魏秋紅,鄭友益
(河南理工大學機械工程學院,河南 焦作 454003)
BZT300擠漿機結構主要由機架、散漿輥、多隔倉轉鼓、擠壓輥、主壓輥、落料輥、漲緊輥、刮刀、網帶等組成。其工作過程是輸送到進漿口的漿液由散漿輥將其均布于網帶上,隨著轉鼓帶動網帶轉動,讓漿液逐步與擠壓輥接觸,且壓力逐級加大。擠壓后的漿餅經落料輥和刮刀配合,使其進入下一工序。擠壓輥的結構包括軸頭、腹板、軸管、包膠層四部分。軸頭與腹板焊接后,再與軸管焊接,最后在軸管外部包20mm厚度的天然橡膠。實際使用中發現軸頭與腹板焊接處最容易斷裂,嚴重影響生產加工。文章針對擠壓輥軸頭在運行3500h左右的突然斷裂,提出對軸頭組件的結構及裝配工藝改進。
擠壓輥所受壓力為50~60 kN,因設計時考慮成本等問題,將軸頭與腹板進行焊接裝配,軸頭采用45鋼調質處理。經過前期的有限元分析校核(軸頭與腹板的焊接位置應力集中達到235 MPa<σs355 MPa)和金相組織觀察發現,焊接后的高溫對于軸頭焊接處的調質組織產生破壞,焊接熱影響區使焊縫產生裂紋和應力集中,用戶為了獲得較大的漿餅干度,往往在擠壓輥上施加上限的壓力,最終導致疲勞加劇,壽命縮短,從而出現了文中所提到的突然斷裂現象。
原來設計的軸頭焊接處直徑為90mm,雖能滿足使用要求,但設計中忽略了擠壓輥長期工作在極限壓力下的現狀,且焊接高溫對軸頭調質材料產生了破壞,導致安全系數降低,使用壽命縮短。基于以上原因,現對軸頭的直徑加大至120mm,提高安全系數,如圖1所示。
由于焊接高溫破壞了45鋼調質后的微觀組織,削弱軸的承載能力,降低了軸的強度。因此,改變以往的軸頭與腹板的焊接處理,改用軸頭與軸套的熱裝工藝,進而解決軸頭斷裂的問題。

圖1 改進后的軸頭尺寸
擠壓輥總裝時,首先將軸套加熱至250~300°,與軸頭進行熱裝,熱裝過程中傳給軸頭的熱量遠遠比焊接時的溫度低,不至于對軸的連接處的組織產生破壞。然后將軸管加熱至250~300°,將軸頭組件與軸管進行熱裝,這時溫度對軸頭的影響更小,從而有效防止軸的調質組織被破壞,可保證軸的設計強度,延長使用壽命。
改用熱裝工藝后的軸頭組件的裝配工序如下:
軸和套配合面精加工、軸、套的其余尺寸粗加工→軸頭調質→軸頭與軸套熱裝→熱裝后一夾一頂將軸套外圓精加工至配合尺寸。
各工序簡圖如圖2所示:

圖2 改進后的軸頭組件加工裝配工序簡圖
通過對擠壓輥軸頭斷裂的分析,將軸頭尺寸及裝配工藝進行改進,緩解了擠壓輥長期處于上限壓力軸頭安全系數不足的問題;同時改變原來軸頭組件的裝配工藝,避免焊接時高溫對調質軸的組織破壞,解決了生產實際難題。