高小偉
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司原有的甲醇卸車裝置自動化程度低,作業量之內所卸甲醇無法滿足裝置高負荷運行所需的甲醇量,因而需要對甲醇卸車裝置進行改造升級,而改造升級后的甲醇卸車裝置在整個卸車過程實現了自動化操作,大大提升了裝置的安全性,并且減少了工作人員的勞動強度,能夠很好地滿足每年卸甲醇量10萬t的需求。
原甲醇卸車裝置采用活接頭的金屬軟管連接,配3根金屬軟管和2臺離心泵(泵之間相互備用),同時能夠卸2輛甲醇槽車,通過離心泵將甲醇輸送至甲醇儲罐。原卸車裝置存在的問題如下:
根據《石油化工企業設計防火規范》(GB50160—2008)規定,甲醇(乙類)液體應采用液下裝卸車鶴管進行裝車,使用金屬軟管不符合安全規定,而原有裝置采用活接頭的金屬軟管進行甲醇的卸車,明顯安全標準不達標。
原有甲醇卸車氣相未收集,未設置VOC回收系統,從而使得VOC不能達標排放,造成了環境污染。
原有甲醇卸車采用2臺離心泵進行輸送,每臺泵的流量為20 m3/h,每天卸車時長為6~8 h,甲醇每天最大卸車量達200 t,全年最大卸甲醇量為7.3萬t,無法滿足龍宇煤化工每年卸車甲醇量10萬t的需求。
原有甲醇卸車裝置的操作都是通過手動進行流程操作,自動化程度低。……