邱成偉 葉漢雄 李小海 王曉檳
(惠州中京電子科技有限公司,廣東 惠州 519029)
我公司生產一款服務器系列產品,在客戶端出現上件偏位不良,鎖定原因為客戶端依光學點進行定位,而我公司生產板內光學點漲縮過大,導致上件偏位,客戶要求光學點漲縮在±0.075 mm以內。
通過測量客戶退回之不良板,確定我公司提供產品無法100%滿足客戶要求公差,且10塊板中有3塊超出±0.1 mm,可以確認我司光學點漲縮管控存在問題(見表1)。

表1 客戶端問題板實測
(1)產生原因:生產壓合后板件存在漲縮,導致外層圖形轉移照相底版修改漲縮,光學點隨外層圖形轉移照相底版漲縮超出公差;
(2)調查結果:據調查此料號于5月3日~5月4日期間壓合生產189片,板件壓合后漲縮狀況為X方向靶距拉長0.075 mm~0.1 mm,Y方向靶距拉長0.05 mm~0.1 mm,X方向漲縮值超出±0.06 mm管控標準,修改鉆帶補償為:X方向的每25.4 mm伸長0.009,Y方向的每25.4 mm伸長0.003 mm;
(3)生產板壓合后存在漲縮,導致外層圖形轉移照相底版修改漲縮,從而致使光學點漲縮超出管控范圍。
(1)根據壓合后板件試壓狀況,修改內層圖形轉移照相底版漲縮預補償;
(2)壓合測量漲縮,確認修改內層補償后生產板無漲縮異常,鉆孔使用1:1鉆帶;
(3)外層圖形轉移前測量所使用底片漲縮均在管控范圍內,照相底版光學點測量數據(見表2)。

表2 測量數據
通過生產至成品后抽測20塊板,結果如表2所示。通過調整內層底片補償,確保壓合后無漲縮異常,根據抽測結果可知改善效果明顯,95%產品能滿足客戶要求公差,但仍無法100%滿足,分析原因為僅管控干膜底片漲縮值,而未監控光學點漲縮值所導致,如上述實測數據有超標現象。……