吳 奇
(大連理工加華環境科技有限公司,遼寧 大連 116000)
中藥廠的生產廢水組成比較復雜,一般包括藥材的清洗廢水、含醇廢水、濃縮廢水、口服液瓶清洗廢水、地面清洗廢水和設備清洗水等[1]。主要污染物為各種天然有機污染物,如多糖類、蒽醌類、生物堿、木質素等[2],可生化性較好[3],屬于易生物降解污染物質,不含影響生化處理的抗生素。
以本溪高新技術產業開發區某中藥廠新建500m3/d污水處理工程為例,設計出符合排放標準、技術安全可靠、運行成本低的中藥廠生產廢水處理方案,為同類廠家廢水處理提供實例參考。
廢水的處理量為:Qd=500m3/d Qh=21m3/h
經實地取樣檢測,其進水水質見表1。

表1 綜合廢水進水指標
該中藥廠位于遼寧省本溪市,廢水經處理達標后直接排入地表水,廢水排放濃度執行《遼寧省污水綜合排放標準》(DB21.1627-2008)中表1標準,其中上述標準未做規定的污染因子執行《中藥類制藥工業水污染物排放標準》(GB21906-2008)中表2標準要求,見表2。

表2 出水水質指標 (單位:mg/L)
廢水處理方案設計依據廢水進水指標和國家有關的設計規范或標準。
主要的設計規范和標準為:《建筑給水排水設計規范》(GB50015-2003)、《室外排水設計規范》(GB50014-2006)、《給水排水工程構筑物結構設計規范》(GB50069-2016)、《中華人民共和國水污染防治法》(主席令〔2017〕第70號,2018年1月1日實施)、《遼寧省污水綜合排放標準》(DB21.1627-2008)。
根據中藥廠的實際情況,選用既能滿足對污水水質的處理要求,又占用土地比較少,投資比較省,并且運行費用低的處理工藝。
根據實際運行情況,盡量選擇自動化程度高的設備、設施,提高系統的使用效率,降低運行成本。
注意廢水處理工藝自身的環境保護問題,避免運行過程中可能產生的噪聲、氣味等對周圍環境的影響。
選用的設備、設施要先進,并且運行穩定。
依據中藥廢水水質特點和處理規模,此次工藝流程采用“水解酸化+SBR”的組合工藝進行廢水處理。
水解酸化是利用厭氧微生物在無氧條件下,以污水中的有機污染物為營養物質,通過自身的生命代謝活動將污染物分解、酸化成小分子有機酸。SBR (Sequencing Batch Reactor)是序批式(間歇)活性污泥法的簡稱,它和生物接觸氧化都是常見的好氧工藝,SBR工藝流程簡單、造價低,主體設備只有一個序批式間歇反應器,無二沉池、污泥回流系統,布置緊湊、占地面積省,本次設計的流量和剩余污泥量小,適合采用SBR工藝。
工藝流程如圖1所示。

圖1 廢水處理工藝流程
為保證提升泵房與后續構筑物能夠正常運行,不被阻塞,需設置格柵確保除去污水中較大的懸浮物。格柵設計最大流量Qmax=0.0064m3/s,柵條寬s=10mm,過柵流速υ1=0.5m/s,格柵的安裝角度α=45°,格柵的間隙寬度e=20mm,格柵總寬600mm,格柵槽總長度4m。
水量、水質、污水pH值、水溫都是調節池工作范圍。由于污水的水質和水量會隨時間發生很大變化。管道和隨后的結構需要正常工作,以避免高峰流量和濃度的污水的影響。調節池起著關鍵的作用。調節池長寬為3m×3m,總池深4m,沿對角線設置兩臺攪拌器,使水質均勻混合。
水解酸化是厭氧消化過程,水解酸化池內將廢水中的非溶解態有機物轉變為溶解態有機物,即將其中難生物降解物質轉變為易生物降解物質,提高廢水的可生化性,以利于后續的好氧生物處理。
水解酸化池設計長寬為5m×4.2m,池深5m,總容積105m3,廢水停留時間4h。
SBR池由曝氣池(SBR反應器)、曝氣裝置、上清液、排出裝置(潷水器)等組成。經過水解酸化處理的廢水進入SBR反應池,與反應池內的活性污泥充分接觸,經過厭氧、缺氧、好氧等過程,有機物濃度可以大大降低。
每個運行周期包括5個階段:進水、反應、沉淀、排水排泥和閑置。其中進水時間TI=2.0h,曝氣時間(反應時間)TA=6.0h,沉淀時間TS=2.0h,排水排泥時間TD=2.0h,一個周期需要12h,每天運行2個周期。
排水比1/4。曝氣池6組,每組長寬為7m×5m,池深5m,每組容積175m3,總容積1 050m3。
設計管道內的水流的最大流速為0.88m/s,進水管道選用DN200的管道送入SBR反應池。在SBR池進水管上設置電動閥門,有利于對每池的進水量進行控制,進水管直接將廢水送入曝氣池內。SBR池采用旋轉式潷水器出水,出水總管管徑為DN1200。
排泥系統采用穿孔泥管,直徑DN200,沿池的長度布置,孔間距為0.5m,孔眼方向向下,孔的直徑為20mm,與水平角度為45°,排泥管間距3m,共6個,總管道直徑DN600。
污泥濃縮池被設置以減少污泥的水含量,并減少污泥的體積,以節省污泥處理成本和減少污泥處理的負擔。污泥濃縮是通過壓縮污泥的間隙水。盡管濃縮污泥是在外觀上與糊相似,但仍具有流動性。
濃縮池為圓形,直徑3m,池深4m。3個出水口,第一個和最高水位距離0.5m,第二個出水口和最高水位距離1.0m,第三個出水口和最高水位距離1.8m,設計管徑DN80。
帶式壓濾機是壓帶機的過濾器。脫水過程包括4個階段:預處理,重力脫水,楔形區預加壓脫水和壓榨脫水。選用1500型帶式壓濾機對污泥進行脫水,脫水后的泥餅含水率65%。處理后的泥餅直接做生活垃圾處理。
經過以上廢水處理工藝,處理后的廢水各項指標都達到了要求,結合企業例行監測數據,其綜合廢水處理效果見表3。

表3 廢水處理效果
總投資=土建工程+設備估算≈210+130=340萬元
年運行費用=年電費+員工年工資+年水費+年污泥處理費+年設備維護費+其他費用=30.11萬元
年廢水量為500×365=182 500m3
經計算,運行費用為301 100÷182 500=1.65元/m3,運行費用較低。
本次中藥廠廢水處理工藝設計以本溪市高新區某中藥廠新建500m3/d廢水處理工程為例,根據水質特點和處理規模,采用“水解酸化+SBR”的組合工藝,處理后的出水水質達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中一級標準的要求,為相似情況的中藥廠廢水處理工程提供實例參考。