張 戈
(中石化南京化工研究院有限公司,江蘇 南京 210048)
甲醇既是重要的C1化工基礎產品和有機化工原料,也是潛在的車用燃料。近年來,甲醇工業得到了迅猛發展,目前以甲醇為原料的深加工產品已多達120 余種[1-5],促使銅基甲醇合成催化劑的研發取得了顯著的進展[6-8]。神華寧煤甲醇分公司60萬t·a-1甲醇合成裝置(以下稱裝置)于2010年5月建成投產,裝置采用魯奇開發的管殼式等溫型合成塔,設計產能60萬t·a-1,曾先后用過托普索公司和科萊恩公司的催化劑產品,2019年6月份,更換為中石化南京化工研究院有限公司(以下簡稱南化院)的C307型催化劑。南化院是中國石化唯一一家從事甲醇合成催化劑研發和生產的企業,一直致力于甲醇合成催化劑催化理論和制造技術的研究,研發的C307型甲醇合成催化劑已經在全國100多套裝置上使用過,并且出口國外,獲得用戶好評。
以德士古煤氣為原料氣,經中溫變換、低溫甲醇洗和精脫硫脫碳,凈化后的合成氣中總 S≤0.1×10-6。凈化氣經聯合壓縮機壓縮與循環氣合并升壓至7.8 MPa(G),經入塔氣預熱器與合成出塔氣換熱后,氣體溫度由60℃升至195℃,進入合成塔后,于7.8 MPa(G)、250℃下合成甲醇。合成塔出口氣經與入塔氣換熱器換熱、冷卻、分離出粗甲醇后,作為循環氣返回聯合壓縮機,副產2.7 MPa(G)的蒸汽。
本爐甲醇合成催化劑型號為C307型。C307型甲醇合成催化劑外觀為兩端球面的黑褐色圓柱體,外形尺寸:Φ5×(4~5)mm;其成分主要是由銅、鋅、鋁等一些氧化物組成,其中質量分數為CuO(55%~65%)、ZnO(15% ~ 25%)、Al2O3(5%~10%),含有少量的石墨。
本爐催化劑采取分區裝填,將催化劑按照規定的區域裝入列管內部。一個區域裝滿之后馬上進行封蓋,然后再打開新的裝填區域,盡量保證所有的列管內部催化劑裝填密度相同。催化劑裝填后進行催化劑粉塵的吹掃。合成塔絕熱層裝填高度為300 mm,裝填體積54.2 m3。
甲醇合成催化劑是銅基催化劑,催化劑在出廠之前活性組分均處于金屬氧化物的狀態,在使用前必須通過還原反應將CuO與ZnO 生成Cu-ZnO活性中心。甲醇催化劑還原反應的方程式為:

還原過程是強發熱反應,不同的還原條件會生成不同的Cu-ZnO活性中心。甲醇合成催化劑是一種熱敏感型催化劑,溫度控制不當或還原劑濃度過高,會造成局部溫度過熱,使銅晶粒發生燒結,活性比表面降低,催化劑的活性和壽命都將受到嚴重損害。
因此,此次還原采用低氫還原方案,最高還原溫度為230℃,確保催化劑還原徹底,遵循“提溫不提氫,提氫不提溫”的原則,還原過程保持出水均勻,控制催化劑床層熱點溫度在240℃以下。
按照上述方案進行了還原,升溫階段共計18 h,該階段系統壓力控制在0.7 MPa,還原階段40 h,該階段系統壓力控制在1.0 MPa,總共升溫還原時間為58 h,還原過程出水穩定,床層溫度保持在240℃以下,出水量與計算值相當。
短暫低負荷運行后,甲醇合成生產轉入到正常階段,甲醇生產進入滿負荷甚至超負荷生產期,初期生產數據見表1。

表1 C307型催化劑部分初期生產數據
從表1中數據可以看出,在入塔氣氫碳比較低(平均值為2.66)的情況下,CO平均單程轉化率為71.6%,精甲醇平均產量為2 253 t·d-1,完全達到了廠家的產量要求。但與上爐催化劑使用情況相比,也存在系統惰氣體積分數高(本爐平均8.12%,上爐約為4%),合成塔壓差大(本爐平均0.30%,上爐約為0.25%),CO單程轉化率(本爐平均71.6%,上爐約為73%)偏低等問題。隨著生產的進行,對部分指標進行了調整:
1)分2次將汽包壓力提至2.7 MPa,合成塔入口溫度達到210℃;
2)根據運行情況將塔入口氫碳比逐步提至2.6以上;
3)增加馳放氣量,釋放系統惰氣,通過調整系統運行情況明顯好轉,塔壓差降至0.25~0.3 MPa之間,CO單程轉化率提高到72%以上,最高可達到75%左右。
進入2019年7月以后,甲醇生產一直在超負荷狀態運行,對生產數據進行統計和分析,圖1為新鮮氣量與精甲醇產量變化圖,圖2為催化劑床層壓力降統計圖。

圖1 新鮮氣量與精甲醇產量變化圖
圖1表明:精甲醇日產量與新鮮氣量的波動一致,早期在2 250 t·d-1左右波動,幅度較小,進入2019年4、5月份以后,新鮮氣量降低,甲醇產量也隨之下降,但實際日產量遠高于2 100 t·d-1的要求日產量。說明催化劑活性好,能滿足裝置的生產要求。圖2表明:合成塔壓差從初期的0.31 MPa降至0.25 MPa附近。隨著反應的加強,合成塔壓差有了明顯的下降,達到了0.25 MPa附近,達到了預期的目標。

圖2 催化劑床層壓力降統計圖
截止完稿前,C307型甲醇合成催化劑已使用13個月,目前,生產狀況穩定,能夠滿足裝置的生產要求。綜上所述,得到如下結論:
1)根據C307型甲醇合成催化劑的特點進行了升溫還原,過程平穩,還原徹底。C307型甲醇合成催化劑使用11個月,活性進入中期階段,盡管合成氣中惰性氣體含量高,氫碳比較低,但精甲醇產量高,單耗較低,完全能夠滿足生產要求。
2)催化劑床層熱點溫度穩定,床層沒有明顯的下移,催化劑性能穩定,可長周期使用。隨著系統惰性氣體總量降低,合成塔壓從0.30 MPa下降到0.25 MPa以內,滿足裝置要求。
3)在催化劑使用過程中,建議維持系統的穩定性,尤其是氣體組分的穩定,盡可能降惰性氣體含量,提高系統的氫碳比。因為甲醇合成催化劑吸附氫氣的速率遠低于其吸附一氧化碳的速率,過低的氫碳比會造成甲醇產量下降;也會造成高級醇、高級烴等副產物增加;因為氫氣導熱性能好,過低的氫碳比會造成局部過熱,加劇催化劑的熱衰老,產生積碳反應,縮短催化劑的使用壽命。
近年來,我國甲醇合成催化劑的制備已取得了長足的進步,但仍然要看到國產催化劑與國外催化劑在催化劑的理論研究、應用等方面還有差距,需要進一步積累經驗和提升性能,國內甲醇生產企業可多為國產催化劑提供應用機會,為國產催化劑提升競爭力進一步夯實基礎。