——以延安地區(qū)陸相頁巖氣田為例"/>
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(陜西延長石油(集團)有限責任公司研究院,陜西 西安 710075)
隨著延安地區(qū)陸相頁巖氣田的不斷開發(fā),每年越來越多的氣井進入低壓、低產(chǎn)階段,氣井帶液能力下降,不能滿足最小攜液流量的要求,使得液體在井底或井筒中聚集形成積液。井底積液會導致氣井直噴能力持續(xù)下降,嚴重時導致氣井停產(chǎn)。
泡排憑借其設備簡單、施工容易、見效快、不影響氣井正常生產(chǎn)等優(yōu)點成為排水采氣技術的首選,在各氣田得到普遍應用[1-8]。因此,為了解決氣井積液問題,恢復氣井正產(chǎn)生產(chǎn),首次在該區(qū)塊的積液氣井上開展泡沫排水采氣技術適應性研究。
本文通過Ross-Miles 法和泡沫動態(tài)性能評價裝置法,對6種起泡劑進行了室內(nèi)評價,結果表明HY-3C起泡劑在起泡能力、穩(wěn)定性、攜液能力等方面優(yōu)于其他5種起泡劑。將HY-3C 應用在云平A、云平A-1、云平B井上,取得較好的泡排效果,這為泡沫排水采氣技術在該區(qū)塊上的推廣應用奠定了基礎。
從井口向井底注入某種能夠遇水起泡的表面活性劑,井底積水與起泡劑接觸以后,借助天然氣流的攪動,生成大量低密度含水泡沫,隨氣流從井底攜帶到地面,提高氣流攜液能力,從而解除氣水流通堵塞,達到氣井的穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)目的。
井深小于3 500 m,井底溫度小于150℃;空管氣流線速不小于0.1 m·s-1;日產(chǎn)液量在100 m3以內(nèi)[1]。
能大幅降低氣液界面張力;親憎平衡值在一定值范圍內(nèi);起泡能力要強;泡沫穩(wěn)定性適中;攜液量要大;熱穩(wěn)定性良好;與生產(chǎn)用溶劑配伍性好;有一定的緩蝕性能。
根據(jù)地層產(chǎn)出流體介質(zhì)的特點,初步選出JTF、HX-3C、SX、SX(泡排棒)、HY(泡排棒)、NK(固體)6種起泡劑。
2.2.1 起泡能力及穩(wěn)定性評價
采用羅氏泡沫儀來評價起泡劑的起泡能力和穩(wěn)定性。在50℃條件下,將500 mL 發(fā)泡劑溶液從高度900 mm,內(nèi)徑為2.9 mm的細孔中流下,沖擊盛有500 mL 同樣發(fā)泡劑的溶液中,分別記錄30 s、3 min、5 min、10 min時的泡沫高度,結果如圖1、圖2所示。
從圖1和圖2可以看出,在50℃時,起泡劑質(zhì)量分數(shù)為5‰條件下,HY-3C起泡能力與穩(wěn)定性均優(yōu)于SX和JTF;SX(泡排棒)起泡能力優(yōu)于HY(泡排棒)和NK(固體),NK(固體)穩(wěn)定性較差。

圖1 液體起泡劑的起泡高度曲線圖

圖2 固體起泡劑的起泡高度曲線圖
2.2.2 泡沫動態(tài)攜液能力實驗
通過自制的起泡劑動態(tài)性能評價裝置來評價起泡劑的攜液帶水能力。將3 L·min-1流速的氣體通入裝有發(fā)泡劑樣液的發(fā)泡管中,形成泡沫,測定15 min后泡沫攜帶出的液體的體積數(shù),結果如圖3、圖4。

圖3 液體起泡劑的質(zhì)量分數(shù)與攜液量關系曲線

圖4 固體起泡劑的質(zhì)量分數(shù)與攜液量關系曲線
從圖3和圖4可以看出,攜液能力HY-3C 優(yōu)于SX和JTF;攜液能力NK(固體)優(yōu)于SX(泡排棒)和HY(泡排棒);當質(zhì)量分數(shù)<5‰時,攜液量隨著起泡劑質(zhì)量分數(shù)的增加而增多,當質(zhì)量分數(shù)≥5‰時,攜液量隨起泡劑質(zhì)量分數(shù)的變化不大。
室內(nèi)條件下,HY-3C起泡劑在起泡能力、穩(wěn)定性和攜液能力等方面優(yōu)于其他5種起泡劑,因此,推薦使用HY-3C起泡劑進行現(xiàn)場試驗。
為了驗證泡沫排水采氣技術是否適應延安地區(qū)陸相頁巖氣田的現(xiàn)場排液需要,以及HY-3C是否適合延安地區(qū)陸相頁巖氣田中積液氣井的現(xiàn)場排液需要,2019年在該區(qū)塊進行泡排水先導性試驗。
根據(jù)云平A井、云平A-1井、云平B井生產(chǎn)數(shù)據(jù)、氣井產(chǎn)能數(shù)據(jù)以及HY-3C 室內(nèi)性能參數(shù),確定起泡劑加注量分別為185、170、120 kg,稀釋比例為起泡劑∶水=1∶5,加注周期為10 天。施工過程采取泡排車套管加注法進行加注。
云平A、云平A-1、云平B 3口氣井泡排試驗前后的采氣曲線如圖5、圖6、圖7所示。
從圖5可以看出,云平A井油壓由試驗前的5.85 MPa下降至試驗后的4.82 MPa,套壓由試驗前9.56 MPa下降至試驗后5.57 MPa,產(chǎn)氣量由試驗前9.6×103m3·d-1提升至1.11×104m3·d-1。
從圖6可以看出,云平A-1井油壓由試驗前的9.95 MPa變?yōu)橹猎囼灪蟮?0.16 MPa,套壓由試驗前12.08 MPa下降至試驗后10.52 MPa,產(chǎn)氣量由試驗前8.0×103m3·d-1提升至1.33×104m3·d-1。

圖5 云平A井油壓、套壓、采氣量曲線圖

圖6 云平A-1井油壓、套壓、采氣量曲線圖

圖7 云平B井油壓、套壓、采氣量曲線圖
從圖7可以看出,云平B井油壓由試驗前的3.17 MPa變?yōu)橹猎囼灪蟮?.13 MPa,套壓由試驗前5.72 MPa下降至試驗后5.54 MPa,產(chǎn)氣量由試驗前1.41×104m3·d-1提升至1.62×104m3·d-1。
通過對比3口氣井泡排試驗前后的油套壓差、產(chǎn)氣量變化情況可以得出:①云平A、云平A-1、云平B平均油套壓差分別下降2.96、1.77、2.14 MPa,表明3口氣井井底積液有所排出。②云平A、云平A-1、云平B 連續(xù)生產(chǎn),產(chǎn)氣量穩(wěn)定,產(chǎn)氣量分別提高1.5×103、5.3×103、2.1×103m3·d-1,說明泡排試驗效果較好,泡沫排水采氣技術在延安地區(qū)陸相頁巖氣田是適應的,HY-3C起泡劑可以滿足延安地區(qū)陸相頁巖部分積液氣井的現(xiàn)場排液需要。
1)當起泡劑質(zhì)量分數(shù)<5‰時,起泡劑的起泡高度和攜液量都隨著起泡劑質(zhì)量分數(shù)的增加而增多,當起泡劑質(zhì)量分數(shù)≥5‰時,起泡劑的起泡高度和攜液量隨起泡劑質(zhì)量分數(shù)的變化不大。因此,5‰為起泡劑的最佳質(zhì)量分數(shù)。
2)室內(nèi)條件下,HY-3C 在起泡能力、穩(wěn)定性、攜液能力等方面性能優(yōu)于其他5種起泡劑。因此,推薦使用HY-3C起泡劑進行現(xiàn)場試驗。
3)現(xiàn)場試驗結果表明,泡沫排水采氣技術在延安地區(qū)陸相頁巖氣田是適應的,HY-3C起泡劑可以滿足延安地區(qū)陸相頁巖氣田部分積液氣井的現(xiàn)場排液需求。但是為了將泡沫排水采氣技術在延安地區(qū)陸相頁巖氣井上推廣應用,建立延安地區(qū)陸相頁巖氣井的泡排制度,形成適合于延安地區(qū)陸相頁巖氣田的泡沫排水采氣技術,下一步除了需要擴大試驗井的數(shù)量外,還需要對該工藝在延安地區(qū)陸相頁巖氣田的適應范圍、起泡劑和消泡劑的加注量及加注周期等參數(shù)進行更加深入研究。