□程 軍
氧是一種活波的氧化劑,水中的游離氧的存在是造成金屬材料腐蝕的重要原因,水中溶解氧和氯離子的共同作用是不銹鋼穿晶間應(yīng)力腐蝕破裂的重要原因,這種腐蝕曾造成蒸汽發(fā)生器等主要設(shè)備的嚴(yán)重破壞。氧最大的危害還在于它和氯和氟的共同作用下造成不銹鋼的應(yīng)力腐蝕斷裂[1]。系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物的增加和遷移,會(huì)導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器傳熱管積聚的腐蝕產(chǎn)物含量增大,對(duì)蒸汽發(fā)生器傳熱管造成安全隱患,并影響換熱效率。氧含量高還會(huì)使給水系統(tǒng)設(shè)備的表面產(chǎn)生均勻腐蝕及點(diǎn)腐蝕,這些腐蝕會(huì)在管道及閥門密封面上形成腐蝕點(diǎn),造成管道管壁減薄發(fā)生腐蝕泄漏、閥門閥瓣腐蝕導(dǎo)致關(guān)閉不嚴(yán)密,介質(zhì)泄漏,造成熱力損失。雖然這些腐蝕短時(shí)不會(huì)使設(shè)備發(fā)生故障,但會(huì)緩慢降低設(shè)備的使用壽命,使設(shè)備提前報(bào)廢,縮短使用年限。因此,控制二回路的氧含量是二回路水化學(xué)控制非常重要的一個(gè)指標(biāo)。
(一)物理除氧。物理除氧包括凝汽器的真空除氧和除氧器的熱力除氧,即利用凝汽器抽真空系統(tǒng)及時(shí)將不凝結(jié)氣體抽出,另外通過(guò)除氧器熱力除氧,利用道爾頓分壓定律和亨利定律,使用輔助蒸汽或者主蒸汽系統(tǒng)的蒸汽對(duì)除氧器加熱,排氣通過(guò)除氧器頂部排氣管道排向凝汽器,再利用凝汽器抽真空系統(tǒng)將不凝結(jié)氣體不斷抽出。
(二)化學(xué)除氧?;瘜W(xué)除氧采用全揮發(fā)處理,通過(guò)二回路加藥系統(tǒng)向給水系統(tǒng)注入聯(lián)氨(N2H4)。聯(lián)氨是一種還原劑,它一方面使Fe和Cu處在非氧化態(tài)(Fe3O4,CuO),另一方面是物理除氧的補(bǔ)充,除去回路中少量殘余氧氣,其化學(xué)反應(yīng)式為:
N2H4+O2→N2+2H2O
聯(lián)氨在水中的含量一般控制在30~200μg/kg,控制下限保持足夠的還原能力,保證殘余氧含量非常低;控制上限防止與可能存在或出現(xiàn)的離子發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物在蒸汽發(fā)生器傳熱管中聚集,對(duì)蒸汽發(fā)生器傳熱管產(chǎn)生腐蝕。
某核電廠大修后機(jī)組并網(wǎng)后二回路凝結(jié)泵出口氧含量一直維持在9.8ppb,接近控制上限10ppb。因此盡快查出氧含量高的原因迫在眉睫。機(jī)組正常功率運(yùn)行時(shí)氧含量偏高的原因以及進(jìn)行排查的結(jié)果如下。
(一)凝汽器負(fù)壓系統(tǒng)密封性差。凝汽器正常運(yùn)行處于負(fù)壓狀態(tài),或多或少均會(huì)漏入一些空氣,因此凝結(jié)水中溶氧的存在不可避免。正常運(yùn)行時(shí)漏入的大部分空氣通過(guò)凝汽器抽真空系統(tǒng)及時(shí)排出,以減少凝結(jié)水中的溶氧。但如果與凝汽器系統(tǒng)相連接的負(fù)壓系統(tǒng)密封性較差,漏入的外界空氣較多,真空系統(tǒng)來(lái)不及抽走,會(huì)導(dǎo)致較多的氧溶于凝結(jié)水中。這些泄漏包括汽側(cè)泄漏和水側(cè)泄漏。包括低壓缸爆破膜、二回路負(fù)壓系統(tǒng)相關(guān)疏水排氣管道、凝汽器本體結(jié)構(gòu)、凝汽器抽真空系統(tǒng)、凝汽器本體至凝結(jié)水泵入口負(fù)壓部分,與凝汽器相連的疏水管道、法蘭、閥門、儀表接管等。
對(duì)于凝汽器的嚴(yán)密性檢查,技術(shù)部門有凝汽器真空嚴(yán)密性試驗(yàn),對(duì)于運(yùn)行部門來(lái)說(shuō),在凝汽器初始充水完畢建立真空前,利用熱阱充水水位較高時(shí)的靜壓差,對(duì)凝汽器真空系統(tǒng)熱阱水位以下部分存在泄漏或在線錯(cuò)誤的閥門進(jìn)行檢查,檢查是否有水泄漏。
對(duì)于熱阱水位以上的汽側(cè)系統(tǒng)查漏,主要是真空建立之后檢查,通過(guò)判斷是否有吸氣現(xiàn)象來(lái)判斷漏點(diǎn)。包括低壓缸爆破膜、凝汽器抽真空泵、管線、閥門。
凝汽器真空建立之后,在隔離全部真空泵后計(jì)算凝汽器背壓平均上升值均滿足要求(≤0.4kPa/min)。
通過(guò)以上原因分析并針對(duì)性地逐一檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常有明顯漏點(diǎn)。因此可以判斷負(fù)壓系統(tǒng)密封性相對(duì)較好,不是氧含量偏高的主要原因。
(二)凝結(jié)水過(guò)冷度大。凝結(jié)水的過(guò)冷度是指凝結(jié)水溫度和低壓缸排汽壓力對(duì)應(yīng)的水的飽和溫度之差,表征凝結(jié)水被過(guò)度冷卻的程度,用溫度表示形式為:
△tn=ts-tc
式中△tn——凝結(jié)水過(guò)冷度;
ts——凝汽器絕對(duì)壓力下的飽和溫度;
tc——凝汽器熱井中凝結(jié)水溫度。
凝結(jié)水過(guò)冷度太大,說(shuō)明被循環(huán)水帶走的熱量增加,除了使凝結(jié)水的氧含量增大,還會(huì)使凝結(jié)水回?zé)峒訜崴璧臒崃吭黾?,從而降低系統(tǒng)的熱經(jīng)濟(jì)性。一般的凝汽器設(shè)計(jì)要求過(guò)冷度≤0.5℃[3]。根據(jù)道爾頓分壓定律,過(guò)冷度增加,即凝結(jié)水溫度太低,導(dǎo)致凝結(jié)水水面的蒸汽分壓力降低,氧氣和其他不凝氣體分壓力增加,導(dǎo)致冷凝水中的溶解氧增加。引起過(guò)冷度增加的原因包括凝汽器鈦管結(jié)構(gòu)不合理、凝汽器液位太高導(dǎo)致凝結(jié)水被過(guò)度冷卻、凝汽器漏入空氣、抽真空系統(tǒng)出力不足、循環(huán)水量過(guò)大或海水溫度太低、低壓缸排氣溫度太高等。
低壓缸排氣壓力即凝汽器絕對(duì)壓力,通過(guò)凝汽器絕對(duì)壓力對(duì)應(yīng)的水的飽和溫度以及凝結(jié)水溫度趨勢(shì),計(jì)算凝汽器的過(guò)冷度,可以得出凝汽器的過(guò)冷度是否滿足設(shè)計(jì)要求,現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)收集了機(jī)組額定功率下的運(yùn)行數(shù)據(jù)得出,凝汽器的過(guò)冷度滿足設(shè)計(jì)要求(≤0.5℃),過(guò)冷度不是影響氧含量高的主要原因。
(三)真空泵出力不足。真空泵出力不足直接影響氧氣和其他不凝結(jié)氣體的抽出效果。影響真空泵效率的因素主要有真空系統(tǒng)管道、閥門泄漏、冷卻水溫度、流量、吸入口壓力、吸入口混合物溫度和真空泵轉(zhuǎn)速等。其中最主要的是密封冷卻水溫度和吸入口壓力。影響設(shè)備冷卻水溫的因素又有海水溫度,板式熱交換器效率、閥門開(kāi)度變化影響(如板式熱交換器入口的海水與設(shè)備冷卻水側(cè)出水的溫差)等。通過(guò)切換真空泵的方法對(duì)比真空和氧含量變化分析得出,在設(shè)備冷卻水溫基本穩(wěn)定情況下,凝汽器的真空滿足真空泵技術(shù)規(guī)格書(shū)的要求(水溫26.8℃/真空7.7kPa(a))[4],切換真空泵運(yùn)行對(duì)二回路氧含量變化影響很小。
(四)蒸汽發(fā)生器排污的取樣返回水含氧量高。蒸汽發(fā)生器排污水收集地坑是對(duì)空的,溶氧大約為8,000~10,000ppb左右,高溶氧的水通過(guò)排污管道進(jìn)入凝汽器背包。根據(jù)趨勢(shì)判斷,地坑取樣泵約每4h啟動(dòng)一次,啟動(dòng)期間凝結(jié)水泵出口氧含量大約上升4ppb,持續(xù)時(shí)間約1h,因此在功率運(yùn)行期間蒸汽發(fā)生器排污取樣返回水導(dǎo)致凝泵出口含氧量超出限值的時(shí)間貢獻(xiàn)約1/4。因此降低蒸汽發(fā)生器排污水收集地坑取樣返回水的氧含量對(duì)降低凝泵出口氧含量貢獻(xiàn)較大,
但排除蒸汽發(fā)生器排污取樣返回水影響,凝泵出口氧含量仍然較高達(dá)9.9ppb,還需排查其他原因。
(五)補(bǔ)水系統(tǒng)漏入。漏入凝汽器的含氧水主要是補(bǔ)水,主要有以下幾個(gè)方面。
1.補(bǔ)水閥內(nèi)漏。二回路系統(tǒng)正?;蚨嗷蛏倬行孤?,此部分泄漏通過(guò)補(bǔ)水閥根據(jù)凝汽器液位變化定期開(kāi)啟,補(bǔ)水進(jìn)入凝汽器A背包。大流量補(bǔ)水閥,在凝汽器充水和凝汽器大流量泄漏時(shí)補(bǔ)水。通過(guò)隔離大流量補(bǔ)水閥前后隔離閥以及旁路閥,發(fā)現(xiàn)氧含量基本無(wú)變化,排除大流量補(bǔ)水閥前后隔離閥泄漏的可能。
2.凝結(jié)水泵密封水漏入。凝結(jié)水泵的密封水分為兩部分,一部分為除鹽水提供,用于凝結(jié)水泵首次啟動(dòng)前,防止二回路水質(zhì)不合格導(dǎo)致密封損壞。另外一部分為泵出口母管提供,用于二回路水質(zhì)合格后時(shí)給泵提供密封水。若除鹽水供水管線閥門內(nèi)漏,壓力超過(guò)自密封水壓力,則有可能導(dǎo)致二回路氧含量高。現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)檢查自密封水壓力,均保持在正常范圍(0.15~0.45MPa),且除鹽水密封水隔離。另外通過(guò)切換凝結(jié)水泵檢查均未發(fā)現(xiàn)氧含量有異常變化,排除除鹽密封水大量漏入可能。
(六)1、2號(hào)低加殼側(cè)積氣。1、2號(hào)低加為復(fù)合式加熱器,布置在凝汽器的喉部,其排氣系統(tǒng)用于收集并排除加熱器內(nèi)殼側(cè)的不凝結(jié)氣體,以保證加熱器的傳熱性能,排氣有兩種,啟動(dòng)排氣和運(yùn)行排氣,啟動(dòng)排氣排入大氣中,運(yùn)行排氣是連續(xù)的,每臺(tái)加熱器的不凝結(jié)氣體獨(dú)立排向凝汽器。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),對(duì)比分析1、2號(hào)低加出口給水溫度以及疏水溫度比上個(gè)壽期都要小。將1、2號(hào)低加12個(gè)排氣閥分別打開(kāi)1~2圈后,凝泵出口氧含量由9.8ppb降到7.3ppb,三列低加出水溫度平均由88℃漲到92℃,三列低加疏水溫度平均由60℃漲到70℃。說(shuō)明在1、2號(hào)低加殼側(cè)頂部有不凝結(jié)氣體積聚無(wú)法排走,積氣影響低加抽汽加熱效率,影響低加出水溫度,降低二回路效率。
(一)將1、2號(hào)低加排氣閥開(kāi)度固化。通過(guò)以上分析,導(dǎo)致電廠大修后二回路氧含量高的原因?yàn)?、2號(hào)低加殼側(cè)有不凝結(jié)氣體積聚。采取措施為在機(jī)組啟動(dòng)階段在線時(shí),將這些閥門開(kāi)度增加1~2圈開(kāi)度,確保機(jī)組運(yùn)行時(shí)低加殼側(cè)不凝結(jié)氣體能夠不斷排出。
(二)蒸汽發(fā)生器排污取樣返回水技改優(yōu)化。
1.降低排污泵流量。排污泵根據(jù)取樣水地坑液位間歇啟動(dòng),泵出口壓力正常約1.5Mpa.a,額定流量為6.5m3/h,降低取樣泵流量,可以使取樣返回水進(jìn)入凝汽器后,小流量排污水在經(jīng)過(guò)多孔管噴流后,可以增大噴霧面積,保證氧氣及不凝結(jié)氣體溢出,降低水側(cè)氧含量。
2.調(diào)整取樣返回水至凝汽器位置。正常運(yùn)行時(shí),取樣水排污管進(jìn)入凝汽器C側(cè)背包,凝汽器C背包與凝汽器熱阱相通。凝汽器水室底部位置為-7.419m,正常運(yùn)行凝汽器液位為860mm,對(duì)應(yīng)標(biāo)高為-6.559m。APG排污水進(jìn)入背包位置標(biāo)高為-5.49m,距離熱阱水位約1.069m,此部分水雖通過(guò)多孔管進(jìn)入,但1.069m的水程不足以導(dǎo)致排污水中的氧氣充分溢出。通過(guò)提高排污水進(jìn)入背包位置,保證含氧排污水在凝汽器背包下降過(guò)程中,有充分的時(shí)間保證氧氣析出,降低進(jìn)入熱阱的氧含量。
(三)優(yōu)化大修期間打壓項(xiàng)目。在凝汽器真空建立后,一般通過(guò)利用高精度的氦檢漏技術(shù),對(duì)凝汽器負(fù)壓部分進(jìn)行氦檢,但氦檢成本較高。如在大修期間增加對(duì)二回路與凝汽器負(fù)壓相接的系統(tǒng)管線進(jìn)行打壓試驗(yàn),則可以在正壓狀態(tài)下通過(guò)檢漏液等方式方便快捷檢查出微小漏點(diǎn),減少啟機(jī)后查漏的人力、物力成本,進(jìn)一步提升凝汽器真空的嚴(yán)密性。