匡順根
(江西銅業集團公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
有機胺脫硫工藝主要用于吸收環集煙氣中的SO2,以實現煙氣中SO2達標排放。有機胺液的品質決定了吸收煙氣中SO2的能力,通過對有機胺液脫鹽系統的運行實踐,找出問題,進行優化,實現了有機胺液脫鹽系統的平穩運行,保證了有機胺脫硫工藝中有機胺液的品質,確保環保達標排放。
江西銅業集團公司貴溪冶煉廠熔煉車間工序中產生SO2濃度約為1 000 mg/m3的環集煙氣,排放物中SO2污染物是國家環境保護的重點監管指標之一,2010年國家頒布了《GB25467-2010銅、鎳、鈷工業污染物排放標準》[1],SO2排放濃度限值為400 mg/m3,對SO2排放濃度的要求越來越嚴。目前該廠熔煉車間2套環集煙氣脫硫裝置均采用了有機胺脫硫技術。有機胺脫硫技術是一種新型的再生型SO2分離技術,相比于前期使用的活性焦脫硫工序,該技術具有脫硫效率高、吸收劑可以再生、不產生二次污染等優點。有機胺脫硫工藝流程如圖1所示。
有機胺脫硫工藝脫硫機理如下:
SO2+H2O H++HSO-3(1)H++R RH+(2)總反應式:R+SO2+H2O RH++HSO-3(3)
上式中R代表有機胺脫硫劑,(3)式是可逆反應,低溫下反應(3)從左向右進行,高溫下反應(3)從右向左進行。循環吸收法正是利用此原理,在低溫下吸收二氧化硫,高溫下將吸收劑中的二氧化硫再生出來,從而達到脫除和回收煙氣中SO2的目的[2]。
該工藝中有機胺凈化工序設置胺液過濾器、活性炭吸附器、陰離子樹脂交換柱和冷凍結晶,脫除有機胺循環液中的各類雜質,見表1。

表1 胺液凈化系統除雜對應表
該廠二系統有機胺脫硫工藝自投入使用以來,初期使用冷凍結晶系統脫除陰離子,冷凍結晶系統電力設備多,維護成本大,電耗高,每個周期需工藝人員至現場啟停設備,更換料袋以容納鈉鹽(每周期4袋鈉鹽,每天約1.5個周期),并配合叉車運輸鈉鹽,鈉鹽只能在室內堆放,占據空間大。陰離子樹脂交換柱脫鹽系統設備少、維護成本少、電耗低,自動運行,無需人員現場啟停設備,節約了人力電耗。
陰離子樹脂交換柱脫鹽系統運行步驟如下:
1.貧液脫鹽(下進上出):陰離子交換器以25~40 m3/h流速進有機胺液,流出液進貧液槽,pH<貧液pH+0.1、進液時間到、貧液槽液位≤900 mm三個條件任一滿足時,停止進有機胺液,排空系統內有機胺液(耗時1.3 h)。

圖1 有機胺脫硫工藝流程示意圖
2.脫鹽循環洗(上進下出):用回收槽內的回收液以30 m3/h流速清洗樹脂,初步回收有機胺液,初期流出液進貧液槽,后期流出液進回收槽,結束清洗后,排空陰離子交換器內液體。
3.脫鹽純水洗(上進下出):用純水循環槽內的純水以30 m3/h流速清洗樹脂,進一步回收有機胺液,流出液進貧液槽,結束清洗后,排空陰離子交換器內液體。
4.稀堿洗(下進上出):用2%~4%NaOH,以10 m3/h的流速再生陰離子樹脂,流出液送至廢水處理系統,浸泡一段時間后,排凈系統內液體(耗時1 h)。
5.稀堿配置(濃堿與純水進入稀堿槽):用32%NaOH與純水按照一定比例配比成2%~4%NaOH,為下一步稀堿洗做準備。
6.純水洗(正洗上進下出,反洗下進上出):用純水循環槽內的純水以30 m3/h流速清洗樹脂,清洗樹脂內的NaOH,減少交換器內NaOH的殘留,流出液送至廢水處理系統,當流出液pH<8.0或者達到設定次數,停止進純水,排盡系統內液體(3~5次,耗時3~5 h)。
7.系統復位,做好投入下一周期運行的準備。
陰離子樹脂交換柱脫鹽系統運行初期,由于脫鹽能力不足,導致SO2-4濃度長期處于高位,影響有機胺液吸收SO2效果,導致外排煙氣SO2濃度較高,不利于環保控制。造成陰離子樹脂交換柱脫鹽系統脫鹽能力不足的原因如下:
1.濃堿槽液位高時濃堿自流進入稀堿槽。有機胺脫硫時,濃堿用于樹脂再生以及冷凍結晶工序,濃堿由堿罐車運輸,通過濃堿泵打入濃堿槽,現場液位計最高液位顯示為2 500 mm,出液管最高液位為2 850 mm,堿罐車不好跟蹤液位,每次加濃堿超過2 850 mm液位時濃堿將自流進入稀堿槽,導致稀堿濃度過高,降低樹脂使用壽命,增加了純水洗時間。
2.陰離子交換器樹脂泄漏量大。陰離子樹脂交換柱脫鹽程序運行時,大量的樹脂從陰離子交換器泄漏至過濾器,堵塞過濾器,造成過濾器排液不暢發生泄漏,導致陰離子樹脂交換柱脫鹽程序無法正常運行。同時,陰離子交換器內大量樹脂泄漏出去,脫鹽效果不佳,有機胺液中濃度無法降低,胺液吸收SO2效果變差,最終導致尾排上升。
3.排液不暢。陰離子樹脂交換柱脫鹽系統每個步驟都涉及到排液,排液量的大小決定了脫鹽程序的日平均運行次數,最終影響了脫鹽效率。陰離子樹脂交換柱脫鹽程序中排液管道設置兩臺過濾器,運行中發現排液過濾器過濾孔隙過小,出液困難。
1.加高濃堿槽入稀堿槽管道高度。設計初期,濃堿槽入稀堿槽水平進液管道高度低于濃堿槽高度,一旦濃堿槽液位高于2 850 mm時,濃堿將自流進入稀堿槽,濃堿浪費,同時稀堿濃度過高,破環樹脂屬性,降低樹脂使用壽命,影響脫鹽效率。將濃堿槽入稀堿槽水平管道增加高度,高于濃堿槽高度,防止濃堿自流入稀堿槽。
2.更換陰離子交換器下部濾水帽。陰離子交換器下部濾水帽,原使用的是較為柔軟的塑料濾水帽,過濾間隙過大,受介質、溫度等影響,容易發生變型老化,改為過濾間隙遠低于樹脂最小直徑的316L材質不銹鋼濾水帽,防止樹脂流失。
3.更換陰離子交換器上部出液管。檢修過程中發現陰離子交換器上部出液管中最大的一條管縫超過0.75 mm,遠大于樹脂顆粒最小直徑0.325 mm,造成樹脂泄漏的。更換為過濾孔徑低于最小樹脂直徑的自制出液管,杜絕陰離子交換器內樹脂泄漏。
4.過濾器管徑改大。將陰離子交換器排液管道上過濾器管徑由DN40改為DN80,增大排液面積,節約排液時間,增加脫鹽頻次,提高脫鹽效率。
5.調整脫鹽程序。純水洗步驟是脫鹽工序中耗時最長的,當脫鹽廢水pH≤8且電導率≤20μs/cm時,步驟結束。實際運行中設置的5次循環后脫鹽廢水pH值在11左右,針對該問題進行分析,決定從堿液用量及純水洗效果兩方面進行改進:(1)增加正洗、反洗的風干時間,確保風干后陰離子交換器內液體排盡,循環次數由5次改為3次,純水洗效果更佳;(2)減少稀堿洗過程中的稀堿用量,防止稀堿使用過量導致終點判定延后。改進后,純水洗步驟耗時明顯減少,增加了脫鹽程序日均運行頻次。
改進后,各項運行參數的前后對比見表2。

表2 改造前后各參數對比表
從近一年的使用來看,脫鹽貧液循環量由11 m3/h提高到了35 m3/h,很明顯提高了陰離子樹脂交換柱的處理能力,同時,有機胺液中SO24-濃度由110 g/L降到了70 g/L,提高了脫鹽實效,進而提高了有機胺液對SO2的吸收效率,脫硫尾排濃度由200 m3/h降低到了80 m3/h,提高了脫硫效率;通過將濃堿罐入稀堿罐水平管道的加高,有效遏制了濃堿的浪費,降低了運行成本;通過加大過濾器管徑,增加了排液面積,縮短了排液時間,進而降低了脫鹽周期,提高了陰離子樹脂交換柱脫鹽程序的日均運行次數,脫鹽效率得到了提高;NaOH溶液合理使用,避免了浪費,減少了沖洗過量NaOH的純水用量,純水洗次數的合理調整減少了廢水排放。優化后的工序起到了降本增效減排的作用。
通過改進,一天可節約濃堿用量0.4 t,一年節約用量約為146 t,一噸濃堿價格約為2 400元,一年節約費用約為35.04萬元,具有可觀的經濟效益。
通過對陰離子樹脂交換柱脫鹽系統的改造及脫鹽程序的優化,提高了脫鹽系統的處理能力,提高了脫鹽頻次,有效脫除了胺液中SO2-4等陰離子,確保了有機胺液對SO2的吸收效果,進而提高了脫硫效率,保證了尾排達標排放,防止了大氣污染。
目前該廠熔煉車間的兩套有機胺脫硫裝置運行平穩,可實現環集煙氣SO2低濃度排放(SO2濃度小時平均值小于100 mg/m3),同時再生出來的高濃度SO2返回制酸系統,在節能減排的同時,也實現了經濟的可持續發展,為企業創造了環境效益和經濟效益[3]。