*朱之明 馬名杰
(1.晉能控股裝備制造集團天源山西化工有限公司 山西 048400 2.河南理工大學 河南 454150)
山西晉煤天源化工有限公司(以下簡稱天源公司)合成氨裝置中脫碳工序采用NHD脫碳工藝,設計處理氣量107562Nm3/h,隨著系統節能挖潛和氣化升級改造后,脫碳進口氣量達到150000Nm3/h,出口工藝氣中CO2指標由0.38%達到1.8%,嚴重影響后序雙甲精制工段的安全運行。同時因凈化氣中CO2含量升高,在雙甲工段多消耗H2生成甲醇和水,浪費了生產合成氨所需要的H2。為保證生產裝置安全穩定達標運行,計劃對脫碳工段實施優化改造。
NHD溶液吸收CO2是一個典型的物理吸收過程,當CO2在脫碳氣中分壓不高時,CO2在NHD溶液中的平衡濃度符合亨利定律[1]即:Ci=Hi·Pi。氣相中CO2分壓可以按照道爾頓分壓定律進行計算,即Pi=P·yi。提高脫碳進口氣相壓力,CO2在NHD溶液中的溶解度增大,有利于原料氣中的CO2被吸收。根據物理吸收的這一特性,制定優化方案如下:
①在日常操作中,嚴格執行工藝指標,穩定脫碳系統壓力在2.95~3.05MPa之間。
②利用大修機會對脫碳裝置進口原料氣分離器絲網、凈化氣分離器絲網、三相換熱器等靜設備進行定期檢查清洗,降低脫碳裝置的阻力[2],提高系統壓力。
從實際運行效果看,提高吸收壓力,凈化氣出口CO2指標能有效降低。
由于NHD溶液吸收變脫氣中的CO2物理吸收過程,其平衡溶解度隨著操作溫度降低而升高[3]。如圖1所示。
由圖1可以看出,NHD脫碳操作溫度越低,越有利于加大CO2吸收能力,進入脫碳裝置的變脫氣溫度越低,帶入脫碳系統的熱量越少,對NHD溶液升溫影響越小。

圖1 溫度對NHD溶液吸收CO2能力影響圖
優化方案與實施效果:在脫碳塔氣體進口處增加一臺溴化鋰換熱器[4],降低變脫氣進脫碳進口的溫度。該方案在年度檢修已經實施,實施后進口溫度由40℃降低至19℃,降溫效果明顯。
基于NHD溶液在低溫下有利于吸收,并且要求溶液溫度在-2℃~-5℃,但在實際運行過程中,一方面由于冰機冷凍負荷不足,導致溶液溫度長時間在-3℃,沒有達到最佳吸收效果;另一方面氨冷器經過十幾年運行,殼側污垢較多,影響傳熱系數。
優化方案與實施效果:利用年度大修,對冰機各段水冷器進行了清洗,堵漏,提高氨壓縮機制冷能力。經過檢修后脫碳貧液溫度能夠維持在-5℃。
利用大修停車檢修機會,對脫碳氨冷器進行了化學清洗,開車前又用蒸汽進行了蒸煮。殼側大量的硫膏及雜質全部得到了清理,提高了換熱器的傳熱系數,降低了貧液溫度。優化方案實施后,脫碳貧液溫度全年基本能夠保持在-5℃。
NHD溶液在吸收、解析再生過程中同時要吸收變脫氣、氣體空氣中的水蒸汽,隨著脫碳裝置運行,NHD溶液中的水含量逐漸提高,當溶液當中水含量指標≥5%(wt)時,NHD溶液吸收CO2的能力逐步下降,脫碳出口CO2指標因NHD溶液吸收能力下降而上漲,影響脫碳裝置及后續工段的運行。天源公司在2012年就發生過因脫碳液水含量上漲而被迫減量的工藝事故[5-6]。
優化方案與實施效果:日常運行時加強原料氣分離器和空氣分離器排水,減少帶入系統的水含量;利用大修機會對脫水系統進行改造,提高脫水系統能力,降低溶液中的水含量。目前該項目已經實施,NHD溶液中水含量保持在3.5%以下[7]。
脫碳裝置進口氣體中含有微量的H2S,雖然NHD溶液本身沒有腐蝕性,但是隨著氣體中的H2S與碳鋼管道長時間接觸而腐蝕生成FeS,這些硫化物顆粒會長時間在溶液中存在,影響NHD溶液的純度,進而影響溶液的吸收度[8]。
優化方案與實施效果:在富液泵出口增加一臺陶瓷溶液過濾器[9],降低溶液中的顆粒度和雜質含量,過濾后的清液返回到溶液儲槽中。該方案實施后,溶液顏色由深黑色變成透亮的淡黃色,溶液質量得到明顯改善。
脫碳裝置在進口氣量一定、操作溫度、操作壓力等工藝相同的條件下,脫碳出口CO2的指標隨著液氣比增加而逐步降低液氣比對CO2的指標的影響入表1所示。

表1 氣液比大小與NHD溶液吸收CO2能力表
一個裝置一旦建成,塔徑確定、填料類型和填料高度等基本的工藝條件確定后,為了確保脫碳裝置出口CO2的指標,在日常操作中唯一可操作的就是提高裝置運行過程中的液氣比,即增加溶液循環量。
優化方案與實施效果:與泵廠家進行溝通,通過對泵的葉輪進行重新核算,增加貧液泵的打液量。同時為了應對泵流量增加后對應的電機功率超負荷的問題,增加能量回收裝置。該方案在年度檢修時已經實施,溶液循環量由1050m3/h增加到1250m3/h,同時由于改進了壓力能回收裝置,貧液泵電機功率降低了300kW·h,出口CO2指標由1.8%降低到1.2%,改造效果明顯。
對于吸收塔來講,氣液兩相在填料層進行傳熱與傳質,對工藝指標的達標運行起到了極其關鍵的作用。NHD溶液在-5℃的溫度條件下吸收CO2,氣液兩相傳質傳熱速度緩慢,因此要求填料要具備較大的比表面積來完成傳質過程。現有裝置塔內共設置5段50#階梯環填料,每段填料高度均為7m。通過水力學計算得知,增加氣量后泛點率會增加,影響裝置運行安全。
優化方案與實施效果:采用天津大學專利產品ZUPAC-B新型填料[10],該填料的波紋由不同平面四個以薄片相交形成,側向看為兩條交錯的波紋形狀折線互相交錯。填料上的小孔通道沿著平行四邊形均勻分布,取代了常見填料上的圓形通孔,在相同體積填料的條件下,其比表面積比現有裝置內裝填的50#階梯環更大。
鑒于此種填料結構上的優點,在氣液傳質過程中,傳質效率更高;因其開孔率大,使氣液接觸通量提高,脫碳塔、氣提塔壓降較其他填料低;其比表面積大的優點,增加了氣液接觸面積,抗堵塞能力更強。
該項目利用檢修已經實施,達到了預期的目的。
由表2可以看出,通過提高脫碳壓力、增加溶液循環量、增加傳質面積,降低脫碳塔入口氣液相溫度、提高脫碳溶液品質等措施,最終實現脫碳出口CO2指標下降到0.93%,達到<1%的預期目標。

表2 工藝優化前后效果對比
綜上所述,脫碳系統通過采取系列措施,在生產負荷保持不變或者稍有增加的情況下,有效降低了脫碳出口二氧化碳指標,進一步驗證脫碳裝置工藝優化方案可行,各項數據達到了預期指標。