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高效黃金氰化新技術
——空氣泡沫氧化法中試研究

2019-01-17 12:28:08
山東化工 2018年24期
關鍵詞:設備

(青島科技大學 山東化工研究院,山東 濟南 250014)

黃金濕法冶金的氰化浸出工藝,己有上百年歷史,但工業設備,不論那種浸礦形式(堆浸、帕丘卡槽、攪拌槽等),浸出周期都太長(一浸36h,二浸12h)。近代專家證明:因礦種不同,處理工藝有所改變(如預處理或酸浸等),但就氰化浸出工藝而言,強化傳質,乃是加速反應的關鍵。按反應碰撞理論,反應物必須有充分接觸碰撞機率,才能加速反應。為此,國外研究者做了大量工作,但是多為純氧及高壓供氣。本研究認為:條件苛刻,難以工業化。此外,近二十年來,國外科學家深入揭示了金的溶解機理,認為并非屬純化學反應,其本質為電化學反應。依此,本研究設計了一種篩板塔浸出反應器。當空塔速度與孔板參數恰當匹配時,反應區便呈現泡沫狀態,氣液固三相失去明顯相界,傳質極大強化,并排除擴散控制。小試用該技術設備,反應10h,金浸出率98%以上,超過傳統工藝36h浸出值。小試鑒定后,與金翅嶺金礦合作進行中試間歇和連續化試驗。中試設備比小試放大3800倍以上,試驗數據重現小試結果。隨即,按數學模擬放大,用多級理想混合反應器進行連續化試驗,同樣重現間歇試驗結果。中試鑒定(1996)前兩個月,礦方已將傳統生產工藝二浸設備,按新技術改造,用于生產,運行良好。

1 黃金濕法冶金氰化浸出工藝概況

1.1 金浸出機理

金的化學穩定性很高,在任何溫度下,不與氧發生反應,幾乎不溶于任何溶劑;能使金溶解的體系,通常含有一種氧化劑和一種能與金離子形成穩定絡合物的試劑。當金與氧在含有氫氰酸根的堿性溶液里接觸時,金便被溶解,并形成穩定的一價金氫氰酸根絡離子。化學反應式如下:

(1)

自Elsner遠在1846年確定了這一重要事實以后,已成為百余年來,用氰化物從礦石中,提取金的理論依據。

通過一個多世紀的實踐,科學家們充分意識到,必須深入剖析金的氰化機理,才能使生產工藝得到進一步改進提高。經過他們的努力探索,最近二十多年來,對金的氰化溶解機理,認識更深刻。現代研究者認為,金的溶解并非屬純化學反應,其本質為電化學反應[1]。反應式如下:

(2)

(3)

本項目就是其于這種現代理論,構思設計了新工藝技術。

1.2 國內外生產設備概況及存在問題

眾所周知,除了自然存在的較大游離金粒,仍采用物理方法回收外,對于包容和熔浸在其他化學礦縫隙或微晶中的包裹金,當今工業生產大都用氰化浸出工藝提取。為使金暴露于礦石表面,能達到與其他反應物有充分接觸碰撞機率,人們采取了多種磨礦技術,力圖將礦粉盡量磨細,以使礦粉中那微量的金,有足夠的暴露表面與溶液接觸,有利浸出反應。現在金氰化工藝,采用的礦粉粒度,一般都能達到40×10-6m~70×10-6m或更小。

此外,在工業浸出設備中,為了補充反應消耗的氧氣和促使反應物混合充分,還在設備中安裝了空氣導管和攪拌裝置(有的浸出設備直接用空氣攪拌──如怕丘卡槽)。目前,國內外已工業化的氰化浸出設備,大體有三種結構形式。見圖1。

圖1 金浸出工業設備示意圖Fig.1 schematic diagram of gold leaching industrial equipment

其中最簡單的是堆浸設備,浸出工藝是將一定粒度的團礦球(按一定方式成型),堆積在一塊不透水的基墊上,把氰化物浸液,從團礦堆頂部噴淋而下,含金浸出液從礦堆底部基墊上收集,回收金。另一種設備為帶錐形底的園筒槽,即所謂怕丘卡槽。該設備用導氣管裝置,將空氣從反應器底部,以鼓泡形式送入浸出槽,鼓入的空氣除提供反應所需的氧氣外,還起攪拌作用。第三種浸出設備為頂部帶機械攪拌的平底或錐形底圓筒槽。該設備中的空氣,多數由空心攪拌軸底部,以鼓泡形式進入反應器,參加反應,也有安裝空氣導管,將空氣送入浸出槽。除上述三種形式外,至于其他一些浸出工藝,如炭漿法(CIP)及炭浸法(CIL),或加氧炭浸法(CILO)等,所用的浸出設備,除了在設備中增加了活性炭與礦漿的逆向運動裝置外,其他無大區別。我國各金礦,大都采用第三種氰化浸出設備,也有部分堆浸設備。

利用上述傳統設備,氰化浸出時,浸出系統設備龐大,且周期很長。如我國馳名中外的金城名珠——山東省招遠金礦(玲瓏礦區),一個日處理精金礦粉70~80t規模的氰化浸出系統,就有6個直徑3.5m×高3.5m的平底攪拌槽,氰化浸出周期長達48h(一浸36h,二浸12h)。又如招遠市金翅嶺金礦金氰冶廠,在日處理精金礦粉100t規模浸出系統中,有10個直徑4m×高4.5m的平底攪拌槽,浸出周期也長達48h。再如,山東萊州市倉上金礦,一個日處理精金礦粉150~200t規模的浸出系統中,有7個直徑5m×高5.6m的浸出槽,浸出周期也長達48h。上述三個金礦均屬國內較發展地區的生產單位,足以代表我國其他金礦的生產工藝,不再一一贅述。就國外氰化浸出工藝而言,也大體雷同。如加拿大Amoco石油有限公司及其他兩家公司,共同投資開發的加拿大Detour湖礦山,于1983年底建成投產一座日處理干礦粉2000~2500t規模的炭漿法提金工廠,僅浸出系統就有8個直徑10.1m×高15.7m的帕丘卡槽,每個槽的平均停留時間6h,總反應時間48h(金浸出率為94%),吸附工段又設置了6個直徑5m×高10m的接觸器(附空氣升液器和相應的振動篩等結構件),每個平均停留時間1h,吸附系統總平均停留時間6h,解吸段又有2個直徑1.5m×高4.0m的解吸槽等,不用再累計后面的活性炭再生系統,就足以看出該系統的龐大和較長的生產周期。

綜上所述,不難看出,目前國內外已工業化的這些浸出設備,均都存在設備龐大和浸出周期太長的弊端。

1.3 近年來國內外開發研究概況

隨著歷代對金礦的挖掘,易處理及含金量高的礦石越來越貧瘠,金礦物種越加復雜。研究者們不斷推出新的浸礦措施,如:預處理,加某些添加劑,強化浸出手段,非氰浸出等多種新技術。但是,就其浸礦而言,大部分仍圍繞氰化浸出進行深入研究。現代人們已意識到,金的浸出速率通常被擴散步驟控制,強化傳質是加速反應的關鍵。基于這種思想,近年來,國外用增加氧濃度,加速氰化反應的成果不少。目前,有些已進入工業化生產,有的在建示范廠。在此,僅將Hazen研究公司和Kamyr有限公司及德國一家公司等,有代表性的研究情況筒介如下:Hazen公司和Kamyr有限公司合作,自1982年以來,開展了對液、固連續逆流氰化過程的研究(即Kamyr技術)。該技術是把氰化浸出和固液分離兩個過程,合并在一個塔內進行。發明人聲稱,該法比攪拌浸出,使用礦粉粒度大,可顯著地節省磨礦費。使用一種3.5×10-3m~40×10-6m的礦料,使金有令人滿意的提取率,金比堆浸法回收率高。Hazen公司用數年對多種金礦進行過Kamyr過程的研究,均獲得了成功的結果。于1988年建成一座日處理礦粉200t規模的Kamyr技術試驗廠。浸出塔直徑5m×高30m。與此同時,該公司為了進一步強化Kamyr過程,又推出在Kamyr塔中,用增加溶液中氧濃度的措施,加速反應。1985年初,Hazen公司的研究結果認為,在炭漿法中,1.01325×105Pa氧氣壓,可使金的浸出速率增加4~5倍。用純氧、高壓下,模擬Kamyr浸礦技術,可使金的浸出速率比用空氣提高5~10倍。此外,該公司還用氧進行了炭浸法的研究,發現浸出速率增加4~5倍,并能使設備規模減少75%~80%。又如德國專利(Pietsch 1983年)也提出,在管式反應器中,當氧氣壓達到25×105Pa~130×105Pa,氰化浸出平均停留時間只需10~15min,金的浸出率就可達到94%~97%。還指出,在氧氣壓為20×105Pa,30min就能獲得最佳提取率。該研究者的所有數據均表明,純氧及高壓都能明顯加速金的溶解。上述這些純氧及高壓反應工藝,必須要在密封容器中進行,才能維持溶液中氧的高濃度。所以上述浸出條件,對設備要求高,難以實現工業化。在七十年代初,我國也有單位在增強空氣彌散性方面做過一些工作。但因沒有明顯效果,而放棄深入探討。

2 本項目研究工作內容

2.1 研究的目的意義

對于上述傳統氰化浸出工藝和國外正在開發的一些提金新技術來說,本研究認為,都存在各種不足之處。傳統工藝弊端是:浸出速率慢、周期長、設備龐大。國外正在研究和開發的一些新技術,雖然使金浸出速率提高很大,但條件都比較苛刻,采用純氧及高壓。實施這些成果,必須投入一大筆附加費。如建氧氣廠(或組建一支氧氣運輸大隊),建立一整套龐大的密封耐壓浸出設備等。這不僅增加較大的基建和設備投資,而且存在密封實施難度。對遠離城市的金礦來說,這些新技術則難以實施。尤其像我國及其他第三世界等經濟不發達國家,更是難以接納這些附加條件很高的新技術成果。

鑒于上述技術的不足,我們的目的是:向社會推出一種投資少、設備結構簡單、易實施、浸出速率快的高效氰化新技術──空氣泡沫氧化浸出工藝。

通過小試和中試驗證,充分體現了該項目新技術新工藝的優越性,實現了本研究工作的初衷設想。

2.2 本項目研究重點

強化傳質、排除擴散控制,加快反應速率是本項目的研究重點。

上述金的傳統氰化設備中,空氣以鼓泡形式送入反應器參加反應。由于氧溶解度小,氣體密度小,在溶液中形成的微氣泡量少等原因,大量空氣進入反應器后,又迅速脫離反應區,參加反應的氧僅是溶解在浸出液中的微量氧。又因設備攪拌緩慢,所以整個反應被擴散狀態所控制。這便是傳統設備反應速率慢、浸出周期長的原因所在。

目前國外發表的一些新技術路線,雖然采用純氧或高壓措施,增加溶液中氧濃度,加速反應,已得到明顯效果。但是,這些新技術工藝中,金浸出速率仍然隨著氧氣壓力提高而增加。這充分說明各相間的傳質狀態,仍制約著反應速率,反應仍被擴散狀態所控制。

強化傳質,排除擴散控制,使反應真正在動力學控制區進行,便使反應得到加速。基于現代金氰化浸出機理屬電化學反應的觀點,本研究認為:金氰化過程是由氣(O2)、液(CN-)、固(Au)三相組成的一個非均相電化學反應體系。反應物質,尤其是氧,并非一定要到本體溶液中去參加反應。電化學反應屬在電極表面進行的一種非均相反應。因此,上述氰化反應,在氣、液、固三相接觸的界面處就應發生。

相間界面處的傳質速率,被界面間滯流層(液膜與氣膜)中,物質的滯流擴散運動所阻止[2]。當采用強制措施(用得力機械攪拌或高速氣流)攪動反應體系時,不僅使相內的對流傳質加強,而且非常可觀地使相間滯流層減薄,傳質阻力減小。隨著攪拌或氣速的進一步增大,相間滯流層,越變越薄,阻力越來越小。當傳質阻力減小到與化學反應動力學平衡時,反應不再受擴散控制。該條件下,由于整個反應體系處于高度湍流狀態,氣、浸、固三相已失去了明顯的相界,達到一種高度分散狀態,充分增加了反應物接觸面積,使三相達到充分理想混合狀態[3-4]。金的表觀浸出速率將得到很大提高。這既是本研究要解決和達到的目的。

2.3 實現研究要點的技術措施

為實現本項目研究重點,縮短實驗室階段的研究周期,使成果盡快轉化為生產力,本研究是在立足其他浸出條件不變的情況下,著重解決強化傳質這一難題。浸出工藝的狀態函數:溫度、壓力等均與傳統技術相同,物料配比也在傳統工藝條件范圍。

如前所述,得力機械攪拌或高速氣流攪動,是強化傳質的兩種措施。本研究采用了將一定流速的空氣(反應物載體),通過一塊具有一定參數的孔板分布,便卓有成效地使反應體系達到發達的湍流狀態。從冷模試驗觀察,各參數達到最佳匹配時,相間失去了明顯相界,達到高度分散的理想混合狀態[5]。充分證明該技術措施有利地解決了強化傳質。

2.4 本項目試驗內容

2.4.1 小試試驗簡介

2.4.1.1 選擇兩種有代表性的礦樣作原料

為了判斷本研究的普遍適用性,在進行投料試驗時,選用了兩種有代表性的精金礦漿。一是選用山東招遠金礦玲瓏礦區精金礦,作為石英脈型礦代表。該精金礦粉中,金含量60g/t左右。二是選用了山東萊州焦家金礦的精金礦漿,作為蝕變巖型礦代表,金在該精金礦粉中含量70g~80g/t左右。兩種礦粉粒度,均在40×10-6m左右。

2.4.1.2 反應物配料比及狀態函數與傳統工藝雷同

礦粉與水質量比為:W(固礦粉)∶W(水)=2∶3,

氰化鈉與礦粉質量比為:W(氰化鈉)∶W(固礦粉)=1∶200,氧化鈣與礦粉質量比為:W(氧化鈣)∶W(礦粉)=6∶500。

反應狀態函數:常溫、常壓。

2.4.1.3 強化傳質試驗

2.4.1.3.1 反應器選型──理想混合反應器

據上述文獻介紹,由于氣體表觀速度不同,相間出現不同的流型及氣泡變化。當氣流達到高度湍流狀態時,形成部分噴射錐形流,被液體動力作用而粉碎成氣泡,妨礙液體向下循環流動,使相間成蜂窩狀。當氣速進一步增加,達到發達湍流狀態時,強迫進入反應器的氣泡與液體相撞,將液體粉碎,成為完全被氣流所挾帶的液滴,從氣流獲得能量的液體,瞬間在不斷變換著動壓頭,又作用于氣泡表面,導致氣泡變形、破裂、聚集,在體系中形成了大小相當均勻的氣泡。此時,氣、液、固達到了充分混合狀態。使體系達到上述狀態的反應器,為理想混合反應器。在理想混合反應器中,各點濃度均勻一致,沒有濃度梯度。

為使本研究的反應器達到上述要求,我們采用了長徑比較小的篩板塔反應器。這種反應器優點是,能滿足傳質要求,易加工,有利反應物料呈現高度湍流狀態。與塔身太細長的設備比,塔壁阻力(摩擦力)耗能小。從試驗證明,這種反應器是本項目氰化浸出的理想設備。

根據氰化浸出工藝的狀態函數為常溫、常壓的特點,為了便于觀察,小試反應器選用透明有機玻璃成型。

2.4.1.3.2 確定孔板參數

具有一定參數的孔板與空塔速度恰當匹配,就能使反應達到良好的傳質效果。為此,本研究把孔板按小孔直徑、開孔率等參數分幾組,分別與不同空塔速度,進行相互交叉篩選,以確定各種參數最佳值。最后確定的空塔速度,不但達到傳質要求,且能滿足工業生產動力設備能量值。

2.4.1.4 氰化浸出試驗

2.4.1.4.1 間歇試驗工藝

采用內徑100mm×高400mm有機玻璃塔(見圖2)。

圖2 小試間歇試驗設備Fig.2 Small test intermittent test equipment

反應物料:礦漿2906g ,氰化鈉5.8g,氫氧化鈣18g(按氧化鈣折算加量)。

在通氣情況下投料,投料完畢,將氣量提升到所需值。每隔2h取一次樣。將樣品充分洗滌后,分析氰渣含金量,總反應時間12h。

2.4.1.4.2 間歇試驗結果

兩種礦樣的試驗結果列入表1中。

表1 小試間歇試驗結果Table 1 intermission test results

表1(續)

從表1看出,在本研究確定的氰化浸出工藝中,反應僅用10h,金浸出率都達98%以上,浸出時間不到傳統工藝周期的1/3。達到本項目研究預期目標。

2.4.1.4.3 排除擴散控制試驗驗證

以兩種不同通氣量進行對比試驗。一種為大氣量(工業生產能達到氣量范圍),一種為小氣量。若將大氣量數值為基數1,則小氣量為0.4。采用金翅嶺金礦的同一種礦樣。在兩種氣量范圍,均得到相同的浸出速率。實驗結果見表2。

表2 不同氣量對比試驗(同一孔板參數)Table 2 Comparison test of different gas volumes (same orifice parameters)

注:大氣量基數為1,小氣量為0.4。

從表2對比試驗結果看出,在本項目設計的試驗條件下,反應在要求的氣量范圍內變化,反應速率與氣量無關。

2.4.1.5 突發事故影響考察

工業生產中,難免因停電而發生停氣現象。反應物料中,金礦真密度較大,礦粉粒度雖然已被磨到40×10-6m左右,但在停氣情況下,依然易沉淀。從通入空氣的運動能量分析,當礦漿沉淀后,只要不失水板結,應該較容易地把體系重新攪動起來,恢復原狀。為考察這一問題,我們進行了間斷通氣試驗。停氣時間分別為6h,12h,48h,7d,乃至15d等時間間隔。經過多次不同停氣周期考察,發現反應物料,再次通氣攪動時,均在數秒鐘內,都能得到充分分散。因此,停氣后再起動,不影響反應器中物料的分散狀態。這一結論在中試試驗中同樣被證實。

2.4.2 中試試驗

2.4.2.1 間歇試驗

中試反應器是由傳統工藝所用的圓筒、平底攪拌槽改裝而成,去掉攪拌系統,加上氣體分布裝置。反應器直徑2.5m×高2.5m,有效反應體積為V=0.785×2.52×1.63=8m3。比試驗室小試設備放大3800多倍。試驗操作規程、礦漿用量、物料配比與小試一樣。每隔2h取一次樣,間歇反應時間為12h。工藝流程見圖3A。試驗結果列于表3中。

圖3 中試工藝流程示意圖Fig.3 schematic diagram of pilot test process 表3 中試間歇試驗反應結果Table 3 reaction results of pilot batch test

反應時間/h第1次試驗(96-5-24)第2次試驗(96-6-7)原礦及氰渣含金量/(g/t)金浸出率/%(不包括最后2h)原礦及氰渣含金量/(g/t)金浸出率/%(不包括最后2h)金浸出率均值/%(不包括最后2h)062.3640.3325.205.1042.803.0062.602.0082.201.40101.8097.111.4096.5296.82121.801.20

從表3看出中試放大試驗結果,基本重現小試結果。金翅嶺金礦的原料來自全國許多礦區,由于礦源與小試不同,故而與小試浸出率相比,略有差別,但己超過該礦對于這類礦石一浸的浸出率數據,并接近了二浸浸出率數值(5月23日~6月7日的平均浸出率為96.89%)。

2.4.2.2 該項目新技術與傳統工藝對比試驗

金翅嶺金礦的原料自產很少,90%以上是外購,主要來自招遠市80多個選廠。雖然從常年總體統計數據看,礦性相對穩定,但作為中試試驗的原料,因不能單獨提供,所以每批試驗使用的金礦性質及磨礦細度都有差別。鑒于此,用同樣原料,對新技術和傳統工藝兩種浸礦技術進行對比試驗。新技術物料配比及反應取樣,同小試一樣,一次性加料完畢。而傳統工藝則不斷補加氰化鈉(因浸出周期長),以保持自身最佳氫氰酸根的濃度。兩種工藝各按自身的最佳反應條件進行反應。開始記時后,每隔2h,同時,從各自的試驗槽中取樣。反應結果列于表4中。兩種對比試驗結果,十分明顯看出,新技術的反應速率遠遠大于傳統技術。

表4 兩種技術工藝試驗結果比較(同種金礦漿)Table 4 Comparison of the results of two technical and technological testsl(homograft gold pulp)

2.4.2.3 連續試驗

從中試間歇試驗結果看出,與小試一樣,當反應進行10h時,金浸出率可達到預期要求。但工業生產金礦處理量大,采用間歇方式生產達不到產量要求,必須采用連續生產。上述理想混合反應器中,進行間歇反應10h時,各物料的每一個單元組分都能在反應器中保持10h反應時間。既各物料的平均停留時間均為10h。但改為連續反應后,由于物料不斷連續進、出,當反應進入穩定狀態后,再截取10h間隔,觀察各反應物料的單元組分時,在反應器中的停留時間就不都是10h了,有的大于此值,有的小于此值,各組分在反應器中的停留時間分布按指數函數規律變化。這種反應器稱單級理想混合反應器。那么,在單級理想混合反應器中,進行連續反應時,究竟反應時間多長,才能使金浸出率達到間歇反應10h的結果呢。

由試驗證明,當反應體系中各物料單元組分達到理想混合狀態時,無任何凝聚物產生,反應過程等容、體積不變。又假設該反應為1級反應。由此可以得到:當反應進入穩定狀態以后,根據物料平衡,在時間T=t時,則有:

M′ (t)=M0一M(t)

(4)

M′ (t)——從反應器流出的金量;

M0——金在反應物料的原始總量;

M(t)——反應器中金的存有量。

當T=0時,M(t)=M0;當T=t時,留在反應器內金的存有量M(t),由指數函教(5)[6]式表示:

(5)

式中:t——反應物料表觀停留時間,h;

從反應器流出物料中金的量值,由式⑹表示;

(6)

將⑹式對時間t求導,在時間T=t時,金從反應器中采出量,以式⑺表示:

(7)

在反應表觀停留時間T=t時,從反應器中流出金的流量分率,由式⑻表示:

(8)

在反應表觀停留時間T=t→t+△t時,采出物料中金的量所占反應器中投入金總量的分率η,由式⑼表示:

(9)

(10)

則E(t)為單級理想混合反應器連續反應時的平均停留時間分布函數。

設反應過程中礦漿的含金量隨時間變化規律,用函數f(t)表示。將間歇試驗中各時刻點的f(t)實測值和單級理想混合反應器連續反應的平均停留時間分布含數E(t)計算值,對應列于表5。

表5 間歇試驗f(t)實測值與對應連續反應E(t)計算值統計表

Table 5 statistical
Table of measured values of intermittent test f (t) and calculated values of corresponding continuous reaction E (t)

反應時間/h玲瓏精金礦f(g/t) E(t)055.480.08323.040.07141.910.06061.340.05181.190.043100.950.036120.950.031>120.950.026

將表5中函數f(t)乘以對應時刻的E(t),再乘以2(取樣時間間隔2h),可計算出單級理想混合反應器連續反應時,各時刻點金的流出量值,列于表6中。

表6 單級理想混合反應器連續反應各反應時刻金流出量計算值

Table 6 calculation values of gold outflow at each reaction time

for continuous reaction of single-stage ideal mixed reactor

注:△t=2h

從表6看出,當表觀停留時間t=10h時,計算值與實驗值仍差7.2%。以此類推,當t=14h時,仍有5%以上的偏差。

根據上述計算結果,用單級理想混合反應器連續反應14h時,反應器流出料中,金仍有可觀的余量沒達到實驗值。從計算結果看出,繼續延長停留時間仍無濟于事。而且時間太長,會導致生產能力下降。因此,單級理想混合反應器達不到連續生產要求,必須采用多級理想混合反應器。

多級理想混合反應器,連續反應的平均停留時間分布函數En(t)由式(11)表示:

(11)

式中:n──級數(反應器個數);

t──表觀停留時間,h。

2.4.2.3.2 試驗驗證和結果討論

已知條件:

每個反應器有效反應體積:V=0.785×2.52×1.63=8m3

礦漿質量濃度為:ρ(礦粉)=1.4(t/m3)。

礦粉與水質量比、氰化鈉與礦粉質量比、氧化鈣與礦粉質量比均與小試一樣。反應狀態函數也為常溫、常壓。

礦粉粒度 45×10-6m(占85%± 2%)

流量穩定后礦粉質量進出量:2×1.4×40%=1.12(t/h)

穩定狀態后氰化鈉加入量:5×1.12=5.6(kg/h)

穩定狀態后氧化鈣加入量:12×1.12=13.44(kg/h)

連續反應工藝流程,見圖3B。將反應物料按比例從第一反應器中加入。由于試驗條件限制,連續進料設備不到位。礦漿加料只能人工手動操作閥加入,故而進料流量很不穩定(時大、時小)。用氰化鈉水溶液,將氧化鈣沖成懸浮液,每隔15min,按比例間歇加入反應器中。反應12h,進入穩定狀態,立刻從第三個反應器的出料口取第一次樣,分析氰渣含金量,以后每隔兩小時取樣。由于該試驗加料全為人工操作、間歇加入,所以進料很不穩定,尤其夜班。盡管投料如此這般不穩定,但反應結果仍令人滿意。試驗結果列入表7中。

表7 三級理想混合反應器連續反應24小時試驗結果Table 7 three-stage ideal mixing reactor continuous reaction for 24 hours test results

注:1996年5月22日10點~1996年5月23日10點

從表7看出,雖然加料不穩定,使反應并未真正在連續穩定狀態下進行,但是,氰渣中金含量仍能達到試驗要求。試驗從1996年5月22日10點投料開始,到晚22點,第三個反應器開始出料時計時,直到1996年5月23日零晨2點,氰渣中含金量都在1.6g/t。后期人為因素太大,出現不穩定狀態,但氰渣中金仍能達到1.7~1.8g/t,并優于傳統工藝一浸數據。本研究認為,改善條件,反應物料真正連續進料后,會有更滿意穩定的結果。

隨即,將設備稍加調整(在礦漿加料閥前,設置一個緩沖罐),使礦漿進料連續性略有好轉,其他反應物料配制和加料方式仍按上批進行。又按排一次稍長時間連續試驗,反應12h時,開始從第三個浸槽的出料口取樣,每隔6h取一次樣,總反應時間72h(三天)。其結果列入表8中。

表8 三級理想混合反應器連續反應72h(3天)試驗結果

Table 8 Test results of continuous reaction of a three-stage

ideal mixed reactor for 72 hours (3 days)

注:1996年6月16日10點~1996年6月19日10點

本次連續試驗金浸出率為:

從上述兩批連續試驗足以看出,該項目新技術氰化浸出12h的浸出率,均超過傳統工藝36h一浸的浸出率,并接近了二浸的浸出率數值。從下面表9,金翅嶺金礦的傳統生產工藝,統計的歷史臺帳結果看,也證實了這一點。

表9 金翅嶺金礦1996年1~5月傳統工藝生產統計表Table 9 statistics of traditional process productionTable of jinjialing gold mine from January to May 1996

可以斷定,該項目新技術如再增加4h二浸,總共反應16h時,浸出率肯定超過傳統工藝48h兩次浸出值。綜上所述,本中試研究已達到預期目標,為工業化提供可靠數據。前面已講過,在中試試驗中,由于沒有單獨合理的穩定加料系統,人工操作閥門打礦漿及間歇加入其他反應物料的原因,不可能在此狀態下長期數月運轉。若改變現狀,就必須在放礦、進料、配料、運輸等各崗位,調入更多人力和設備配合才行。但是礦方還要進行正常生產,車間沒有那么多人進行全面調配。為此,兩方經過認真分析,認為可將該項目技術投入工業生產流程試用。隨之,我們按新技術要求,改造了兩臺直徑4m×高4.5m的生產用浸出槽,用于二浸。經過近兩個月的試運行,效果良好。

3 結論

3.1 該項目推出一種不帶機械攪拌的篩板塔反應器

能實現金氰化浸出反應中氣液固三相呈泡沫狀態,失去明顯相界,傳質極大強化,並排除擴散控制,使反應在動力學控制區進行。金浸出速率提高近3倍,浸出周期比傳統工藝縮短2/3以上。圓滿完成山東省科委下達科技計劃(94)第16號專項合同要求。為工業生產提供了充分、可靠依據。

3.2 該項目技求對金氰化浸出工藝產生全方位優良效應

浸出設備減少50%以上(以日處理干礦粉100t計,傳統工藝用直徑4m×高4.5m的浸槽10個,而該新技木只需同樣4個足夠);廠房面積大大減少。設備成本低、維修少,浸出周期短,人工少。氰化鈉用量減少30%。工作環境無噪聲,空氣污染極大改善,金回收率相應提高。

3.3 該項目技術填補國內外空白,為世界先進水平

該項目委托中國科學技術信息研究所檢索了國內外與本項目有關的24個數據庫:中國重大科技成果數據庫、中國專利數據庫等9個數據庫及通過國際聯機檢索了美國DIALOG系統的美國政府研究報告、美國工程索引、美國化學文摘、金屬文摘,美國、日本、歐洲等專利,法國文獻通報等共15個數據庫,從1950年到1996年的文獻資料,均未發現與本項目相同的文獻內容。中試鑒定結論:本項目技術填補國內外空白,為世界先進水平。

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