■ 沈陽機床股份有限公司 (遼寧 110142) 魏蘭杰

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SIZM-654是一臺由普通平磨機床改造而成的專機磨齒機床,齒盤零件一般為12或24齒,依靠機械手動按鈕點動控制來實現轉臺轉位,完成齒盤磨削加工。雖然數控機床快速發展,但之前一直使用20多年的專機也仍然在承擔著繁重的生產任務。不僅操作者勞動強度大,生產也出現了瓶頸。為降低工人勞動強度,解決現實的生產問題,對磨齒專機手動轉位方式進行自動化改造。
(1)本著以人為本,操作方便的宗旨。將磨齒機升降工作臺降低到最低,測量空間為砂輪在最大直徑時,加工磨削齒盤零件的范圍,零件需要裝卡在圓盤工作臺上。以此選擇一款實現工作臺自動分度轉位的液壓數控刀架(臺灣產CLT125-12)。設計一個彎板,足夠支撐刀架。將垂直彎板安裝于機床工作升降平臺平面上。刀架正面朝上放置,通過支撐座、齒盤嚙合方式連接圓盤工作臺,如圖1所示。
(2)由于刀架直接安裝使用,機床升降臺與主軸砂輪之間空間高度受限,加工零件范圍將會縮小,為保證機床正常加工范圍,經過仔細測量研究,設計增加一套通過刀架墊轉接齒輪箱連接液壓馬達裝置,結構如圖2所示,將其液壓部分改到刀架側面,由轉接裝置通過齒輪軸4和齒輪軸3嚙合,過渡齒輪軸2與齒輪軸1嚙合,空間由513mm降低到452mm,滿足了機床使用要求(見圖3)。

圖 1
(3)修整砂輪部分:原結構是通過楔鐵形式來保證精度,手動來回扳動拉桿實現到位修整砂輪動作。為了實現數控操作功能,重新設計了一套傳動結構,內部改為螺桿結構,螺桿通過對輪連接伺服電動機(規格為400W臺灣產絕對值電動機ECMC-CW-0406RS),伺服電動機帶動螺桿傳動,配套電動機驅動器,通過驅動器設定技術參數,實現電器控制功能。
(4)工作臺機械整體改造完成,如圖4所示。

圖 2

圖 3

圖 4
電器控制的改進方案主要通過如下方法解決。
(1)制作電箱:使操作者通過操作電箱控制刀架轉臺轉位,從而使齒盤轉過相應角度,并對齒盤進行加工。
(2)電箱功能:按下自復位式按鈕,轉臺松開,轉過固定角度后鎖緊,即完成轉位。如圖5所示。
(3)轉臺控制過程簡介:轉臺的控制機構主要包含松開、鎖緊電磁閥,鎖緊、松開到位檢測開關。在控制過程中PLC接收控制信號并輸出,控制轉臺執行相應的動作。按下按鈕,PLC接收到轉位信號后,PLC輸出松開信號,松開電磁閥得電,轉臺松開。PLC收到松開反饋信號后,經延時輸出正轉信號,正轉電磁閥得電,轉臺正轉。轉到一個工位角度后,到位檢測開關輸出,PLC收到到位信號后,經延時輸出鎖緊信號,鎖緊電磁閥得電,轉臺鎖緊,轉位過程完成。

圖 5
(4)砂輪修整器部分:使用伺服驅動器的位置模式實現砂輪修整器的動作,位置命令由內部寄存器提供,命令值通過伺服驅動器參數設定,通過觸發信號觸發動作。PLC通過DI信號選擇寄存器編號和觸發相應動作,實現砂輪修整器的往復運動。
通過上述一系列改造,這臺普通的手動控制操作磨齒機床,實現了自動化操作功能,可以輕松操作兩個按鈕實現砂輪自動修整和轉臺(零件)自動轉位。改變了20多年操作者頻繁手動操作的工作方式。使用1年多時間,反饋很好,機床精度穩定,生產效率也得到很大提升。