田海英,周 復,徐 川,涂明江,鐘兆資,廖仕英,李仕紅
(天齊鋰業股份有限公司,四川射洪629200)
近年來,隨著新能源汽車動力電池的迅猛發展,與之相關的基礎鋰鹽行業的發展也進入了快車道。鋰鹽是保障動力鋰電池和電動車發展的基礎性材料之一,尤其是碳酸鋰作為最重要的基礎鋰鹽,在動力電池、玻璃陶瓷、潤滑脂等領域中有著廣泛的應用[1]。硫酸法礦石提鋰技術是目前國內生產碳酸鋰的主要生產工藝[2]。硫酸法礦石提鋰是通過將礦石焙燒、酸化、凈化、沉鋰等步驟生產碳酸鋰產品,同時產生副產品元明粉[3]。而副產品元明粉也是重要的輕工、化工工業原料,廣泛用于紡織、建材、醫藥、化肥以及合成纖維等20多個行業[4]。
在傳統鋰行業中元明粉蒸發一般采用的三效蒸發工藝,存在著能耗高,生產效率低等問題,導致生產成本增加[5]。因此工廠對元明粉工段進行了設備升級改造,由三效蒸發器改為MVR蒸發結晶器。在MVR設備調試過程中發現析鈉母液中的Li2O濃度偶爾會達到30 g/L以上,同時發現在蒸發過程中Li2SO4和Na2SO4存在共晶現象,該共晶反應會導致元明粉產品中含鋰量超標,也會造成鋰損率增加。因此,為保障元明粉順利生產,改善元明粉產品的品質,解決Li2SO4和Na2SO4的共晶反應及元明粉中鋰超標等問題變得極為迫切。
基于上述情況,本文結合Li+、Na+、K+、SO42--H2O體系相圖理論,研究分析MVR蒸發結晶過程中不同點位的取樣組分數據的變化,并通過大量實驗研究Li2SO4和Na2SO4共晶現象的產生及消除方式。
10 L自動控制恒溫反應釜;SHZ-D(Ⅲ)型循環水真空泵;DFD-700型電熱鼓風干燥箱;RC-D2型電子天平。
在元明粉產品中夾帶的鋰含量超標時段內,針對元明粉MVR蒸發流程點以及元明粉產品進行取樣監測,MVR蒸發流程圖及取樣點標識見圖1所示。根據元明粉工段的工藝流程分析,選定取樣點包括:原液、晶漿液、離心母液、硝漿、析鈉母液、離心固體和元明粉。

圖1 元明粉MVR蒸發流程圖及取樣點標識Fig.1 Sampling point identification and MVR evaporation flow chart of sodium sulfate
樣品處理:1)取元明粉工段原液槽內的原液、析鈉母液槽內的析鈉母液、離心機出口的離心母液和元明粉包裝線上的元明粉,直接送樣檢測;2)取元明粉離心機出口的離心固體烘干后送樣檢測;3)取元明粉工段MVR蒸發器內的晶漿液和硝漿槽內的硝漿料在現場熱抽濾,母液直接送樣檢測,固體烘干后送樣檢測。
元明粉MVR蒸發流程取樣檢測分析結果見表1、表2和表3。

表1 元明粉MVR蒸發晶漿液數據Table 2 Data of sodium sulfate MVR evaporating crystal slurry

表2 元明粉MVR蒸發硝漿數據Table 2 Data of sodium sulfate MVR evaporated slurry

表3 元明粉MVR蒸發離心母液數據Table 3 Data of sodium sulfate MVR evaporative centrifuge mother liquor
采用AP1301型火焰光度計分析檢測Li元素;采用721型可見分光光度計分析檢測SO42-、Cl-等;采用WFX-120B型原子吸收分光光度計分析檢測Na、K、Ca等元素;采用AL-Y3000型X射線衍射儀對樣品進行結構表征。以CuKα為輻射源,電壓為20 kV,電流為10 mA,狹縫寬度為0.2 mm,掃描速度為0.02(°)/min,掃描范圍(2θ)為10~90°。
分析MVR蒸發流程中取樣數據,將表2、3、4中的數據加入50℃和100℃條件下Li+、Na+、K+、SO42--H2O體系相圖[6]中,以此來分析討論元明粉MVR蒸發流程出現的硫酸鋰和硫酸鈉共晶問題。
圖2 為Li+、Na+、K+、SO42--H2O體系相圖50℃和100℃時的數據及MVR蒸發流程數據。結合圖2中MVR蒸發流程數據落在的Li+、Na+、K+、SO42--H2O體系相圖的位置發現生產中MVR蒸發結晶過程中蒸發溫度為99~105℃時,得到的實際生產體系數據更接近100℃時Li+、Na+、K+、SO42--H2O體系數據。從100℃相圖中可以看到,硝漿液和離心母液成分都處于Na2SO4的析出相區,對應體系蒸發時將析出Na2SO4鹽,而晶漿液成分更接近復鹽[Li2NaK(SO4)2和LiNaSO4]的析出相區,對應體系蒸發時將會析出包括Na2SO4、Li2NaK(SO4)2和LiNaSO4在 內 的 多 種復鹽混合物。另外結合圖1的工藝流程分析,由原液沖洗鹽腿晶漿進行固液分離后得到的離心母液,Li+、Na+、K+、SO42-濃度均被稀釋降低,不進入含鋰復鹽析出區,即不會有含鋰復鹽析出,不會影響元明粉中氧化鋰含量。但當離心母液中K+濃度過高時,產生析出NaKSO4的風險。

圖2 Li2SO4-Na2SO4-K2SO4-H2O相圖與MVR蒸發流程數據放大2倍圖Fig.2 Phase diagram of Li2SO4-Na2SO4-K2SO4-H2O and MVR evaporation process data enlarged by 2 times
結合從生產現場取樣時觀察到的現象,在圖2中紅色虛框內取樣點的樣品中均出現絮狀物。將晶漿漿料進行過濾,分離后有白色物質存在(下文定義為固體A),將白色固體干燥后進行化學成分分析,結果見表4。

表4 晶漿固體A成分檢測Table 4 Solid A composition detection of crystal slurry
“固體A”為晶漿液中的絮狀物抽濾后得到的物質,從Li+、Na+、K+和SO42-的物質的量比進行初步分析,判斷該固體主要是Na2SO4和復鹽LiNaSO4、Li2NaK(SO4)2的混合物,后續采用XRD分析表征其晶型結構,結果如圖3所示。由圖3可以看出,晶漿漿料抽濾后析出的絮狀物(固體A)中主要存在3種不 同 的 物 相,即Na2SO4以 及 部 分Li2NaK(SO4)2和LiNaSO4復鹽。XRD檢測結果與表4絮狀固體成分分析一致。

圖3 固體A的XRD譜圖Fig.3 XRD pattern of Solid A
為了避免MVR蒸發結晶過程中,Li2SO4和Na2SO4共晶帶來的復鹽混入元明粉產品,導致元明粉中鋰含量超標(鋰含量以Li2O計,工廠內控標準:Li2O質量分數≤0.15%),故研究通過控制硝漿罐溶液中Li2O的質量濃度,使產生的Li2NaK(SO4)2和LiNaSO4復鹽溶解,以保證最終元明粉產品合格。
取MVR蒸發工段出現共晶反應的晶漿漿料作為待溶解的原料,將原液(原液組成成分見表5)按照一定比例沖洗溶解共晶漿料,考察共晶產生的復鹽物質是否可以溶解及溶解后液體Li2O濃度的最高值。根據實際生產,選定3個比例分別開展平行實驗研究,溶解反應后對漿料進行固液分離,液體直接送檢,固體烘干后送檢,實驗條件及結果見表6。

表5 原液成分表Table 5 Composition of original solution g/L

表6 25℃溶解30 min共晶物質溶解實驗條件及結果Table 6 Experimental condition and results of dissolution of eutectic substances dissolved at 25℃for 30 min
由表6可見,每個沖洗比例的溶解實驗均進行了平行實驗(沖洗比例為使用原液與共晶料的體積比)。平行試驗的氧化鋰檢測結果相接近,數據可靠。表6不同沖洗比例的實驗數據對比發現,隨著沖洗比例的提高,沖洗后得到的固體中Li2O含量降低,當沖洗比例提高至0.49時,產品中氧化鋰質量分數降低至0.08%左右,溶解后母液中Li2O質量濃度可達23 g/L左右;繼續增大溶解共晶物質的原液量,提高沖洗比例至0.65時,固體中鋰含量并未明顯降低,溶解母液中Li2O質量濃度為20 g/L左右,據此初步判斷共晶物質完全溶解。
對溶解后的固體物質進行XRD檢測,結果見圖4所示。由圖4可以看出,溶解后固體為不同類型Na2SO4物相,共晶產生的復鹽譜圖消失。

圖4 溶解反應后固體物質XRD譜圖Fig.4 XRD pattern of solid substances after dissolution reaction
綜上實驗結果及相關數據可得,1)元明粉MVR蒸發工段會產生共晶反應,生成的復鹽主要為Li2NaK(SO4)2和LiNaSO4;2)共晶物質采用原液進行溶解,能將共晶物質溶解完全,且固體中夾雜鋰質量分數低于0.15%以下,硝漿罐可采用此原理將蒸發結晶過程中的復鹽溶解,同時元明粉中鋰含量不超標。