周曉星
(中國航發南方通發公司,湖南 株洲 412002)
不完全螺紋的去除方法有車工去除、鉗工去除、數銑去除。對于較小的螺紋,鉗工去除的效率高且成本低;一般的螺紋均可使用車工去除,但大的傳動螺紋如ACME螺紋等則使用數銑方式要快,且數控機床加工的質量穩定。本方案采用臥式加工中心去除不完全螺紋的首扣。
經常不能完全去除不完全螺紋,不合格率達95%,需要經常返修;加工中靠操作者目視確定螺紋起點作為編程的零點,但螺紋起點不易確定,對操作者的要求較高,需要調整8-10次才能完成加工,在調整過程中,還容易對完整的螺紋造成過切,存在較大的質量風險。
造成返修和加工中多次調整的主要原因在于:不完全螺紋的起點不易確定,僅靠操作者目視不能準確定位螺紋起點,這樣,零件的零點就與數控程序中編程零點不重合,導致需要多次調整零件位置,確定螺紋起點也即零件零點與程序零點重合進行加工,在調整過程中,還要對程序中的深度進行調整,這樣還導致刀具對完整螺紋造成過切,具有極大的質量風險。雖說這是個小問題,但是該零件加工費$4031.6,材料費$1309.5,總費用達到$5,341.21,且該去除不完全螺紋工序已經到最后工序,如果不能保證不完全螺紋完美的去除,損失也是很大的。
原理:點A為不完全螺紋起點,點B為不完整完整螺紋上另一點,根據數學知識可知,點B與點A間相位差為π,即半個周期,因此AB兩點間的距離為1/2P,通過試切,可以找到點B在軸向方向的深度值,也即B點Z坐標,通過計算,可以得出A點的Z坐標。
改進后,在加工不完全螺紋的時候,再不需要8~10次調整,僅需1~3次試切,即可間接找到螺紋起點,完成加工,由原來加工一件4h降低到現在的0.5h,返修率由90%降低到0%,初級工即可完成加工,而不需要高級工來加工。
本項目解決了SS.050540內螺紋不完全螺紋的去除的難題,對于不完全螺紋的去除的方法開拓了新的思路。

圖1 不完全螺紋去除數控程序
本項目的成功,有利的解決了SS.050540內螺紋不完全螺紋的去除的難題,對于不完全螺紋的去除的方法開拓了新的思路。本次改進為解決類似的技術問題提供了借鑒意義,對于無法確定的因素,可通過間接能夠確定的因素來確定。