劉玉杰 扈玉舟 王元興 康留香
【摘 要】2015至2017年水源井因潛水泵、電機故障檢修頻率高,且井下附件更換成本較大,造成檢維修費用高。水源井電機燒占檢修總數的77%,占檢修費用的86%,是造成檢修頻次高的主要原因。因此把“解決水源井電機燒”作為重點,探索降低水源井檢修頻次的方法。
【關鍵詞】水源井故障分析;檢修優化;
實現降本增效一、現狀分析現狀一:電機燒是導致水源井故障的主要原因2015至2017年底水源井檢修74井次,其中電機燒57口,故障占比達到77%,為主要故障原因。截至2018年1月檢修周期小于1年水源井10口,占水源井開井數的30%。故障原因重復,高頻井占比較大。現狀二:三項控制指標均呈逐年上升趨勢2015至2017年,水源井檢修頻次0.71次/口*年↗0.85次/口*年,單井檢修費用2.41萬元/井次↗3.03萬元/井次,時率影響占比4.8%↗8.2%,三項控制指標均呈上升趨勢。
二、故障原因分析1.智能保護裝置配套使用率低影響驗證方法:統計分析;調查井次:52井次;統計分析近兩年故障檢修情況發現:智能保護裝置配套檢修率低于未配套33%,且配套檢修周期大于未配套0.6年/次。;結論:智能保護裝置配套使用率低(26%)直接影響單井檢修頻次2.服役時間長造成井筒隱患影響驗證方法:現場調查、統計分析;調查井次:52井次;ZBS60水源井2011年12月投運后未組織檢修,2017年2月因鐵絲電纜卡生銹脫漏,井口懸掛處電纜受力折損(潛水泵深398m)截面被拉細,因過載發熱熔斷,使得水源井電纜斷裂落井。;故障檢修:1井次;預計費用:20萬以上。
3.基礎管理水平相對薄弱
驗證方法:現場調查 統計分析;調查井次:52井次;現場檢查發現,水源井蹩壓運行、接線柱氧化、檢查維護不到位等原因,造成潛水泵電機檢修4井次、配電柜更換9井次,累計維護費用為19.35萬元。;導致故障:13井;發生費用:19.35萬元4.檢修作業不規范驗證方法:現場調查統計分析;調查井次:52井次;受水源井檢修作業不規范及現場檢修監督不到位的雙重影響,造成電纜破損、泵體損傷等質量問題,累計檢維修4井次,發生費用6.4萬元。;導致故障:4井次;發生費用:6.4萬元。三、對策實施1.加快數字化條件下的水源井建設分為三組即:注水組、數字化組、現場運行組,按照“發現問題、查找原因、解決問題”的方法每旬排查水源井數字化運行問題。截止2018年8月,水源井智能保護儀配套率75%,數字化井上線率95%,上線數據全準率為81%,遠程啟停率75%,為往年同期最高值,達到數字化建設應用效能最佳。2.標準井口、電纜卡配套截止2018年6月,結合水源井檢修配套標準井口18套,標準電纜卡316個,水源井標準(井口、電纜卡)配套率由21.5%↑50%。有效防止了簡易電纜卡脫落造成井口電纜局部受力,直至拉斷的問題,同時標準井口的配套也為后續的液面監測做好了準備工作。3.推進示范應用工程,提高現場管理水平
3.1建設標準示范點,組織現場培訓 結合“三標一定”的要求,建設水源井標準化示范點3處。通過水源井結構原理、常見故障原因的理論學習,水源井標準化現場示范點觀摩學習,達到技術管理人員、注水班站長、現場操作人員均能熟知造成水源井故障的原因。并通過加強管理制度的學習貫徹,有效的提升了現場管理標準。
3.2進行月度運行情況講評重點問題專項通報處理,月度組織水源井運行通報。重點督促日常維護、資料建設、現場標準化等工作的開展,并依據水源井專項檢查標準進行量化考核講評,以此督促基礎管理水平的提升。
4.專人負責檢維修現場作業質量監督
按照水源井檢修操作規程要求,小組專人進行現場監督。嚴格按照“故障原因未查明不下井、故障原因未排除不下井、設備質量存在問題不下井、井筒現狀調查不清楚不下井”的原則,潛水泵、電機均采用山東光明泵,嚴把檢修過程的質量關。2018年1月-9月,累計檢修12井次,無返工井。四、效果檢查分析活動開展后,目標順利實現五、鞏固措施及總結為進一步鞏固及降低水源井檢修頻次,控制單井檢修費用,在后期的工作中,需進一步做好以下三個方面的工作。1、標準井口深化應用,沉沒度持續優化。2、開展水源井試洗井工作,凈化井筒環境。3、數字化深度應用。實現水源井生產數據100%精準上傳,運行報表在線生成,實時數據在線監控、分析。
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(作者單位:1中國石油長慶油田分公司第十一采油廠;
2中國石油長慶油田分公司第二采油廠)