田志娟,安 晶
(1.中國石化 洛陽分公司,河南 洛陽 471012;2.洛陽宏興新能化工有限公司,河南 洛陽 471012)
洛陽石化2014年建成投運SNCR+SCR脫硝系統,選擇性非催化還原(SNCR)和選擇性催化還原(SCR)是常用的脫硝方法。脫硝系統設計SCR出口氨逃逸≤2.5 mg/m3(標準狀態下),但運行后,氨逃逸偏高,逃逸的NH3與煙氣中的SO3反應生成黏結性的NH4HSO4,給鍋爐及環保裝置帶來了不利影響:①造成鍋爐下層省煤器、空預器堵塞嚴重,系統阻力增加,腐蝕省煤器管束導致泄漏;②造成電除塵極板和極線裹灰、布袋除塵器糊袋,影響除塵系統穩定運行;③逃逸的NH3進入爐后濕法脫硫裝置,造成脫硫排水氨氮濃度高,脫硫廢水被迫進污水汽提裝置處理,增加了裝置能耗[1]。本文結合煤粉爐脫硝系統運行情況,分析其氨逃逸高的原因,并提出相應對策,通過各項措施的實施,實現鍋爐與脫硝系統協調優化運行,降低氨逃逸值。
洛陽石化熱電部兩臺煤粉爐額定負荷220 t/h,為四角切圓固態排渣煤粉鍋爐,前部為爐膛,四周布滿膜式水冷壁,爐膛出口處布置屏式過熱器,水平煙道內裝設高低溫兩級過熱器,尾部豎井交錯布置兩級省煤器和兩級空氣預熱器。
鍋爐設計煤種為無煙煤,設計燃煤揮發分8.67%,配套建設電除塵器。為滿足《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223—2011),NOx≤100 mg/m3(本論文NOx濃度均以NO2計,標準狀態,6%O2的數值)的排放標準,2014年建成投運SNCR+SCR脫硝裝置,由同方環境提供工藝包,以液氨作為脫硝還原劑,液氨為廠內自產,液氨蒸發為氨氣供脫硝使用。……