文_陶洪文 大慶煉化公司動力廠
大慶煉化公司污水回用工程采用超濾(UF)+反滲透(RO)雙膜法組合工藝,處理規模525m3/h。反滲透的前處理采用超濾,超濾(UF)對濁度、顆粒物、微生物等有極佳的截留效能,可使進水SDI<4,達到RO進水要求。該工程自運行以來出現了超濾膜斷絲、通量衰減速率加快、化學清洗頻次增加、保安過濾器濾芯堵塞嚴重且更換頻率高和RO脫鹽率下降等問題,造成運行成本上升,生產效益下降。針對污水回用裝置運行出現的實際情況,2005~2006年對工藝流程進行優化,增加了高效纖維過濾器和進水穩壓系統,2010年調整了超濾膜清洗方案,提升了清洗效果,產水量得到逐步提高。
脫鹽水補水系統流程如圖1所示,循環水補水系統流程如圖2所示。污染物去除率如表1所示。

圖1 脫鹽水補水系統流程圖

表1 污水回用各單元模塊污染物去除率匯總
①動態活性炭單元運行時出水含有碳黑,造成保安過濾器濾芯堵塞,影響反滲透運行。

圖2 循環水補水系統流程圖
②動態砂濾單元生物膜培養問題一直未成功,氨氮的去除率達不到設計值,動態砂濾對COD、磷沒有去除效果。
③高級氧化AOP單元設備故障率很高,起不到殺菌作用。
④斜板沉降去磷單元設計投加絮凝劑和高分子聚合物沒有效果。
⑤超濾膜和反滲透膜易污堵,產水量衰減快,不易恢復。
回用工程共設3套反滲透裝置,單套裝置出力為50m3/h,裝置脫鹽率在97%以上。反滲透系統出現:①長時間運行后產水量下降,通常需要提高運行壓力來維持額定的產水量;②長時間運行后脫鹽率降低,在反滲透系統中表現為產水電導率升高;③壓降增加,在維持進水流量不變的情況下,進水與濃水間的壓差增大。
將動態活性炭單元和AOP高級氧化單元停用后,反滲透前1臺雙桶自清洗過濾器反洗周期延長,1臺5μm精密過濾器濾芯更換時間延長,反滲透膜污堵衰減變緩,產水量提高。
反滲透有低壓沖洗和化學清洗共2個系統,用于反滲透系統的保護。
低壓沖洗方法是用原水來沖洗膜面的方法,在低壓以下高速流沖洗膜面30min,這樣可以清除膜表面上的污垢和濃水側高濃度鹽,恢復產水量。
化學清洗法最初是交替使用堿性清洗劑和酸性清洗劑對RO膜進行在線清洗,清洗壓力控制在0.4MPa以下,效果不理想,產水量只提高10%,后來使用離線清洗的方式,先用堿性清洗劑循環15min,然后浸泡30min,采用脈沖式沖洗干凈,堿洗完之后再用殺菌劑和油污剝離劑清洗,最后使用酸性清洗劑清洗,產水量可提高20%~25%。
污水回用裝置在初次調試運行原料水直接通過3臺50μm的保安過濾器進入超濾膜組件。超濾膜的進水壓力極不穩定,波動范圍在0.05~0.2MPa。
①管線中有雜物。很多焊渣殘留在超濾膜的進水管線中,隨著水流進入膜絲內,在水流的沖擊作用下將膜絲劃傷;②壓力波動大。原料水沒有通過穩壓裝置直接進入污水回用裝置,引起超濾膜進水壓力頻繁波動對超濾膜造成破壞;③膜組件內竄入氣泡。超濾膜的反沖洗主管線上的止回閥密封差,超濾膜開始反沖洗會將空氣帶入膜內,在水流的沖擊下,氣泡破裂對膜絲造成機械損傷;④反沖洗水有鐵銹。超濾膜反沖洗水的濾后水箱內沒有防腐處理,水箱內有鐵銹沉積,當單組超濾膜進行反沖洗時將水箱內的鐵銹帶入膜內,導致膜絲的堵塞,劃傷膜絲。
停用動態生物膜過濾單元、斜板沉降單元和AOP高級氧化單元;將原來超濾膜的總進水管更換為不銹鋼材質;增設穩壓系統,原料水先進入2個2000m3的穩壓罐,然后用變頻泵打入超濾膜前的50μm保安過濾器;對超濾反沖洗管線上的止回閥更換,解決反沖洗管內出現負壓的現象;在加藥管線上增設安全閥,避免加藥管線超壓造成漏點引起空氣竄入超濾系統;對中間水箱進行防腐,消除鐵銹對超濾膜的隱患。
超濾膜維護性清洗采用次氯酸鈉,清洗持續時間短,清洗頻次較高,保持膜的透水性和延長恢復性清洗周期?;謴托曰瘜W清洗持續時間長,清洗頻次低,恢復膜的透水性,采用先堿洗后酸洗,堿洗采用NaOH和NaClO,酸洗采用HCl,過程采用PLC自動控制。
2.6.1 反滲透產水
系統運行期間,3套RO裝置的反滲透產水量、脫鹽率和回收率都得到提高。系統優化前,反滲透裝置的回收率波動大,膜表面被炭黑污堵。優化后,回收率穩定在60%左右,產水流量與回收率成正比。
2.6.2 超濾產水
系統運行期間,14組超濾膜產水流量波動小,清洗不再頻繁。系統優化前??缒翰畹姆逯祷揪S持在0.06~0.08MPa之間,由于雜質的存在,膜斷絲率較高。優化后,跨膜壓差都低于0.04MPa,此次優化對降低跨膜壓差效果顯著。
2.6.3 RO-UF的清洗頻次
優化后RO的清洗次數明顯下降,離線清洗周期延長;UF的清洗頻次減少,離線清洗的次數降低,周期產水率提高。
系統優化后,①14組UF裝置的跨膜壓差均穩定在0.04 MPa以下,產水量得到提高,水質得到改善;②3組RO裝置的脫鹽率提高,回收率和產水流量趨于穩定,回收率在60%以上,產水量在100m3/h以上;③UF裝置和RO裝置的清洗頻次減少了,膜通量得到保證,周期產水呂提高。