侯麗莉
摘 要:油井生產(chǎn)過程中,受井底壓力變化,天然氣從原油中分離出來,一部分積聚在油套環(huán)形空間。本文針對油井套管氣現(xiàn)狀、現(xiàn)有套管氣回收裝置現(xiàn)狀,優(yōu)選回收套管氣方案,并通過試驗取得良好回收效果,使油井套管氣變廢為寶實現(xiàn)零外排。
關(guān)鍵詞:油井套管氣;回收裝置;探討
史南采油管理區(qū)管轄油井,大都為高壓低滲區(qū)塊,供液能力差,受回收技術(shù)的制約,現(xiàn)場上除供單井加熱爐使用外,傳統(tǒng)的解決辦法,簡單的將油套環(huán)空內(nèi)的天然氣直接排放到大氣中,這樣不僅浪費能源,而且也污染環(huán)境。大氣環(huán)境保護是企業(yè)發(fā)展的命脈,自2016年管理區(qū)嚴令禁止往大氣排放套管氣,但所轄范圍的油藏是以低滲為主,產(chǎn)氣量大,每日因套管氣影響降低產(chǎn)能可達到6噸/天,為此針對不同油井,利用不同裝置,進行套管氣回收,既保證油井的正常生產(chǎn),減緩自然遞減,又增收部分天然氣,實現(xiàn)零排放。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
1.1 油井套管氣現(xiàn)狀
史南管理區(qū)開井300余口,通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),單井套管氣產(chǎn)氣量在50方/天以上的有23口,日產(chǎn)氣量在50方以上油井,一般供液較好,生產(chǎn)受氣體影響較小,日產(chǎn)氣量在10方以下油井,因產(chǎn)氣量小,隊產(chǎn)量影響也較小。
1.2 現(xiàn)有套管氣回收裝置現(xiàn)狀
油嘴射流式套管氣回收裝置。該裝置包括射流本體和射流油嘴,射流油嘴安裝在射流本體的負壓腔中,射流本體由井液進口、套管氣進口、負壓腔、縮頸腔及擴散腔連接為一整體。該裝置借助井液以高流速經(jīng)油嘴噴射而出,高速流動的井液通過負壓腔時,會在負壓腔內(nèi)形成負壓,由套管氣進口吸入大量套管氣,套管氣進入負壓腔后,在縮徑腔內(nèi)與液體劇烈混合,形成氣液混合體,由擴散腔排出進入輸油管線,達到回收油井套管氣的目的。射流油嘴可根據(jù)油井的生產(chǎn)情況隨時更換不同直徑的射流來控制排量。
無動力套管氣集收裝置。該裝置安裝在有桿泵抽油設(shè)備電機端底座上,皮帶輪與電機皮帶輪同側(cè),將皮帶掛至兩皮帶輪上調(diào)整皮帶對中后并頂緊,然后進行固定螺絲的緊固;將設(shè)備進氣端與套管閘門用高壓軟管線相連,出氣端與油井流程相連,連接牢固后開啟閘門,啟動抽油機后設(shè)備將會啟動,根據(jù)套管氣量大小調(diào)整抽氣加壓泵的轉(zhuǎn)速來增加和減少抽氣量。該裝置安裝了超壓安全閥、過熱保護器、自動離合保護器、管式過濾器、除硫裝置、冬季防凍恒溫導(dǎo)流罩,具有自動保護、自動停機、自動開啟的功能;自動化程度高,通過智能顯示系統(tǒng),可即時觀察數(shù)據(jù)變化情況,具有實時監(jiān)控功能;由于是利用抽油機電機的剩余動力帶動工作,不損耗電能,不影響抽油機正常生產(chǎn),實現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。
撞擊式套管氣回收裝置。該裝置固定在井口上法蘭,工作時,撞擊器推動活塞桿和活塞在泵體內(nèi)向下運動,同時壓縮復(fù)位彈簧,與此同時泵體內(nèi)壓力逐漸升高迫使進氣單流閥關(guān)閉,活塞繼續(xù)向下壓縮泵體內(nèi)的天然氣,天然氣經(jīng)過電子計量儀和排氣單流閥注入井口流程輸油管線中,之后撞擊器隨光桿上行,活塞在復(fù)位彈簧的作用下向上運動。當泵體內(nèi)壓力低于井口流程輸油管線的壓力時,排氣單流閥關(guān)閉,泵體內(nèi)壓力繼續(xù)降低,當?shù)陀谔讐簳r,套管氣頂開進氣單流閥進入并充滿活塞上移所讓出的容積,如此往復(fù)完成對套管氣的抽吸與壓縮。通過活塞不間斷的上下往復(fù)運動,源源不斷地將套管氣注入井口流程輸油管線中,達到回收套管氣的目的。
套管氣自動控壓收集裝置。該收集裝置由工作筒、活塞、調(diào)節(jié)彈簧、彈簧后蓋、及調(diào)節(jié)螺栓組成。當套管氣進入收集裝置的同時,氣體推動收集裝置內(nèi)腔的活塞向后移動,氣體進入收集裝置內(nèi)腔,通過內(nèi)腔壁上的小孔進入外腔匯集,在進入生產(chǎn)流程,利用調(diào)節(jié)螺栓設(shè)定套管壓力值。當套管壓力達到設(shè)定值時,活塞自動打開,低于規(guī)定值時,活塞自動關(guān)閉,以達到調(diào)節(jié)和控制套管氣的目的。
簡易回收裝置。采用高壓軟管將套管與生產(chǎn)管線連接,通過閘門控制,套管壓力高于生產(chǎn)管線壓力時,自動將套管氣回收至生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)。
1.3 方案優(yōu)選,根據(jù)液量與套管氣量的不同,采用不同的套管氣回收方式
單井日產(chǎn)液量高余60方/天,套管產(chǎn)氣量高于50方/天,采用油嘴射流式套管氣回收裝置回收套管氣。多口井同臺選用無動力套管氣集收裝置回收套管氣,多口井共用同一裝置。產(chǎn)氣量在10-30m3/天的,采用撞擊式套管氣回收裝置或套管氣自動控壓收集裝置回收套管氣。
產(chǎn)氣量在10m3/天以下的,采用簡易回收裝置回收,并且回收時間間隔15天以上。
2 試驗效果
2.1 針對氣量較大、產(chǎn)液量較高的電泵井采取油嘴射流式套管氣回收裝置
該裝置自2016年12月在史南采油管理區(qū)梁*-131井安裝試驗以來,目前累計收套管氣42100方。2017年1月在史南采油管理區(qū)梁*-58井安裝試驗以來,目前累計收套管氣101752方,效果明顯。2017年2月,我們又在注采一站、注采四站、注采九站安裝了8臺次,累計收套管氣129萬m3。
2.2 無動力套管氣集收裝置在史*-81單井現(xiàn)場試驗改進,運行平穩(wěn)
平均每天回收氣量110m3左右,每月回收氣量3300m3。撞擊式套管氣回收裝置實驗使用10套,已累計回收天然氣約52000m3,裝置連續(xù)無故障工作時間最長達到24個月。使油井輸油流程的回壓均降低到0.6MPa左右,解決了油井套管氣長期不能回收的問題,創(chuàng)經(jīng)濟效益近15萬元。自動控壓收集裝置實驗使用11套,已累計回收氣量41000m3。簡易套管氣回收裝置試驗使用8套,累計實驗回收170余井次,單次回收套管氣量在100方以上,已累計回收37000m3。
通過多措并舉治理套管氣,油井產(chǎn)能大幅提升,截止到去年底,管理區(qū)折算年自然遞減近兩年連續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢,與2016年對比下降7.77%,其中幾個重點低滲單元更是呈現(xiàn)出負遞減,單元開發(fā)水平顯著提高。
3 結(jié)論
通過試驗使用對比,以上5種套管氣回收裝置能滿足不同類型油井的套管氣回收工作,既保證了油井的正常生產(chǎn),又實現(xiàn)了回收天然氣創(chuàng)收,適用于所有陸上開采的稀油油藏,為油田的清潔環(huán)保生產(chǎn)提供了有利保障。
參考文獻:
[1]張琪.采油工程原理與設(shè)計[M].中國石油大學(xué)出版社,2006(12).