至40℃后進入高壓分離器進行氣液分離。

設備運行中經常會發生泄漏,管程的合成氣滲漏到殼程的循環水中,造成工藝參數波動,對生產系統的穩定性造成很大的影響,若不及時處理,將會造成嚴重的設備事故。經過多次故障處理及分析,管頭泄漏是導致設備泄露關鍵的因素之一。

1 設備概述

該設備是固定管板式換熱器,因為管程壓力較高,故采用管板直接與管箱筒體連接結構,優點是較緊湊,排管數量較多,在相同直徑下換熱面積較大,鍛件使用少,制造成本低,且漏點少;缺點是管板與管頭之間易產生溫差應力而損壞,殼程無法機械清洗,因此殼程易結垢場合不宜采用。

本設備采用在碳鋼材料表面復合不銹鋼或者堆焊不銹鋼的結構,比用全不銹鋼材料可以大大節約制造成本。因此設備管程的管板、管口上鍛管法蘭均采用堆焊奧氏體不銹鋼(S30408)結構,換熱管采用奧氏體不銹鋼(S30408)無縫鋼管,管程筒體、封頭采用復合板(S30408+Q345R)結構。

設備簡圖見圖1,工藝參數見表1。

表1(續)

2 泄漏情況

2010年11月,在2臺水冷器投入使用半年多后,其中一臺合成水冷器開始發生泄漏。經對殼程的循環水進行甲醇含量分析,確認該水冷器發生內漏。采用從殼程打水壓試驗來檢測管頭漏點位置,打壓至 0.45 MPa 后發現管頭有多處明顯漏點;另外,為了更準確判定漏點缺陷情況,對管頭著色檢查,發現管板上漏點處均存在細裂紋,多數分布在管板下邊緣,靠管板上部即循環水進口側管板上多達5處漏點。

3 泄漏原因分析

3.1 管板質量問題

因管板是堆焊結構(16MnⅢ+堆焊S30408),在管板過渡層堆焊并經表面著色檢測合格后,須進行爐內整體消除堆焊應力熱處理,目的是消除堆焊產生的內應力,保證堆焊層質量。熱處理后再進行耐蝕層(面層)的堆焊。熱處理時若堆焊應力沒有被完全消除,則該應力將一直存在管板內部。管程的合成氣中含有大量的甲醇、氫氣等腐蝕性介質,對管板表面的堆焊層(不銹鋼)有一定的腐蝕性,加之在焊接應力作用下,管板易形成應力腐蝕,從而導致管板堆焊層表逐漸出現縱向細小裂紋。設備在長期運行下,裂紋不斷擴大并延伸至薄弱區,管頭焊縫被拉裂,管頭泄漏必然發生。

3.2 工藝產物問題

管程介質(合成氣)經一系列物理和化學反應后,會產生大量副產物——石蠟,堆積凝固在管板表面,若不及時清除,將導致換熱管管頭被堵塞,管殼介質不能很好流通,換熱效果變差,因此,必須停車進行清理。通常是采用從管、殼程側同時通入高溫蒸汽(約 180 ℃)進行加熱,使管板表面的石蠟在高溫作用下融化,并從筒體下部排凈口排出。因合成水冷器是臥式結構,換熱管上下重疊,高溫加熱石蠟時,管板上部表面的石蠟受熱后向下流動順。因殼程底部出口管直徑較小,積水排出緩慢,再加之上部列處管流下的石蠟沒有及時被排除,大量堆積在管箱底部,尤其是下部1~6排換熱管管頭,被大量的石蠟堵塞,使上部和下部換熱管熱管膨脹不一致,管頭承受很大的拉應力。在拉應力作用下,熱影響區焊縫發生塑性變形,直至拉裂。經對管板表面做著色檢測發現,下部1~6排管頭的焊縫熱影響區內有大量細裂紋,從而證實了副產物——石蠟清理工藝不當,導致管頭泄漏。

3.3 水質問題

設備用工藝循環水中,水質含有雜質以及其他污染物,對管壁產生腐蝕,當溫度高于一定值時,在管壁上就會形成積垢。當管道內介質的溫度越高,管道外壁結垢的趨勢就越嚴重。長期結垢導致管道間流量減小,管道間的截面積變小,造成管道兩端介質壓力損失增大,水的流速減小,進一步加劇管道結垢。這不僅造成換熱效果的降低,而且還會誘發管道局部腐蝕導致管壁穿孔,形成換熱器的泄漏。

4 處理方法

4.1 隔離方法

水冷器出現泄漏,應及時對設備進行切換并隔離處理,如果系統條件不允許,則應該降低設備負荷,對泄漏情況進行嚴密監視。泄漏加重時,應果斷進行隔離停車,盡量減少管子損壞數量,減小對系統損壞的程度。

4.2 采取有效的堵漏方法

設備出現泄漏時,首先應檢查并分析產生泄漏的原因,制定合理的處理方案。若是管頭焊縫泄漏,最有效的處理方法是將除原焊縫金屬去除干凈,檢查合格后再進行重新焊接。假設是管子本體泄漏,則是先查清管子泄漏的形式及位置,采用合適的堵管工藝,堵塞管子的兩頭端口。為保證堵管質量,管頭部位一定要處理好,管孔應清理干凈,用經加工好的堵頭塞入管頭(堵頭強度應足夠),用氬弧焊將堵頭焊接牢固。然后對殼程做耐壓試驗檢測堵頭的強度及焊接質量。

5 預防措施

設備換熱管與管板的焊接質量,直接影響設備的運行周期。因此,制作過程中應嚴格把控好管頭的焊接質量。按底層焊接完成后經檢驗合格,再進行面層焊接的順序制作,既要保證角接接頭高度和熔深,又要避免產生析出型氣孔。

5.1 換熱管材料質量控制

嚴格控制好換熱管采購及檢驗質量關,換熱管材料應符合相關標準要求,選用高級精度的冷拔(軋)鋼管。換熱管不允許拼接,其外徑允許偏差控制在±0.10 mm,壁厚允許偏差按最小壁厚供貨控制在(0~0.4)mm。選擇工藝裝備先進、質量可靠的供貨商,換熱管出廠前要求逐根進行耐壓試驗,試驗壓力按標準要求。設備制造廠應對換熱管的外徑和壁厚偏差進行抽查,保證其滿足要求,以源頭上控制好換熱管質量。

5.2 管板質量控制

水冷器制造過程中嚴格檢查,確保管板的厚度滿足設計要求,管板堆焊前對基材表面進行機加工,并做100%磁粉檢測,基材表面不能有氣孔、裂紋等缺陷,符合NB/T47013-2015規定的Ⅰ級合格。合格后采用經焊接工藝評定合格的工藝文件堆焊過渡層(厚度不小于 3 mm),過渡層堆焊后對過渡層進行爐內整體消除應力熱處理。然后再進行耐蝕層的堆焊,堆焊總厚度不得小于 6 mm;過渡層和耐蝕層應分別進行100%滲透檢測,堆焊層表面不能有氣孔、裂紋等缺陷,符合NB/T47013-2015規定的Ⅰ級合格。管孔加工采用2次鉆擴孔,以保證管孔加工尺寸精度和表面粗糙要求。提高管孔尺寸精度,均按Ⅰ級管束管孔尺寸允許偏差要求加工;管孔表面不得有影響焊接或脹接連接質量的毛刺、鐵屑、銹斑及縱向或螺旋狀刻痕等缺陷,從而保證管板及管孔的加工質量。

5.3 管頭焊接質量控制

管板的焊接坡口與換熱管管端的清潔度對管頭的焊接質量影響很大,管板鉆孔時在管孔周圍的油污和鐵屑必須用除油劑清洗,并用潔凈水沖洗干凈后用壓縮空氣吹干。換熱管管端采用布砂輪處理,去除管端及外表面的灰塵及影響焊接質量的有害雜質。換熱管穿管時,由于管子直徑小,且較長,為了保證穿管質量,采用臥位后退式分段穿管工藝,即換熱管由管板端逐段穿入,折流板由殼體側逐層穿入。為保證穿管對中,在管板外側設置穿管工裝,考慮到低壓殼體剛性較差,應使用環縫組裝卡,調整圓度,并視現場情況增加筒體支撐點,以便于穿管。換熱管與管板的焊接采用手工鎢極氬弧焊兩遍填絲焊,焊材選用氬弧焊絲H08Cr21Ni10/φ2.0 mm。從焊接工藝方面講,采用小的焊接線能量進行焊接,防止焊縫和熱影響區的晶粒長大及碳化物的析出,保證了焊接接頭的塑、韌性和耐蝕性。另外,為提高焊縫的抗熱裂性能和耐蝕性能,焊接時,需要特別注意焊接區的清潔,避免有害元素滲入焊縫。

為了保證管頭質量,每個管頭焊接均應分焊兩道進行,第一道為打底焊接,焊完后應進行氣密性滲漏試驗,試驗壓力為 0.5 MPa, 保壓 30 min,檢查打底層焊接質量,無泄漏為合格。然后,進行第二道(面層)焊接,要求第二道起弧點與前一道起弧點相錯120°,并應保證焊角高度,以滿足換熱管的拉脫力要求。管頭焊接完成后,換熱管與管板的焊接接頭還須進行100%滲透檢測,符合NB/T47013-2015 規定Ⅰ級合格,并對設備殼程進行耐壓試驗,以檢驗管頭的焊接質量滿足要求。

5.4 換熱管防振動及防腐蝕措施

5.4.1 換熱管防振動措施

方法一:根據工藝計算合理選取折流板間的換熱管無支撐跨距,以防止換熱管產生較大的撓度。同時應考慮適當增加折流板的厚度,對防止管束振動也是有利的。

方法二:按工藝系統要求,嚴格控制殼程循環水的流速,確保工藝參數穩定,防止工藝參數周期性變化導致管子發生振動互相摩擦,導致管壁變薄。并應在殼程循環水進口處設置防沖擋板,可減小循環水對換熱管的沖擊作用。

5.4.2 防腐措施

殼程循環水中含有雜質以及其他污染物易沉積在管壁表面,若流速過低可能導致底部換熱管間的空隙被堵塞,從而增加垢下腐蝕,影響換熱管傳熱效果;流速過高又會使壓力損失增加。因此,工藝上應控制水質及合適的流速,以確保設備安全運行。

6 結語

通過以上分析得出,解決合成水冷器泄漏問題,首先應從設備結構設計、材料及制造等方面把好質量關。另外,還要控制好工藝參數,確保溫度壓力等在設備允許范圍內,加強介質腐蝕控制,并做好定期檢修工作。并注意以下幾項事項:

1) 加強設備管理,提高水冷器的制造和檢修質量。對水冷器采取適當的防腐措施等,以增加水冷器本身的抗腐蝕性能,減少泄漏的頻繁發生。

2) 清理石蠟時,加蒸汽位置由上水導淋管應改為回水導淋,使設備殼程無積存的冷凝液,列管及管板受熱均勻,從而改善了水冷器的受熱使用條件。

3) 定期分析水質,發現異常應及時處理,以減少對水質造成的污染。

4) 設備開停車時,應控制好升溫或降溫的速度,運行中要嚴格執行工藝參數,控制其在設計允許的范圍內。

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