賈艷華 于娟利 柏麗
摘 要:隨著我國的經(jīng)濟在快速的發(fā)展,社會在不斷地進步,油田開發(fā)與利用成為人們廣泛關注的焦點。近年來,注水站注水泵作業(yè)運行中出現(xiàn)嚴重單耗情況,嚴重影響到整個油田生產(chǎn)發(fā)展的效益。為此,重點分析注水站注水泵單耗的影響因素,并相應性提出應對對策。
關鍵詞:注水站;單耗;影響因素;系統(tǒng)效率
引言
在油田生產(chǎn)過程中,注水泵是其最為重要的單元,通過油田開發(fā)注水,對于油田穩(wěn)定生產(chǎn)和增產(chǎn)具有重要的作用。但就目前而言,注水站注水泵在作業(yè)的環(huán)節(jié)中,還存在嚴重的單耗大的現(xiàn)象,直接影響了油田生產(chǎn)的經(jīng)濟效益。文章以油田注水站注水泵單耗為研究切入點,對其影響因素進行了詳細的分析,并在此基礎上提供了相應的解決措施。
1 油田注水站注水泵單耗影響因素分析
1.1 注水泵運行效率低
在注水趨勢作業(yè)過程中,注水泵運行效率直接影響了其耗能現(xiàn)象。在具體的油田生產(chǎn)中,注水泵運行效率與注水泵單耗之間存在反比例關系,如果運行相同的揚程、產(chǎn)生一定的流量,注水泵效能越低,其單耗就越高;反之,如果注水泵效能越高,其單耗就會越低。
1.2 生產(chǎn)管理牽制而直接影響泵排量
離心泵在一定轉速下有一個工作效率最高點,這一效能最高點即為工況建設中的最優(yōu)點,日常所見的離心泵牌提示的參數(shù)就是工況最優(yōu)點;而對應到具體指標參數(shù)提示的最高點,分別被稱為最優(yōu)功率、最優(yōu)揚程及最優(yōu)流量。為此,注水泵介入離心泵注水時,應最大限度接近銘牌提示的流量參數(shù)。然而,在不規(guī)范生產(chǎn)管理的限制下,注水量波動較大,人為控制很難找到離心泵的最佳工作點。在實際生產(chǎn)中,尤其是高壓注水時,制約開關管理頻繁,導致注水量出現(xiàn)極大的晝夜差,也就是晝夜注水量波動明顯。實際生產(chǎn)中只用來調(diào)整注水站啟泵臺數(shù)很難滿足生產(chǎn)需要,而原設備必須以定速操作。針對這一現(xiàn)象,操作人員只能依靠出口閥門調(diào)節(jié)而人為干預注水情況,借助人為力量調(diào)整管網(wǎng)阻力,如此可一定程度上調(diào)整注水情況,但極大增加損耗。
1.3 注水泵元件、注水泵管線出現(xiàn)結構腐蝕現(xiàn)象
在油田作業(yè)生產(chǎn)中,注水泵長期受到污水腐蝕的影響,以至于機泵的元件、管線等出現(xiàn)了嚴重的腐蝕現(xiàn)象。例如,葉輪腐蝕導致口環(huán)間隙增加,甚至出現(xiàn)空洞和砂眼等現(xiàn)象,進而降低了注水泵的工作效率,導致其耗能增加。
2 油田注水站注水泵單耗的解決措施
2.1 安裝高壓防垢機械密封裝置
該注水站的注水泵均為填料密封,因填料密封性能較差,工人維護工作量較大,又可導致泵耗能高。將常用的2臺注水泵安裝高壓防垢機械密封裝置,安裝后的注水泵運行電流得到下降,如2#注水泵,在流量不變的情況下,電流降低了2A,單耗下降了0.13kWh/m3,日節(jié)約電量為530kWh。安裝高壓防垢機械密封裝置運行6個月,泵密封狀態(tài)運行穩(wěn)定無泄漏,摩擦功率小,耗電量下降。
2.2 調(diào)整同心度
注水站共有5臺注水泵,型號為D300,兩臺泵泵效相差較大。2#泵效低于1#泵效2%,經(jīng)調(diào)查最終把原因落在機泵不同心上。經(jīng)測量注水站1#、2#注水泵同心度,常期運行的2#注水泵電機與泵發(fā)生偏離,聯(lián)軸器端面間隙為6mm,兩聯(lián)軸器軸向位移為2.22mm,分別超出規(guī)定值(2mm)0.22mm,l#注水泵基本在規(guī)定值內(nèi)。為此停運2#注水泵,重新對2#注水泵調(diào)整同心度,解決了機泵不同心的問題。
2.3 提高設備維護保養(yǎng)質量
在規(guī)定的保養(yǎng)時間內(nèi),嚴格按照操作規(guī)范進行設備保養(yǎng)(包括注水泵、冷卻水泵、潤滑油泵),發(fā)現(xiàn)設備運轉存在問題,例如震動幅度變大,溫度升高和聲音異常等情況及時上報,及時解決。
2.4 加裝集散控制系統(tǒng)
為了最大限度降低注水泵的耗能現(xiàn)象,可建立健全的集散控制體系,并在油田生產(chǎn)過程中,切實結合實際狀況,對注水排量進行科學的調(diào)整。在具體加裝集散控制系統(tǒng)的時候,可參照注水工藝技術、注水工藝流程,并合理設置液位、壓力、溫度、流量等對象測空點。同時,結合不同測控點的作業(yè)原理,科學、合理地安裝所對應的性能感應器,并將感應器十多感應的物理變量進行整合,使其成為電信號,并集中傳輸?shù)郊⒖刂葡到y(tǒng)的控制中心,進而對注水泵系統(tǒng)的全部作業(yè)過程進行全面的監(jiān)控。另一方面,通過加裝集散控制系統(tǒng),還可以進一步提升閥門控制的精準度,使其泵壓差控制在0.05MPa以下,最大限度降低不合理的閥門開度,進而降低損耗,并提升注水泵的工作效率,進而實現(xiàn)節(jié)能的目的。
2.5 加強技術管理
加強注水、污水、清水三水崗位人員的技能培訓,強化三水崗位之間的緊密配合。進行理論與現(xiàn)場實際操作培訓考核,嚴格執(zhí)行各項技術標準,嚴格控制閘門的穩(wěn)定,實行平穩(wěn)注水,加強注水泵機組的保養(yǎng)維護力度,降低注水泵的各種能量損失,保證泵運行在最佳工況區(qū)。
2.6 連接并變頻調(diào)節(jié)前置泵
2004年5月份,相關研究人員改造了5#泵注水。將一級拆掉,在其前端連接前置泵,實際運行時可實現(xiàn)變頻調(diào)節(jié)。做出這一改造后,不僅可減少電機更換的麻煩,還可降低管壓差,實現(xiàn)節(jié)能降耗、平穩(wěn)安全運行雙重目標。變頻調(diào)節(jié)則可時刻保持系統(tǒng)回壓、泵出口壓接近,縮小兩者壓差,以節(jié)能降耗。另外,實際運行中應堅持以變頻調(diào)節(jié)為主、閥門調(diào)控為輔原則,保證主泵可在高效流量段運行工作。
3 新技術展望
通過前置泵變頻技術實現(xiàn)節(jié)能降耗。前置泵低壓變頻調(diào)速技術是基于雙泵的串聯(lián)原理,通過對前置泵的變頻控制使注水泵的工作點始終在最高泵效區(qū),從而提升系統(tǒng)效率,降低整體單耗。原理為注水泵與前置泵(增壓泵)串接,通過小變頻調(diào)速系統(tǒng)調(diào)節(jié)小功率增壓泵,實現(xiàn)對大功率注水泵的調(diào)節(jié)和控制。該系統(tǒng)由一臺注水泵和一臺增壓泵、配套電機、潤滑系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、儀表測控系統(tǒng)、低壓變頻調(diào)速系統(tǒng)、計算機控制系統(tǒng)等組成。小功率增壓泵為注水泵提供吸入壓力,使兩泵恰當匹配,并通過計算機,儀表系統(tǒng),變頻調(diào)速系統(tǒng)調(diào)節(jié)使高效區(qū)范圍很窄的注水泵工作在高效區(qū),從而提高注水效率。由于高壓泵(注水泵)和一個中低壓泵(增壓泵)在同一流量下,中低壓泵的功耗要小很多,特別是主泵拆級后,節(jié)能更為顯著。也就是說大泵(注水泵)節(jié)約下來的能量用于小泵還有富余,實現(xiàn)節(jié)能降耗。目前杏十八聯(lián)合站已經(jīng)安裝了一臺前置泵,但由于管線設計的原因未能投運,計劃對管線進行改造,借力前置泵變頻技術實現(xiàn)高效注水。
結語
綜上所述,在油田生產(chǎn)作業(yè)中,注水作業(yè)保證了油田生產(chǎn)穩(wěn)定生產(chǎn)和增產(chǎn)。但是注水泵在進行注水作業(yè)過程中,受到多種因素的影響,常出現(xiàn)高能耗現(xiàn)象,不僅影響了油田生產(chǎn),也降低了油田的經(jīng)濟效益。基于此,必須要針對影響能耗的因素,采取有針對性的解決措施,以提升注水泵工作效率,降低能耗。
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