吳 淵
(安徽升建工程管理有限公司,安徽 合肥 230001)
某高速公路路基典型病害為嚴重不均勻沉降,自該公路建成通車后,樁號為S1K13+400~S1K14+950共1.55 km的路段處于軟基路段,沉陷病害發展明顯,數次通過路面調平后仍不斷惡化,路基呈波浪起伏狀,2010年,主管部門在S1K13+765~S1K14+506段新建了紅柳灣大橋,嚴重沉陷病害得到改善,但是,大橋通車后,在橋頭兩側各400 m左右范圍內路基沉降病害仍在不斷加重,針對這種情況,現場進行了工程地質勘察,查明沉陷的主要成因,通過對地質勘查結果的分析研究,提出了采用干拌水泥碎石樁處治該軟弱路基及地基的處治方案,[1]并通過力學分析計算確定了合理的樁距及樁長,并在實際應用中達到了較好地加固處治效果。
針對紅柳灣大橋兩側沉陷明顯,且病害不斷發展的路段進行了地質勘察,在大橋兩側的路基及平行路基坡腳處分別布置了4個孔位,利用路基鉆探探明了地下土層,為方案確定提供巖土工程參數。[2]
(1)雜填土:雜色至灰褐色,稍濕至濕,中密。淺部以瀝青、混凝土及粉土為主,0~1.39 m為高速公路路基,以下為素填土,主要為粉土。土質混雜。在高速公路路基有分布,厚度3.50 m~4.70 m,平均4.10 m,層頂為現路面,層底埋深3.50 m~4.70 m。
(2)耕種土:稍濕至濕,稍密,以粉土為主,多見植物根系,成分復雜,分布不均勻,全場地分布,厚度為1.5 m~1.7 m,層頂為現地面,層底埋深1.50 m~1.70 m。
(3)黃土狀粉土:飽和,稍密,沖洪積成因為主,土質較均勻,淺部可見植物根系,具大孔隙,含小礫石等垂直節理發育。分布穩定,全場地分布,層厚是0.8 m~3.9 m,平均2.30 m,層面埋深1.50 m~4.70 m,層底埋深3.90 m~8.60 m。
(4)飽和黃土狀粉土[3]:稍濕至濕,稍密,沖洪積成因為主,土質較均勻,含小礫石等垂直節理發育,流塑至軟塑狀。分布穩定,全場地分布,層厚5.3 m~9.4 m,層底埋深9.60 m~18.00 m。
(5)粗砂:褐黃色,顯灰白色調,飽和,中密,局部見層理,成分以長石、石英為主,見少量云母,沖積成因,局部地段相變為中細砂,在底部夾有薄層粉土及黏土夾層。分布較穩定,層厚2.0 m~4.2 m。
(6)細砂:褐黃色,顯灰白色調,飽和,中密,局部見層理,成分以長石、石英為主,見少量云母,沖積成因,局部地段相變為粉砂,粒徑大于0.005 mm的約占50%以上,局部含粉土,在底部夾有薄層粉土及黏土夾層。分布不穩定,層厚2.30 m,平均2.30 m,層面埋深9.60 m,層底埋深11.90 m。
(7)粉質黏土:褐黃色,局部發紅、發褐,沖積成因,局部風積,飽和,中密,土質不均勻,局部見水平層理,夾有粉砂薄層和鈣質結核,可塑至硬塑。分布較穩定,層厚2.2 m~7.6 m。
(8)強風化砂巖泥巖:褐紅色至棕紅色,泥質結構,層狀構造,泥質膠結,具層理,巖質較松軟,成因作用差,飽和,巖石結構大部分遭破壞,巖心遇水或暴露在地表易風化,屬軟巖。[4]分布穩定,全場地分布,層厚2.4 m~3.9 m。
依據《公路工程地質勘察規范》(JTG C20—2011)附錄的評價標準和《巖土工程勘察規范(2009年版)》(GB 50021—2001)有關規定,環境類型為Ⅰ類,地下水對混凝土的腐蝕性評價見表1。

表1 地下水對混凝土的腐蝕性評價表
從評價結果可以看出,當地地下水對混凝土的腐蝕性均達到中等,設計時按有關標準設防。
(1)濕陷性黃土
場地分布的濕陷性黃土主要由黃土狀粉土(Q4al),主要分布于場地淺部,巖性多為粉土,含大孔隙及蟲孔等,質地均勻,稍密狀,稍濕。濕陷特征見表2。

表2 黃土狀粉土濕陷特征表
(2)季節性凍土
場地分布季節性凍土,沿線標準凍結深度為146 cm。當地大部分路段淺部土層含水量大于10%,地下水水位埋藏深度在1.50 m~8.90 m,判定為凍脹土,經評價為Ⅲ級凍脹。
當地易溶鹽含量為3 657 mg/kg~3 701 mg/kg,評價為弱鹽漬土,兩處場地土硫酸鈉含量均小于1%,可不考慮鹽脹性。
場地中部發育有飽和黃土狀粉土,該土雖然已被水充分浸潤,不具濕陷,但由于含水量高,使土的力學性質產生很大變化,其強度降低,承載力變小。
1.6.1 原位測試成果
外業勘察在鉆孔內對①層填土、③層黃土狀粉土、④層飽和黃土狀粉土、⑤層粗砂、⑥層細砂、⑦層粉質黏土和⑧強風化砂巖進行標準貫入測試,對⑤層粗砂N63.5進行重型動力觸探測試,測試修正統計結果見表3所列:

表3 原位測試修正統計結果表
從修正數據可以看出:①層填土標準貫入平均值在9.8擊,比較大,數值較集中;③層黃土狀粉土的標準貫入平均值在4.6擊,比較小,數值較集中;④層飽和黃土狀粉土的標準貫入平均值在2.8擊,特別小,數值較集中,標準差和變異系數均比較?。虎輰哟稚暗臉藴守炄肫骄翟?6.6擊,大,數值不太集中;⑦層粉質黏土的標準貫入12.7擊,比較大,數值較集中;⑧強風化砂巖的標準貫入平均值在38.3擊,特別大,數值較集中,說明地層在原始狀態下比較密實。上述標準貫入測試除④層飽和黃土狀粉土的準貫入測試值特別小外,其它的測試數據基本正常。⑤層粗砂N63.5進行重型動力觸探擊數值較為集中在13.8擊左右,平面和剖面上擊數變化較小,說明該層在動探段結構比較均一。
1.6.2 土工試驗
(1)土常規測試
對淺部①層填土、③層黃土狀粉土和④層飽和黃土狀粉土?、蚣壨翗臃治鰷y試,主要物理力學性質統計見表4、表5、表6所列。

表4 ①層填土物理力學性質評價表

表5 ③層黃土狀粉土物理力學性質評價表

表6 ④層飽和黃土狀粉土物理力學性質評價表
(2)顆粒分析測試
對⑤層粗砂進行顆粒分析測試,指標統計見表7所列。

表7 ⑤層粗砂顆粒成分統計表
(3)巖石單軸抗壓測試
在強風化砂巖進行單軸抗壓測試,測試結果單軸抗壓數值為0.20 MPa,屬極軟巖石。
(4)地震效應
建筑抗震地段劃分:屬抗震一般地段;抗震設防烈度為8度第三組,設計基本加速度值為0.20 g;場地特征周期為0.45 s。
地震液化評價:場地中地下水水位埋深比較淺,飽和黃土狀粉土標準貫入測試修正擊數為2.8擊,初判存在液化,經計算液化程度為中等—嚴重。
(1)地基土的均勻性評價:從地質剖面上看,淺部第四系地層沉積厚度較大,結構比較緊密,埋藏深度適中;基巖沉積厚度較大,結構較完整,埋藏深度大。整體穩定性好,可視為均勻性場地。
(2)其它地質現象:場地沖溝調查呈沖刷狀態。場地內土層的含水量會不斷增加,會降低地層的承載力,加速地基沉降現象。
(3)地基承載力值[6]:根據場地工程地質特征、原位測試成果、室內土工試驗成果,結合規范及參照當地經驗,該區地層承載力建議表8所列。

表8 地層承載力值一覽表
綜上,對該軟基段的地質調繪及地質勘察,查明路基及路基各土層分布并進參數分析,同時,結合場地地層發育情況、高速公路運行情況,分析路基沉降的主要原因有以下幾種:
(1)場地地層含水量的不斷增加,破壞了土層的原有結構,降低了地層的承載力,加速了路基的沉降。
(2)高速公路大型貨車超載行駛,超過了高速公路原有的設計標準,受長期車輛荷載作用,加劇了路基的進一步變形沉降。
(3)紅柳灣大橋基礎是穩定的,但由于周邊沖溝呈沖刷狀態,高速公路通過的地段,沖溝兩側的邊坡存在失穩現象,使路基的整體穩定性變差,從而導致路基沉降。
(4)高速公路的路基和路肩及兩側的場地地層含水量的不斷增加,降低了地層的承載力,從而導致高速公路邊坡失穩而增加了路基的沉降。
(5)由于氣溫的不斷變化導致路基沉降開裂。
(6)地下水在豐水期和枯水期變化幅度較大導致土層原有結構破壞,從而使路基產生變形沉降。
(7)由于飽和粉土和砂土存在嚴重-中等液化程度,路基在較大振動下產生液化,致使道路沉降。
根據以上資料分析,擬定了干拌水泥碎石樁、灰土樁、水泥攪拌樁、以橋代路四種路基、地基加固方案進行技術經濟比較,最終確定采用干拌水泥碎石樁方案,由于該方案適用于高含水量、低密度的軟土地基處理,且具有高強度、大樁長,對地基承載力提高幅度較大,且在路面表面打孔,設備簡單、操作方便等優點。
(1)路基土回彈模量
已建成高速公路土基回彈模量難以測定,因此,設計中利用土的實測含水量、液塑限計算地基土的稠度,采用土基回彈模量與地基土稠度關系回歸公式(1)估算該段土基回彈模量:
(1)
(2)加固路基復合回彈模量
利用回歸公式(2)計算復合路基回彈模量:
(2)
通過以上兩式計算得到復合路基回彈模量為35.1 MPa。
(3)置換率
目前,根據我國公路施工機具及設備情況,擬定樁徑d為20 cm時,通過式(3)計算置換率m:
m=(Eof-Eot)/(Eoz-Eot)
(3)
得到m為0.0267。
(4)樁間距的確定
經大量實際工程驗證證明,正三角形布置可以獲得最佳的擠密疊加效果,因此,選擇正三角形布置,根據公式(4)進行樁間距計算:
(4)
得到L=1.2m。
故設計方案樁徑d=0.2 m,樁間距取1.2 m。
上述各式符號所代表意義及取值Wc為土基稠度,取0.6~0.62;K為壓實度,取0.4~0.6;Eot為土基回彈模量,MPa;E′為等效路基土回彈模量,取38 MPa~40 MPa;hof為復合路基土厚度,取20 m;EOZ為樁體抗壓模量,600 MPa~1 000 M;Eof為復合路基土回彈模量,MPa;m為置換率;L樁間距,m;d為樁徑取值,m。
碎石樁施工配合比為:水泥;石屑:碎石=1∶2.6∶3.3(重量比)。碎石樁[7]施工根據不同的地質結構情況,可采用螺旋鉆機成孔與振動沉管成孔相結合的復合成孔成樁方式,樁體需進入持力層1 m~2 m。
由于被加固地基的含水量往往比較大,為了防止樁身縮孔,部分夯擴樁頂部出現松散現象,除可在成孔過程中適量加入少量水泥,多次沖擊以保證成孔質量,成孔后立即回填的辦法外,還應采取下列施工質量控制措施:
(1)打樁時采取隔排隔樁跳打的順序,這樣有利于保護已打入的樁不被擠壓破壞或不產生較大的樁位偏差;
(2)成樁后做好保護工作,盡量避免樁體強度不足通車而破壞樁體結構。
紅柳灣大橋橋頭沉陷段干拌水泥碎石樁設計平均樁長為16 m、18.5 m,施工中出現的主要問題有以下幾點:
(1)SK13+800~SK13+836段原地面7 m以下有2 m~4 m淤泥層、SK13+600~SK13+800段原地面以下6 m~12 m之間有泥漿層,厚度為2 m~3 m,原有施工方案容易出現塌孔、縮孔現象,嚴重制約施工進度。
(2)部分段落在原路面以下10 m~15 m見持力層,持力層為紅砂巖,厚度2.3 m~3 m。按照設計方案進入持力層1 m~2 m不再下鉆,故無法按照設計樁長施工。
針對以上問題,具體采用的解決方案為:
(1)進一步完善了軟弱層含水率、空隙率、液塑限等各項試驗資料;針對飽和黃土軟弱層縮孔問題,考慮采用螺旋鉆穿透該軟弱層,干拌料護壁,用邊鉆邊填的方法解決塌孔、縮孔問題;如該層含水量較大、孔隙率較高,采用上述方法解決效果不明顯時,在該層施工時調整施工機械,采用振動沉管樁機成孔,振沖法擠密,要求振沖器功率≥30 kW;
(2)針對有的位置樁長與設計不符的,在飽和黃土軟弱層下遇砂礫層時,確保該砂礫層厚2 m以上時可作為持力層,樁長以實際樁長為準;
(3)嚴格按照施工圖要求,按工序施工隔排打樁,防止塌孔[8]發生,確保工程質量;
(4)監理單位要加強現場監管力度,嚴格執行監理旁站制度;
(5)樁頂處理必須要用冷補料填補,做到成孔一個,填補一個;
(6)嚴格遵守報驗程序,做到每根樁必報驗,監理、施工單位要做好原始資料的收集、整理工作。
該高速公路紅柳灣大橋路基沉陷段的路基加固于2015年施工結束,至今已運營6年,路基沉降小,路基穩定,經實踐驗證,得出以下結論:
(1)干拌水泥碎石樁處理高含水量低密度的飽和黃土路基及軟土地基,可有效提高路基承載力,減小路基不均勻沉降。
(2)樁徑及樁距通過理論計算確定,避免出現單純靠經驗確定可能造成過度保守或加固措施偏弱等弊端。
(3)相對于其它路基加固方法,干拌水泥碎石樁操作相對簡單,不需開挖路基,工期短,加固效果好。