符敬杰,衛(wèi) 波,余承章,占其軍,傅克文
(湖北大峪口化工有限責任公司,湖北 鐘祥 431910)
磷礦選礦的目的是使磷礦物富集,有害雜質(主要是MgO、倍半氧化物等)得到排除,獲得滿足化工生產(chǎn)要求的磷精礦。磷礦的選別方法有浮選、擦洗脫泥、焙燒消化、重介質選礦及聯(lián)合選礦等工藝,此外還有化學選礦、光電選礦以及生物選礦等方法[1-2]。浮選是分選磷礦物的有效方法[3],磷礦物的浮選工藝包括直接正浮選、單一反浮選、正反浮選、反正浮選、雙反浮選工藝等[4-5]。
本文針對貴州織金某磷礦礦石性質開展了浮選工藝研究與實踐,以期獲得理想的浮選工藝指標。
對試樣進行化學分析,主要化學組分及質量分數(shù)見表1。

表1 礦樣多元素分析結果 單位:%
由表1可知,該礦樣為碳酸鹽型磷塊巖[6]。此類礦石細密堅硬,碳酸鹽沉積物以白云石為主,磷酸鹽晶體顆粒非常細小,與脈石礦物緊密共生,嵌布粒度很細,屬高鎂低硅磷礦。
通過對礦漿流向、浮選設備、藥劑管線的改造,先后完成了反浮選1粗1掃和1粗1掃1精加精掃兩種工藝流程試驗。
反浮選1粗1掃工藝流程見圖1,其設備形象聯(lián)系圖見圖2。

圖1 反浮選1粗1掃工藝流程

圖2 反浮選1粗1掃設備形象聯(lián)系圖
反浮選1粗1掃工藝流程為:來自磨礦的合格礦漿自流進入1#攪拌桶和2#攪拌桶,攪拌均勻的礦漿流入反粗選間隔箱內(nèi),并在此添加反浮選捕收劑B,由反粗選吸漿槽吸入槽內(nèi)進行攪拌和充氣;反粗選作業(yè)共有9個浮選槽,在第1和第2槽內(nèi)加入混酸A,在反粗選2段間隔箱內(nèi)加入少量反浮選捕收劑B,保持浮選過程的延續(xù)性;浮選槽內(nèi)為最終精礦,其最后自流進入濃密機;刮出的反粗選泡沫在生產(chǎn)水C的沖壓下經(jīng)由兩臺吸漿浮選機吸入進行反掃作業(yè),反掃共有5個槽,在反掃第1槽內(nèi)加入少量混酸A,反掃作業(yè)刮出泡沫為最終尾礦,其最后自流進入尾礦池,泵送至尾礦庫;反掃作業(yè)的中礦被泵送至反粗作業(yè),至此構成完整的反浮選1粗1掃工藝流程。
反浮選1粗1掃1精加精掃工藝流程見圖3,其設備形象聯(lián)系圖見圖4。

圖3 反浮選1粗1掃1精加精掃工藝流程

圖4 反粗選1粗1掃1精加精掃設備形象聯(lián)系圖
反浮選1粗1掃1精加精掃工藝流程為:球磨礦漿自流進入1#攪拌桶和2#攪拌桶,攪拌均勻的礦漿流入反粗選間隔箱內(nèi),并在此添加反浮選捕收劑B,由反粗吸漿槽吸入槽內(nèi)進行反粗選作業(yè);反粗選作業(yè)共有9個浮選槽,在第1和第2槽內(nèi)加入混酸A,在反粗選2段間隔箱內(nèi)加入少量反浮選捕收劑B,反粗選槽內(nèi)礦漿經(jīng)吸漿浮選機吸入精選作業(yè);在精選作業(yè)中添加少量反浮選捕收劑B,精選共有4槽,精選槽內(nèi)礦漿為最終精礦,其最后自流進入濃密機;刮出的反粗選泡沫在酸性廢水D和生產(chǎn)水C的沖壓下經(jīng)由兩臺吸漿浮選機吸入進行第1次反掃作業(yè);反掃1共有5個槽,在反掃1第1槽內(nèi)加入少量混酸A,反掃1作業(yè)刮出泡沫為尾礦1,反掃1作業(yè)中礦被泵送至反粗作業(yè);反精選刮出的泡沫進行第2次反掃選,反掃選2一共有3個槽,刮出泡沫為尾礦2,中礦被泵送至反粗作業(yè);尾礦1和尾礦2自流進入尾礦池,被泵送至尾礦庫,至此構成完整的反浮選1粗1掃1精加精掃工藝流程。
依據(jù)實驗室試驗結果先進行反浮選1粗1掃工藝流程工業(yè)化實踐。在實際運行中發(fā)現(xiàn)泡沫量較大、泡沫黏度高,導致反粗選泡沫不能順暢地流入反掃選作業(yè),致使后續(xù)作業(yè)分選效果受限;試驗結果磷精礦品位低、鎂質量分數(shù)高,精礦MgO質量分數(shù)在1.8%左右,無法滿足下游生產(chǎn)要求,需要進一步降低精礦MgO質量分數(shù)。
通過流程改造形成反浮選1粗1掃1精加精掃工藝流程,繼續(xù)開展貴州織金某磷礦反浮選工業(yè)化實踐。經(jīng)過3天調(diào)試,浮選流程運行平穩(wěn),工藝指標符合考核要求,因此最終確定采用反浮選1粗1掃1精加精掃的工藝流程。
對反浮選1粗1掃1精加精掃工藝流程進行工業(yè)化生產(chǎn)實踐,待系統(tǒng)穩(wěn)定后進行72 h流程樣取樣分析。每小時在9個取樣點分別取樣1次,每班分別合并當班流程樣,按要求制樣后進行分析化驗。根據(jù)流程樣試驗結果,得到各班流程樣工藝指標平均值,以此計算出各個作業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)率及回收率,并繪制浮選工藝數(shù)質量流程圖(見圖5)。

圖5 反浮選工藝數(shù)質量流程圖
由圖5可知,在原礦P2O5品位為20.85%、MgO質量分數(shù)為7.50%的條件下,經(jīng)過反浮選1粗1掃1精加精掃作業(yè),可獲得最終精礦P2O5品位為32.42%、MgO質量分數(shù)為0.92%、精礦P2O5回收率為89.62%的工藝指標,滿足下游工序對磷精礦指標的要求。
a.貴州織金某磷礦原礦P2O5品位20.85%、MgO 質量分數(shù)7.50%,為碳酸型磷塊巖,嵌布粒度較細,針對該礦石特征,確定采用反浮選工藝。
b.通過反浮選1粗1掃工藝和反浮選1粗1掃1精加精掃工藝實踐得知,反浮選1粗1掃工藝所得精礦MgO的質量分數(shù)為1.8%左右,無法滿足下游生產(chǎn)要求,所以確定采用反浮選1粗1掃1精加精掃流程。
c.72 h流程樣試驗結果表明,采用反浮選1粗1掃1精加精掃工藝時,磷精礦P2O5品位由原礦20.85%提高到32.42%、MgO質量分數(shù)由7.50%降至0.92%,有害雜質MgO得到有效排除,精礦P2O5回收率達到89.62%。說明反浮選1粗1掃1精加精掃工藝在貴州織金某磷礦是可行的。