張榮軍 王俊君
(上海電力機械有限公司,上海 200245)
某核電站擴建工程中,最重設備為發電機定子,約462t。經過對不同運輸方案的比較,以及對原400t固定式全回轉起重機的整體評估,方案在設定起重機垂直軸力增加150t,調整傾覆力矩不變的原則下,考慮盡可能利用原機部件,將400t固定式全回轉起重機主鉤額定起重量提升到530t,滿足擴建工程所有大件設備的吊裝運輸要求。
升級改造主要采用校核計算的方法,即將升級改造后的額定起重量530t施加到起重機上,在最危險的工況下,對原起重機的主要結構件、運行機構和零部件等進行校核計算,根據計算的結果,對滿足要求的部件保持不變,無法滿足要求的部件進行重新設計、制造。本文采用有限元分析的方法,對改造前后的筒體進行校核計算,來確定滿足工程新需求的設計方案。升級改造后設備總圖如圖1所示。

圖1 升級改造后設備總圖
工況1:21.5m幅度,工作工況;工況2:10m幅度,非工作工況;工況3:21.5m幅度,靜載試驗工況;工況4:21.5m幅度,動載試驗工況。
1.2.1 均布載荷計算
(1)工作工況起升動載系數:φ2=1.056;試驗工況起升動載系數:φ6=1.028。
(2)圓筒自重載荷:ANsYs軟件中圓筒自重以均布載荷即重力加速度的形式加載:az=10.81。
(3)風載荷:風載荷在程序中給出相應的加速度值,由程序自動計算,作用在結構上,如表1所示。

表1 風載荷對應的加速度
1.2.2 各工況載荷
各工況載荷如表2所示。

表2 各工況載荷數值
1.2.3 各工況加載力的換算
各工況加載力的換算如圖2所示。

圖2 傾覆力矩換算計算簡圖

表3 各工況載荷換算
水平載荷作用在圓筒門架中樞軸孔處,按節點載荷處理作用在模型上。傾覆力矩按照軌道支撐和反滾輪的位置,處理為垂直載荷,前軌道支撐處載荷等效到內外圈處理成為線載荷,如表3所示。
(1)首先選擇在工作工況下對起重機進行分析計算,如果驗算通過,則選擇其他工況再進行分析計算,否則說明該起重機原筒體無法滿足起重機升級改造后的使用要求,如圖3所示。

圖3 整體等效應力云圖(工作工況)
(2)結果分析及結論。結構等效應力最大為330MPa,圓筒的制造材質為Q235-B,其屈服極限是235MPa,產生的部位是圓筒下軌道支撐的三角筋板與法蘭連接處,取設計規定的安全系數1.34,許用應力值為176MPa,最大應力數值已經超過了該數值,表明圓筒結構強度不能滿足使用要求。
針對筒體,其加強方法如圖4所示。
筒體每12°輪壓中,在各工況下,最大受壓載荷為275.6t,最大受拉載荷為174.3t。為簡化計算,整個筒體軌道整體受壓8268t,受拉5229t。
3.2.1 受壓工況
(1)強度驗算。忽略應力集中造成的局部高應力,筒體主結構的最大應力如圖5所示,為144MPa,小于該工況許用應力,驗算通過。

圖4 筒體改造方法
(2)穩定性驗算。一階失穩模態如圖6所示,載荷放大系數為4.9887,大于該工況安全系數,驗算通過。

圖5 受壓工況模型筒體主結構應力云圖

圖6 受壓工況模型一階失穩模態
3.2.2 受拉工況
(1)強度驗算。忽略應力集中造成的局部高應力,筒體主結構的最大應力如圖7所示,為91.2MPa,小于該工況許用應力,驗算通過。受拉情況無需進行穩定性驗算。
由以上的計算結果得出,改造后的圓筒滿足計算要求。
對原有起重機進行升級改造,提高其額定起重量,盡可能地利用原起重機的部件進行重新修改設計,滿足工程建設新的需求,可以大大節省起重機的制造、安裝成本,經濟效益和社會效益顯而易見。本文通過總體方案的優化設計和利用有限元分析的技術手段,對筒體的改造進行分析計算,確定優化設計方案,為起重機升級改造方案的具體實施提供了強有力的技術理論支持。

圖7 受拉工況模型筒體主結構應力云圖