李艷利,常海鋒,李萌科,張 勇
(河南豫光金鉛股份有限公司,河南濟源 459000)
2005年4月河南豫光金鉛股份有限公司第一臺鉛冶煉底吹爐投產,經過多年的摸索和錘煉,底吹熔煉技術得到迅猛的發展,如今該技術已成功應用于金銀銅銻鉍等多種有色金屬的火法冶煉;鉛冶煉底吹熔煉技術最為成熟,爐襯壽命可達3~6 a,底吹爐出鉛口、出渣口、出煙口、下料口、氧槍口運行中出現問題將被迫出現長時間停爐檢修,如何采取臨時的應急處理措施,減少無計劃的停爐或利用大修進行優化,避免薄弱區域受損造成的停爐事故發生,對正常生產影響很大。
底吹爐外形由爐體鋼板、輥圈、齒圈及下部傳動裝置組成,爐殼內襯耐火材料,出鉛口、出渣口、出煙口、下料口、氧槍口分布在如圖所示的部位;生產過程中全在這“一進一出”中完成[1]。底吹爐的設計結構如圖1所示。
底吹爐裝置爐體上分布有多個工藝操作口,各工藝操作口的用途和常見故障如下,底吹爐的工藝操作口簡介見表1。

圖1 底吹爐結構示意圖

表1 底吹鉛各工藝操作口簡介
以上各個裝置口最容易出現問題的主要集中在前5項,第6項主要是熔渣堵塞,每次使用前進行清通即可解決。
經過長期的生產實踐,總結出行之有效的底吹爐工藝口應急處理方案[2~4]。
新砌筑的出鉛口一般在12個月左右出現虹吸道兩側的鉛井磚嚴重燒蝕,虹吸道內長期鉛液浸涮被燒蝕成一大窟窿,兩側320 mm寬的鉛井磚不足80 mm,隨時有脫磚、爐殼燒紅的可能,停爐降溫挖修至少10 d以上,嚴重制約生產。……