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氨合成系統(tǒng)廢熱鍋爐及給水預(yù)熱器檢修總結(jié)

2021-12-23 08:15:14杜坤橋
中氮肥 2021年5期
關(guān)鍵詞:焊縫

杜坤橋

(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)

0 引 言

中海石油化學(xué)股份有限公司(簡稱中海油化學(xué))化肥一部合成氨裝置以天然氣為原料,采用ICI-AMV工藝,設(shè)計產(chǎn)能為1000t/d合成氨;其中,氨合成塔采用瑞士卡薩利專利技術(shù)。自1996年6月合成氨裝置投運以來,氨合成塔一直運行穩(wěn)定,氨合成系統(tǒng)的氨凈值、床層溫度、進出口壓差等各項工藝指標均正常,并于2018年5月創(chuàng)造了卡薩利氨合成塔成功運行22a的世界紀錄。2018年3月合成氨裝置正常停車檢修,當月檢修完成開車,本次檢修首次對氨合成塔出口的合成廢熱鍋爐(08E001)和給水預(yù)熱器(08E002)進行了解體檢修,以下對本次檢修情況作一總結(jié)。

1 合成回路工藝流程及設(shè)備概況

1.1 工藝流程簡述

氨合成系統(tǒng)合成回路工藝流程簡圖見圖1(注:虛線為建立水封的管線)。從合成氣壓縮機(07K002)循環(huán)段來的合成氣進入合成氣換熱器(08E003)殼程,與合成塔出口氣換熱后進入合成塔參與反應(yīng);合成塔底部出來的高溫氣體依次進入08E001、08E002、08E003管程,與其殼程的介質(zhì)換熱——08E001產(chǎn)生飽和高壓蒸汽、08E002加熱鍋爐水、08E003回收合成氣的熱量;08E003出口合成氣經(jīng)冷凍系統(tǒng)分離產(chǎn)品氨后進入07K002。

圖1 氨合成系統(tǒng)合成回路工藝流程簡圖

氨合成系統(tǒng)之合成塔入口溫度由08E002旁路閥(TV08001)及08E003冷激閥調(diào)節(jié),合成塔第一、二、三催化劑床層入口溫度分別由第一旁路控制閥 (TV08015)、第二旁路控制閥(HV08003)和入口大閥(HV08001)調(diào)節(jié);開工加熱爐用于系統(tǒng)開車初期合成塔的升溫。

1.2 設(shè)備概況

1.2.1 合成廢熱鍋爐

合成廢熱鍋爐 (08E001)由德國BORSIG公司設(shè)計制造,屬自然循環(huán)臥式火管鍋爐,主要由法蘭封頭大蓋(材質(zhì)為15NiCuMoNb5)、進口管箱(材質(zhì)為13CrMo4-5)、U形管管束(材質(zhì)為13CrMo4-5)、管板(材質(zhì)為13CrMo4-5)及換熱器殼體(材質(zhì)為15NiCuMoNb5)等組成,換熱面積為461.5m2;08E001共有192根U形管,每根U形管的進口端都有1根鎳基合金INCOLOY800H的火嘴套管,可避免U形管入口通道及管板直接與熱氣流接觸,從而可避免氫脆和氮效應(yīng)[1]。

生產(chǎn)過程中,流量33t/h的鍋爐給水在08E001殼程經(jīng)加熱后變成322.5℃、11.8MPa高壓飽和蒸汽,管程內(nèi)合成氣壓力為10.52MPa,經(jīng)換熱后合成氣溫度由401℃降至332℃。

1.2.2 給水預(yù)熱器

給水預(yù)熱器(08E002)也由德國BORSIG公司設(shè)計制造,其型式為DFU,由人孔蓋(材質(zhì)為15NiCuMoNb5)、進口管箱(材質(zhì)為13CrMo4-5)、U形管管束(材質(zhì)為13CrMo4-5,共1760根)、管板(材質(zhì)為13CrMo4-5)及換熱器殼體(材質(zhì)為15NiCuMoNb5)等組成,換熱面積2838.3m2;其結(jié)構(gòu)特點為殼程內(nèi)有一軸向水平隔板隔開U形管上、下兩部分,增大了殼程行程及殼程介質(zhì)的流速,從而可提高其換熱效率。

生產(chǎn)過程中,流量為141t/h的鍋爐給水在08E002殼程經(jīng)加熱后溫度由222℃升至313℃,管程內(nèi)的合成氣經(jīng)換熱后溫度由332℃降至230℃。

2 泄漏問題

2.1 廢熱鍋爐隔膜板角焊縫裂紋而致泄漏

2012年3月20日合成氨裝置檢修后重啟,在合成塔升溫階段,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)合成廢熱鍋爐(08E001)法蘭密封面10點鐘方向存在泄漏,合成回路緊急停車,工藝氣退至甲烷化系統(tǒng)后放空,檢查確認為08E001隔膜板角焊縫存在裂紋而致泄漏。為縮短檢修時間,當時進行了如下緊急處理:①立即用氮氣對合成回路進行置換,分析合格后控制合成回路壓力低于5kPa;②拆除08E001大蓋螺栓,拆下大蓋;③制作專用工具固定隔膜板,對隔膜板角焊縫進行打磨,用ERNiCr-3焊絲對角焊縫進行焊接修復(fù),檢測合格后回裝大蓋。2012年3月25日08E001檢修完成后,氨合成系統(tǒng)恢復(fù)運行。

08E001封頭密封為隔膜板密封結(jié)構(gòu),隔膜板與殼體封頭為角焊縫連接結(jié)構(gòu),隔膜板不承受高壓,壓力是由外側(cè)大蓋來承受的。對于裂紋產(chǎn)生的原因,可能是長達16a的連續(xù)運行過程中多次開停車使得大蓋螺栓冷熱收縮膨脹而發(fā)生了輕微的屈服或蠕脹,螺栓松動、預(yù)緊力有所減小[2],即隔膜板輕微的變形造成隔膜板與殼體法蘭角焊縫的強度減弱,繼而產(chǎn)生裂紋,最終導(dǎo)致高溫高壓工藝氣從裂紋中漏出。

在之后的運行中,08E001再沒有出現(xiàn)隔膜板角焊縫泄漏的情況,2018年3月系統(tǒng)大修中對08E001隔膜板角焊縫進行檢查,也未發(fā)現(xiàn)存在缺陷,表明當時緊急處理的效果良好。

2.2 鍋爐水漏入合成回路

自2012年以來,合成氨裝置多次開停車過程中出現(xiàn)給水預(yù)熱器 (08E002) 旁路閥(TV08001)前導(dǎo)淋排出少量水的情況,經(jīng)中心化驗部門分析,其中含有磷酸根,確認TV08001前導(dǎo)淋排出的水為鍋爐給水,判斷08E001或08E002發(fā)生了內(nèi)漏,爐水漏入了合成回路中。

對比爐水泄漏前后產(chǎn)品氨的組分含量,其含水量一直都為痕量 (<0.01%)或者未檢出,氨含量基本保持在99.9%以上,表明爐水漏量非常小,對氨合成系統(tǒng)的影響不大,故其后08E001和08E002一直處于監(jiān)控運行狀態(tài)。同時,生產(chǎn)操作中也通過盡量減少開停車次數(shù)、適當提高合成回路壓力和降低給水系統(tǒng)壓力,減小換熱器殼程與管程壓差,以避免漏點突然增大。

3 合成廢熱鍋爐及給水預(yù)熱器的檢修

針對鍋爐給水漏入合成回路,中海油化學(xué)化肥一部決定在2018年3月份系統(tǒng)大修期間對08E001和08E002進行查漏和內(nèi)部檢查,以確認其內(nèi)件完好情況。

3.1 氨合成塔建立水封

為避免08E001和08E002內(nèi)作業(yè)人員處于氮氣環(huán)境下以及空氣通過08E001和08E002人孔進入氨合成塔內(nèi)而造成氨合成催化劑中毒,檢修前需提前在合成塔出口至08E001之間的管線建立水封(如圖1中的虛線)。操作步驟如下。

(1)建立氨合成塔出口至廢熱鍋爐的水封。由于建立水封時氨合成塔處于微正壓狀態(tài),原有高壓壓力儀表測量不準或者無法讀數(shù),故需要臨時安裝U形管壓差計來監(jiān)測氨合成塔的壓力情況:拆除氨合成塔進出口壓差表的2個接頭(V6和V7),分別在2個接頭(V6和V7)處獨立安裝2個U形管壓差計,用來監(jiān)測氨合成塔內(nèi)的氮氣壓力,保持液位差在20~25cm水柱,對應(yīng)氨合成塔內(nèi)壓力為1.96~2.25kPa;從氨合成塔出口水平管線底部導(dǎo)淋(V5)進脫鹽水,至管線頂部的氮氣管線法蘭(V4,已拆除氮氣管線)有水溢流即可,通過此處連接的透明膠管來監(jiān)測水位高度,避免水位過高而浸沒催化劑,或者水位過低形不成液封。

(2)建立給水預(yù)熱器(08E002)至合成氣換熱器(08E003)及與TV08001相連管線的水封。建立氨合成塔出口至08E001水封后發(fā)現(xiàn),在TV08001前導(dǎo)淋排氣時,氨合成塔壓力會同步下降,關(guān)閉導(dǎo)淋排氣則壓力停止下降,多方面排查后判斷為合成氣換熱器(08E003)內(nèi)漏,鑒于08E003不具備查漏及檢修條件,本次大修不予處理;為保護氨合成催化劑和08E001、08E002內(nèi)作業(yè)人員的安全,決定拆除08E002出口蝶閥(V2),在08E003進口側(cè)的法蘭加盲板,之后在TV08001相連管線上水建立水封,使氨合成塔及回路徹底與2臺熱交換器(08E001和08E002)隔離開來。

在氨合成塔出口管線建立水封保護氨合成催化劑是本套裝置運行22a以來的首次嘗試,國內(nèi)也沒有關(guān)于這方面的文獻或相關(guān)經(jīng)驗可以借鑒。總結(jié)實際操作情況,有兩點值得分享:①操作中應(yīng)注意盡可能降低氨合成塔的溫度,并在建立水封后盡可能維持氨合成塔壓力的穩(wěn)定,以最大限度地減少水汽的蒸發(fā),避免靠近氨合成塔側(cè)管道內(nèi)的水汽蒸發(fā)對塔底部催化劑造成影響;②通過安裝攝像頭將2個U形管液位計畫面引至主控室,以便主控室人員對U形管壓差計液位差進行實時監(jiān)控,同時定時記錄氨合成塔催化劑各床層的溫度情況,發(fā)現(xiàn)床層溫度異常上漲要立即進行排查和處理。

3.2 檢 修

3.2.1 查漏與分析

3.2.1.1 查 漏

在檢修前期,由于與合成廢熱鍋爐(08E001)、給水預(yù)熱器(08E002)殼程相連通的轉(zhuǎn)化單元正在進行轉(zhuǎn)化廢熱鍋爐更換作業(yè),08E001和08E002殼程不具備充壓條件,無法采用常規(guī)方法對08E001和08E002進行查漏,為縮短檢修時間,特別設(shè)計加工了1套專用的查漏工具(如圖2)。查漏操作步驟具體如下:①將進氣設(shè)備的接氣口與公用站來的空氣軟管連接,確認緊固;②將進氣和排氣設(shè)備的膨脹節(jié)分別插入同一根U形管的兩端,用扳手調(diào)整壓緊螺母,使膨脹節(jié)適度膨脹;③分別調(diào)整鎖定螺母、壓緊螺母,壓緊螺母和鎖定螺母要到位,但須控制壓力不可太高,以免設(shè)備蹦出傷人;④打開進氣閥,關(guān)閉排氣閥,對U形管充壓;⑤充壓至0.1MPa后關(guān)閉進氣閥,觀察3min(保壓期間可用泡沫水對U形管管口處的膨脹節(jié)進行查漏檢驗,確保膨脹節(jié)處不漏氣),壓力不下降則認為U形管不漏;⑥打開排氣閥排氣至常壓,依次松開鎖定螺母和壓緊螺母,取出設(shè)備。實踐表明,上述查漏方法存在明顯的缺點:壓力變化較慢,小漏點難以察覺,管板的漏點無法發(fā)現(xiàn);工作效率低,費時費力。該查漏方法可以在不具備充壓條件的情況下作為備選方案。

圖2 特制查漏工具示意圖

檢修末期,轉(zhuǎn)化單元檢修完工,08E001和08E002殼程具備充壓條件,用空氣對08E001和08E002殼程充壓至0.7MPa查漏:08E001未發(fā)現(xiàn)漏點;08E002下部進口管存在5處漏點——2根管子內(nèi)漏,3處管板與管子角焊縫有砂眼。

3.2.1.2 原因分析

給水預(yù)熱器(08E002)管子和管板發(fā)生泄漏且全部集中在下部工藝氣進口處,其原因如下:①管板下部為工藝氣進口處,溫度最高,溫度越高越容易促成結(jié)垢和發(fā)生酸性腐蝕,表現(xiàn)為管束高溫區(qū)穿孔;②管板附近局部水的流動性較差,腐蝕介質(zhì)濃度高,易形成易腐蝕區(qū),在高溫和水流動性差共同作用下,最易發(fā)生腐蝕穿孔;③2001年1月、2002年5月和2009年5月,公用工程系統(tǒng)曾發(fā)生過3次跑酸事故,致使送至氨合成系統(tǒng)的脫鹽水pH<5,遠低于廠控指標(pH=9.2~10.3),破壞了換熱器列管/管板水側(cè)的Fe3O4氧化膜,且酸中混入Cl-,這些因素都會加速設(shè)備的腐蝕,尤其是在高溫區(qū)域。

對于08E002發(fā)生泄漏,卻只在開停車期間有爐水從TV08001前導(dǎo)淋流出,分析原因如下:在合成氨裝置開停車期間,TV08001基本上處于全開狀態(tài),絕大部分合成氣經(jīng)旁路閥(TV08001)去后系統(tǒng),08E002雖發(fā)生了內(nèi)漏,由于內(nèi)部缺少氣體流動,漏出的爐水沿著08E001和08E002之間的短連接管貼壁流下進入08E001,慢慢順著氣流經(jīng)TV08001去往后系統(tǒng),因此TV08001前導(dǎo)淋會排出爐水;而在合成氨裝置正常運行期間,TV08001一直處于關(guān)閉狀態(tài),幾乎不存流動氣流,08E002內(nèi)工藝氣只能順著流程方向流動進入后系統(tǒng)被液氨帶出,因此TV08001前導(dǎo)淋沒有冷凝水排出;此外,在開停車期間,給水系統(tǒng)與合成回路的壓差遠大于正常運行時的壓差,合成回路溫度以及合成氣流量也相對較低,這都是開停車期間TV08001前導(dǎo)淋更容易有水排出的原因。

3.2.2 內(nèi)部檢查、檢測與缺陷修復(fù)

3.2.2.1 合成廢熱鍋爐

內(nèi)部檢查:打開合成廢熱鍋爐 (08E001)封頭大蓋和隔膜板,發(fā)現(xiàn)殼體下部水漬印明顯,打開管箱后發(fā)現(xiàn)管板也同樣殘留有水跡,由上至下不規(guī)則地分布,進一步檢查發(fā)現(xiàn)08E001通向給水預(yù)熱器(08E002)的垂直管道內(nèi)也有水漬,這就驗證了08E002內(nèi)漏、爐水從連接管道流下來的推斷。

檢測:對08E001所有U形管進行渦流檢測,未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷;對08E001的管板、筒體及封頭進行PT檢測,未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷,表明08E001內(nèi)件完好。

3.2.2.2 給水預(yù)熱器

內(nèi)部檢查:打開給水預(yù)熱器(08E002)人孔封頭及隔膜板,發(fā)現(xiàn)人孔入口處附著一小片白色粉末,經(jīng)分析為磷酸鹽;拆開管箱蓋板,發(fā)現(xiàn)上層出口管板殘留較多水漬,部分地方已結(jié)出灰黃色的垢,可能是出口溫度相對低、長期水汽冷凝所致。

檢測:對08E002所有U形管進行渦流檢測,未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷,但是在下部進口管內(nèi)共發(fā)現(xiàn)19顆螺栓,全部取出后確認為08E002入口伸縮節(jié)的固定螺栓;PT檢測發(fā)現(xiàn)球形封頭與筒體連接內(nèi)側(cè)焊縫整圈都存在淺表裂紋,打磨消除;RT/UT檢測發(fā)現(xiàn)球形封頭與筒體連接焊縫存在多處內(nèi)部隱藏缺陷,缺陷長5~22mm、埋藏深度28~32mm,該類缺陷無法修復(fù)。

缺陷修復(fù):對于給水預(yù)熱器(08E002)查漏發(fā)現(xiàn)的5處漏點,2根漏管作堵管處理,3處管板與管子角焊縫砂眼清根后采用ERNiCr-3焊絲進行補焊,但修復(fù)難度大,多次出現(xiàn)裂紋;對08E002入口伸縮節(jié)缺失的固定螺栓予以補齊;08E002球形封頭與筒體連接內(nèi)側(cè)焊縫淺表裂紋打磨消除。

鑒于給水預(yù)熱器(08E002)仍存在不少難以修復(fù)的缺陷,危及設(shè)備的安全運行,計劃下次大修中對08E002進行整體更換;對于合成氣換熱器(08E003)內(nèi)漏的推斷,由于不具備查漏和檢修條件,也計劃在下次大修中進行檢查和確認。現(xiàn)階段需注意的是,要加強對08E002的監(jiān)護,同時加強脫鹽水水質(zhì)管理,避免再次發(fā)生跑酸等類似事故。

4 結(jié)束語

此次氨合成系統(tǒng)廢熱鍋爐(08E001)及給水預(yù)熱器(08E002)檢修首次采用建立水封的方式來保護氨合成催化劑以及08E001和08E002內(nèi)作業(yè)人員的安全,經(jīng)確認,08E001內(nèi)件完好,08E002存在的缺陷能修復(fù)的均予以修復(fù)處理,暫時不能修復(fù)的缺陷也列出了檢修計劃,為下次氨合成催化劑更換及08E002整體更換積累下了寶貴的經(jīng)驗。希望上述氨合成系統(tǒng)廢熱鍋爐及給水預(yù)熱器的檢修經(jīng)驗,能為業(yè)內(nèi)類似檢修作業(yè)提供一些參考與借鑒。

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