張忠德 蘇麗君
寶鋼集團八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠原料分廠
新疆八一鋼鐵位于烏魯木齊市西南方距中心約為30km,做為八鋼的龍頭原料分廠承擔著每年八鋼2000萬噸原燃料的進場卸車、物料輸出的艱巨任務,且技術裝備處于傳統的物流管理水平上,與現代鋼鐵物流要相去甚遠,物流倉儲的環保問題已成為制約八鋼發展的難題。如何不舍金山銀山、力保青山綠水,綠色物流倉儲為原料分廠今后工作的重點。
2018年原料分廠針對成品區域SJ2 SJ5轉運站除塵管道吸力不足,吸口位置不合理,原有SJ2 SJ5皮帶通廊無彩板封閉,運輸環節以及下料環節產生揚塵污染。原料分廠積極采取措施,改造SJ2 、SJ5轉運站除塵管道,平衡系統風量,將除塵管道加粗至DN400,吸塵口移位至溜槽出料口,對SJ2、SJ5皮帶通廊實施彩板封閉,解決了轉運站溜槽落料以及運輸環節揚塵污染問題,改善了成品區域粉塵彌漫環境污染的現狀,初步達到了綠色生產的要求。
原料分廠按照《中華人民共和國大氣污染防治法》第70條第2款:裝卸物料應當采取密閉或者噴淋等方式防治揚塵污染。原料分廠全年持續推進原、燃料運輸環節車輛使用篷布密閉,料場物料使用防塵網密閉。保證了全年大風天氣無一起揚塵污染事故,減少了物料風損,節約成本,減少了大宗物料導致的揚塵污染事件,美化廠區環境,為綠色生產做出具體貢獻。
2018年3月20日-4月20日原料分廠積極推進皮帶物料運輸環節揚塵污染控制,積極采購防雨棚,推進封閉47條皮帶,一方面減少皮帶因日曬雨淋造成的皮帶老化損耗,主要還是做到了物料運輸環節封閉,減少揚塵污染。
原料分廠三大料場4月5日開始投用打水槍,進行揚塵污染控制。4月初積極動員操作人員安裝打水槍,對功能不完善的打水槍進行更換維修,自施維修了27桿打水槍,并且專人日常維保打水槍。做到了全年大風天氣應對及時有效,結合物料覆蓋,全年大風應急預案執行較好,無一次大風揚塵污染事件,促進了綠色環保生產。
落地燒結礦(含高減燒)倒運每年產生大量的倒運量約為120萬噸,產生物流費用約為500萬元,同時車輛在倒運過程中造成二次揚塵環境污染。原料分廠落地燒結礦工藝完善改造項目于2018年6月25日完工后,經過產線的設備隱患消除、產線生產組織優化完善,料場重新優化布庫,已實現高減燒膠帶機堆放1#料條、低堿燒膠帶機堆放2#料條,同時協調優化了1#翻車進場原燃料的翻車作業。三季度高、低堿燒結礦通過管膠機落地15萬噸,燒結礦落地三季度基本消除了設備故障的車輛倒運,落地燒結礦工藝完善改造項目實施可減少60%的落地燒結礦車輛倒運,極大地降低原料分廠噸鐵物流費用,減少車輛倒運過程中二次環境污染風險。
1.料場打水系統因常年使用以及濃鹽水投入,地下管線腐蝕結垢后比較薄弱,隨時有爆裂的可能,需要進行地下管線的整體檢查更換作業。
2.高道區域較之17m/s風速的標準仍有較大差距,現場揚塵依然很大,影響職工的身心健康。
3.上料區域J4皮帶轉運站揚塵無有效的控制措施;成四區域燒結落地時產生的揚塵,目前無有效的可控措施;環保設備的點檢,定修制度仍未完善,環保設備處于一種督促下的管理模式,缺少主動管理自主管理,提前管理 ,分廠缺失環保層級管理。
4.八鋼公司電改袋項目實施后,燒結、煉鐵除塵灰量增幅較大,目前原料分廠混勻灰倉已無法滿足廠內除塵灰的二次處理。
1.結合智慧制造膠帶機治理項目優化生產線除塵設施,平衡各吸塵點風量環保績效層級分解落實,目前已初見成效。
2.投入資金新建兩座150立方的灰倉,2019年11月可完工解決目前除塵灰量增幅后對穩定生產的影響,解決環保揚塵的潛在隱患。
3.調整打水系統濃鹽水的使用量,定期使用清水清洗濃鹽水管路,采用新型防腐附著材料延長管路使用周期。