賀曉勇



【摘? 要】文章以300MW循環流化床鍋爐為切入點,以陜西郭家灣電廠為研究對象,針對其鍋爐深度調峰技術的應用過程與效果進行分析,旨在明確深度調峰工作的實質作用。首先闡述深度調峰的目的,并且對鍋爐設備進行概述,其次圍繞該鍋爐進行110MW,100MW,90MW等負荷段的調峰測試,最后對調整測試結果進行總結,希望對相關研究人員提供參考與借鑒。
【關鍵詞】循環流化床;深度調峰;應用效果
引言
近些年,陜西省新能源發電裝機容量雖然顯著提升,但是消納新能源電力的基礎空間卻呈現出不足的趨勢。由于火電機組調峰和供熱矛盾突出,電力平衡困難,這樣便會對企業的能源成本支出造成極大的壓力。郭家灣電廠地處陜北區域,是陜西電網的末端,遠離電網負荷中,電廠受電網結構和新能源消納兩方面的影響,因此,郭家灣電廠針對循環流化床鍋爐進行深入調峰優化,從而使企業能夠得到更多的能源補助。
1.鍋爐設備概況
陜西郭家灣電廠選用哈爾濱鍋爐廠制造HG-1065/17.5-L.MG44型鍋爐為循環流化床,該設備由自然循環汽包爐、緊身封閉、平衡通風、固態排渣、全鋼架懸吊結構、爐頂設大罩殼。鍋爐主要由爐膛、4個高溫絕熱分離器、4個回料閥、尾部對流煙道、6臺冷渣器和1個管式空氣預熱器等部分組成。爐膛內布置高溫屏式再熱器和兩級過熱器,以增加過熱器系統和再熱器系統的輻射受熱面積,使過熱汽溫和再熱汽溫具有良好的調節特性。
2.循環流化床鍋爐深度調峰具體措施
2.1 110MW負荷深度調峰指標控制情況
其次降負荷至110MW,氧量基本控制在3%至3.5%之間,在試驗過程中觀察鍋爐出口各項指標的變化情況。具體數據如表1與表2所示。
從試驗結果看該負荷段氧量控制在3-3.5%之間;爐內SO2原始排放值穩定在90-100mg/Nm3;吸收塔風量維持在1978KNm3/h;吸收塔床層壓降0.9KPa;鍋爐總風量400KNm3/h;投入爐內石灰石系統后NOx排放值上升至50mg/Nm3;尿素流量增加至0.2m3/h。
2.2 100MW負荷深度調峰指標控制情況
再次降負荷至100MW,氧量基本控制在3%至3.5%之間,在試驗過程中觀察鍋爐出口各項指標的變化情況。具體數據如表3與表4所示。
從試驗結果看該負荷段氧量控制在3.2~3.5%;爐內SO2原始排放值穩定在40-50mg/Nm3;吸收塔風量維持在1978KNm3/h;吸收塔床層壓降0.9KPa;鍋爐總風量400KNm3/h;為防止NOx突升提前將尿素流量至0.6m3/h;此負荷段煙再風機入口開度增加至40%。
2.3 90MW負荷深度調峰指標控制情況
最后降負荷至90MW,在試驗過程中觀察鍋爐出口各項指標的變化情況如表5所示。此負荷段煙再風機入口開度可根據鍋爐氧量調整至50%~100%。
該負荷段氧量控制在2.5~3%;爐內SO2原始排放值穩定在25-30mg/Nm3;吸收塔風量維持在1870KNm3/h;吸收塔床層壓降0.93KPa;鍋爐總風量380~390KNm3/h;根據此次鍋爐深度調峰的數據分析結果,當機組維持90MW負荷運行時,鍋爐整體燃燒穩定,各主要參數在規定范圍,可以保證自身安全、環保的運行質量。
3.深度調峰應用成果
綜上所述,郭家灣電廠機組經過深度調峰后可以在90MW負荷下安全穩定運行。例如,當每天進行深度調峰5小時,經濟測算結果如下:(1)150MW-120MW損失電量補償為4.8萬元;(2)120MW-90MW損失電量補償為11.25萬元;(3)日深調補償共計16.05萬元;(4)由于深調期間損失電量為30萬度,深調升降負荷幅度較大,在升降負荷期間損失電量按50萬度計算。因此發電量降低后的經濟直接損失為3.2萬元,(5)當負荷降至90MW后,供電煤耗約上升10克/度,每天約增加標煤用量4.5噸,每噸標煤按300元計算,煤量增加后的經濟損失0.135萬元。最后進行匯總核算,得出在進行深度調峰后每天可盈利12.715萬元,能夠為郭家灣電廠的可持續發展提供助力。
參考文獻
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