蔡 飛
(河鋼集團宣鋼公司技術中心,河北 宣化075100)
鋼鐵料消耗是煉鋼工序的重要技術經濟指標,其成本約占煉鋼成本的70%,降低其消耗是煉鋼廠降低成本、提高競爭力的主要手段之一,也是宣鋼操作水平和綜合管理水平的體現。自2017 年以來,宣鋼持續開展與先進企業對標工作找差距,結合生產實際情況,對影響鋼鐵料消耗的原輔料質量、爐料結構、冶煉工藝、精細化管理等因素開展技術研究,達到“細化、量化”目標,采取針對性措施持續降低鋼鐵料消耗。
宣鋼2019年鋼鐵料消耗指標為1 048.929 kg/t,與同行業對標結果顯示,優于行業平均水平9.665 kg/t,但比行業先進水平(1 021.184 kg/t)消耗高出27.745 kg/t,數據表明,與行業先進水平仍然有較大差距。為此,2020 年宣鋼從原輔料質量、爐料結構、冶煉工藝及精細化管理幾方面開展工作,最終使得鋼鐵料指標得以優化提高。
煉鋼入爐原輔料質量與鋼鐵料消耗息息相關,煉鋼一直提倡原輔料“精料入爐”方針[1-2]。
1)鐵水成分與溫度對鋼鐵料消耗的影響。鐵水中C 每增加0.1%影響鋼鐵料消耗約0.96 kg/t;Si每增加0.1%影響鋼鐵料消耗1.23 kg/t;鐵水溫度每降低10 ℃,鋼鐵料消耗提高約0.7 kg/t。
2)不同類型廢鋼收得率不同,對鋼鐵料消耗也存在影響。宣鋼使用廠內自循環廢鋼時,金屬收得率94%左右;使用中廢廢鋼時金屬收得率為83%左右;使用外購輕薄料廢鋼時收得率僅為65%左右,控制稍有不慎就會出現噴濺。可見,使用收得率較高的廢鋼對降低鋼鐵料消耗有顯著影響。
3)生鐵塊成分對煉鋼鋼鐵料同樣有著巨大影響,受宣鋼整體資源配比及生產組織影響,生鐵塊消耗要求<5 kg/t。
4)小粒級燒結礦作為煉鋼用冷料,其本身堿度達到2.0,可以減少石灰的消耗;自身含10%的FeO,是轉爐冶煉必需的化渣劑,但由于燒結礦在爐內的反應速度快,大量加入易造成噴濺,適量加入燒結礦較易控制,也是降低鋼鐵料消耗的有效手段,宣鋼小粒級燒結礦用量一般控制在30 kg/t。
5)活性鈣灰對鋼鐵料消耗的影響?;钚遭}灰有效氧化鈣每降低5%,轉爐渣量會增加2 kg,鋼鐵料消耗升高0.67 kg。石灰消耗越高則鋼鐵料消耗越高,因此必須采取措施提高石灰質量,降低石灰消耗,進而降低鋼鐵料消耗。
煉鋼爐料結構是指轉爐冶煉過程鐵水、廢鋼、生鐵塊及其他含鐵物料的種類及搭配方案,它對煉鋼生產整體技術指標優化、能源消耗降低有著重要的意義。假設把熱裝鐵水稱之為A類爐料,廢鋼稱之為B 類物料,鐵塊稱之為C 類爐料,其他含鐵基金屬料稱之為D類爐料,那么煉鋼爐料結構的構成模式可分為:A類爐料+B類爐料+C類爐料+D類爐料,通過對各種爐料進行不同的搭配組合,可獲得多種入爐金屬爐料結構,具體見表1。
如何確定煉鋼最佳爐料結構,需根據鐵鋼生產能力,結合公司廢鋼和含鐵物料資源情況,通過煉鋼物料平衡及熱平衡計算,最終確定出合理的爐料匹配模式,從而實現鋼鐵料消耗指標最優化。通過對各種A、B、C、D類物料金屬收得率與熱效應進行現場調研和計算,A、B、C三種物料應用較為穩定,D類物料種類繁多,包括礦石、燒結礦、球團礦、氧化鐵皮球等。通過現場實踐及理論計算,使用小粒級燒結礦較為經濟合理,且能夠滿足資源量需求,為D 類物料之首選。同時分析認為,在鐵耗990 kg/t鋼以下時,隨著鐵耗增加,鋼鐵料消耗呈下降趨勢;而當鐵水消耗超過990 kg/t鋼后,隨著鐵耗增加,鋼鐵料消耗會逐漸增加。

表1 爐料結構構成與測算 kg/t
1)改進冶煉工藝,降低噴濺損失。煉鋼根據不同鐵水及廢鋼搭配情況,及時調整相應的供氧與造渣制度,保證前期化好渣。在脫碳高峰期到達之前,及時提高槍位,加入冷料,以減弱爐內反應,杜絕噴濺導致鋼鐵料消耗增加,隨后將槍位平緩地恢復到正常值;吹煉終期壓低槍位操作,加強熔池攪拌,保證終點鋼水溫度和成分均勻化,降低爐渣氧化性。
2)推廣留渣操作工藝。留渣操作是一種具有良好經濟效益的手段,由于部分爐渣循環使用,高堿度鋼渣參與下爐冶煉,可顯著降低石灰用量(石灰消耗減少3~5 kg/t);渣中的TFe在下爐次冶煉時得到回收,可降低鋼鐵料消耗約1~2 kg/t鋼。
3)提高轉爐終點命中率。150 t 爐區采取副槍動態控制,結合副槍自動煉鋼模型,實施高拉碳操作[3],轉爐終點碳平均0.08%~0.12%,命中率達到95%,大大降低了熔渣中TFe 含量,改善了鋼水質量,降低了鋼鐵料消耗。
4)降低轉爐出鋼溫度。為了降低出鋼溫度,宣鋼減少在線鋼包周轉個數,采用國內領先的三包兩運轉模式,降低鋼包熱損失,減少鋼水過程溫降;轉爐爐后采用合金烘烤工藝,降低出鋼溫度10 ℃;實行一爐一機作業模式,保證鋼水待澆時間控制在5 min以內;連鑄機實施中包保溫及采用浸入式水口、長水口保護澆注措施,減少中包過程溫降。通過以上措施的實施,轉爐出鋼溫度降低20 ℃,連鑄實現了低過熱度澆鋼,既提高了鑄坯質量,同時也降低了煉鋼與連鑄機鋼鐵料消耗。
5)實施自循環廢鋼調溫工藝。2019年,煉鋼實施了在線廢鋼調溫工藝,生產品種鋼爐后加調溫冷鋼2~3 t,生產低合金爐后加調溫冷鋼1~2 t,有效降低了鋼鐵料消耗。
1)強化內部管理、減少過程金屬料損失。建立煉鋼物料綜合管理系統,尤其對鋼渣按月進行物料平衡測算,實現鋼鐵料消耗精細化管理;鋼坯出廠嚴格把關,杜絕流失;每澆最后一爐中間包分流拉完,減少中間包余鋼及尾坯的浪費;每一爐大包鋼水要澆凈,減少大包余鋼;為了減少鋼鐵料流失,對爐下散渣進行磁選回收,深入開展除塵灰、紅泥、氧化鐵皮含鐵物料回收活動,建立了每日回收數據統計臺賬,做到日跟蹤與日分析,及時掌握回收情況進行分析,確保含鐵物料不會造成浪費和流失。
2)制定合理的激勵機制。引入經濟責任制調控手段,堅持班班經濟核算,開展鋼鐵料消耗攻關,促進職工節能降耗意識提高。
通過以上措施的實施,不僅優化了煉鋼重要技經指標,同時實現了降本增效。通過對宣鋼大型化轉爐降低鋼鐵料消耗的工藝研究,提高了企業操作水平與管理水平,鋼鐵料消耗2020年實現1 041.606 kg/t,比2019年同比降低7.323 kg/t,優于行業平均指標8.784 kg/t,達到了集團第一,在國家統計的60余家行業中進入前10名,實現了行業領先水平。