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燒結(jié)環(huán)冷機余熱發(fā)電現(xiàn)場問題及調(diào)整措施

2021-05-17 09:52:06王業(yè)峰
山東冶金 2021年2期
關(guān)鍵詞:煙氣

王業(yè)峰,白 軍,高 源

(1 中信重工工程技術(shù)有限責任公司,河南 洛陽471039;2 西藏農(nóng)牧學院,西藏 林芝860000)

1 前 言

鋼鐵生產(chǎn)能源消耗約占全國生產(chǎn)總能耗的15%,是國家節(jié)能減排的重點領(lǐng)域。在整個鋼鐵生產(chǎn)流程中,燒結(jié)工序能耗大約占鋼鐵企業(yè)總能耗的15%。燒結(jié)工序的余熱資源中,燒結(jié)礦顯熱約占燒結(jié)過程總帶入熱量的44.5%,因此,燒結(jié)余熱利用成為鋼鐵節(jié)能減排的重中之重。通過對某燒結(jié)環(huán)冷機余熱發(fā)電項目的調(diào)試實踐,對燒結(jié)礦顯熱利用進行有益的探討,以期對環(huán)冷機余熱的高效回收利用有所幫助。

2 技術(shù)背景

燒結(jié)環(huán)冷機余熱發(fā)電技術(shù)是利用燒結(jié)礦在環(huán)冷機冷卻過程中,煙氣帶出的熱量,經(jīng)余熱鍋爐換熱,產(chǎn)生中、低壓蒸汽,再通過汽輪機將蒸汽的熱能轉(zhuǎn)化為機械能,拖動發(fā)電機發(fā)電。汽輪機排出的乏汽經(jīng)循環(huán)水冷卻后形成凝結(jié)水,該凝結(jié)水經(jīng)鍋爐給水泵重新送至鍋爐,形成完整的汽水循環(huán)。循環(huán)風機將換熱后的煙氣從余熱鍋爐中抽出,再送入環(huán)冷機風箱,從而實現(xiàn)煙氣的循環(huán)利用。環(huán)冷機余熱發(fā)電工藝流程如圖1所示。

圖1 環(huán)冷機余熱發(fā)電工藝流程圖

2.1 設(shè)計參數(shù)及煙氣流程

該工程項目為211 m2燒結(jié)機,配套228 m2的鼓風環(huán)式冷卻機。余熱發(fā)電系統(tǒng):環(huán)冷機余熱鍋爐+10 MW汽輪發(fā)電機組。煙氣設(shè)計參數(shù)見表1。

煙氣流程。燒結(jié)礦是沿環(huán)冷機圓周方向逐漸冷卻的,主要研究對環(huán)冷機Ⅰ段、Ⅱ段的余熱資源進行分級回收和能量梯級利用。設(shè)計煙氣流程:從環(huán)冷機Ⅰ段抽出的400 ℃煙氣進入余熱鍋爐的高溫煙氣進口,與高壓過熱器換熱;從環(huán)冷機Ⅱ段抽出的320 ℃煙氣進入余熱鍋爐的低溫煙氣進口,與經(jīng)過高壓過熱器的高溫煙氣混合,再分別通過高壓蒸發(fā)器、高壓省煤器、低壓過熱器、低壓蒸發(fā)器和低壓預(yù)熱器、余熱鍋爐換熱后,煙氣溫度降為145 ℃。該煙氣經(jīng)循環(huán)風機增壓 后再分別鼓入環(huán)冷機Ⅰ段和Ⅱ段的底部風箱,形成一個閉式循環(huán)。環(huán)冷機余熱發(fā)電煙氣流程如圖2所示。

表1 煙氣設(shè)計參數(shù)

圖2 環(huán)冷機余熱發(fā)電煙氣流程

3 現(xiàn)場問題及調(diào)整措施

現(xiàn)場問題:煙氣溫度低、環(huán)冷機冒灰、低壓蒸汽不能投運。調(diào)整措施針對于這三方面來進行。

3.1 調(diào)整燒結(jié)礦料層厚度及環(huán)冷機取氣口處負壓

煙氣溫度低,即燒結(jié)礦帶入環(huán)冷機的熱量少。燒結(jié)礦的熱量計算公式:

式中:Q 為燒結(jié)礦帶入環(huán)冷機的熱量,kJ/h;Ct為溫度t時,燒結(jié)礦平均比熱容,kJ/(kg·℃);m為燒結(jié)機的熱礦產(chǎn)量,kg/h;t為燒結(jié)礦的溫度,℃。

結(jié)合現(xiàn)場實際,進行了以下調(diào)試:

1)調(diào)整料層厚度。增加燒結(jié)礦料層厚度,即降低環(huán)冷機轉(zhuǎn)速。燒結(jié)礦在環(huán)冷機內(nèi)停留的時間增加,燒結(jié)礦的熱量被煙氣充分置換,從而提高進入余熱鍋爐的煙氣溫度。現(xiàn)場參數(shù):環(huán)冷機電機轉(zhuǎn)速730 r/min時,煙氣溫度330 ℃;環(huán)冷機電機轉(zhuǎn)速680 r/min時,煙氣溫度達到380 ℃,增加料層厚度,煙氣溫度提高顯著。

2)調(diào)整燒結(jié)終點和中控室間聯(lián)動。為了更高效的利用燒結(jié)礦熱量,燒結(jié)終點應(yīng)在離落料點盡可能近的風箱,同時為了設(shè)備安全和燒結(jié)礦品質(zhì),最好控制在倒數(shù)第2 個風箱或第2 與第3 風箱之間的位置。另外,燒結(jié)和余熱發(fā)電中控室間需要增加聯(lián)動。

3)調(diào)整環(huán)冷機取氣口處的負壓。環(huán)冷機采用彈簧式機械密封,因此,煙罩與環(huán)冷機臺車頂部間隙的漏風也需要考慮。其中,氣體流速可依據(jù)局部阻力計算公式得到:

式中:ΔPf為環(huán)冷機煙罩與臺車間的局部阻力,Pa;ξ為局部阻力系數(shù);ω 為氣體流速,m/s;ρ 為氣體密度,kg/m3。

環(huán)冷機取氣口處負壓為-150 Pa 時,局部阻力ΔPf為150 Pa。局部阻力系數(shù)經(jīng)查表知,該項目的空氣漏入局部阻力系數(shù)等效為:突然縮小ξ1和突然擴大ξ2兩部分之和,則局部阻力系數(shù)ξ 為1.6;周圍20 ℃的空氣密度1.205 kg/m3。由計算公式(2)得出氣流速度ω為12.474 m/s。

漏風量的計算公式為:式中:Qf為臺車頂部間隙的漏風量,m3/h;d 為環(huán)冷機的直徑,m;Δh 為煙罩與環(huán)冷機臺車頂部間隙,m;ω為氣體流速,m/s;θ為余熱利用段的夾角。

環(huán)冷機的內(nèi)徑為Φ23 600 mm;外徑為Φ30 000 mm;煙罩與環(huán)冷機臺車頂部間隙為10 mm;氣體流速為12.474 m/s;環(huán)冷機余熱利用短的夾角為151°。計算得,Qf為8.806 m3/s,合計為31 702 m3/h,占總風量的9.61%。

現(xiàn)場調(diào)節(jié)循環(huán)風機入口的補風閥,將取氣口負壓控制在-150 Pa左右,煙氣溫度有所升高,分別達到Ⅰ段400 ℃、Ⅱ段320 ℃的設(shè)計值。

3.2 降低循環(huán)風機頻率

余熱發(fā)電投運后,現(xiàn)場冒灰嚴重,既不環(huán)保,也增加了員工工作強度。冒灰是由于煙氣循環(huán)利用,燒結(jié)礦的小顆粒被帶入環(huán)冷機風箱,循環(huán)風機負荷較高所致。調(diào)整循環(huán)風機負荷,將風機頻率由38 Hz 降低為33 Hz,冒灰顯著減少,機組發(fā)電量提高,進入風箱內(nèi)的小顆粒也能通過底部放灰排出。

3.3 變更鍋爐換熱面蒸汽設(shè)計流程

現(xiàn)場查看,DCS 畫面上對比,發(fā)現(xiàn)155 ℃的飽和蒸汽經(jīng)低溫過熱器換熱后溫度不變,即低溫過熱器沒起到加熱飽和蒸汽的作用。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐廠將煙氣與蒸汽設(shè)計為順流布置。同業(yè)主、鍋爐廠交流后,變更為逆流布置,蒸汽溫度由155 ℃升高到162 ℃,滿足過熱要求。另外,對低壓蒸汽管道檢查后,發(fā)現(xiàn)低壓蒸汽管道管線長,業(yè)主限制疏水閥的開度,導(dǎo)致低壓管道疏水不順暢。開大電動補汽閥前、后疏水門,以及主廠房外的低壓蒸汽管道疏水門后,疏水通暢,低壓蒸汽得以順利投運。

4 結(jié) 語

采用上述調(diào)整措施后,環(huán)冷機Ⅰ段煙氣溫度由調(diào)整前的350 ℃提高到380~420 ℃;環(huán)冷機Ⅱ段煙氣溫度由調(diào)整前的260 ℃提高到300~330 ℃。環(huán)冷機冒灰現(xiàn)象明顯減小,低壓蒸汽可以正常投運。目前,余熱發(fā)電機組在設(shè)計工況下運行,發(fā)電量由5.1 MW提高到7.5 MW以上。

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