文/孔小松,冀東水泥股份有限公司唐山分公司
水泥企業(yè)優(yōu)化立磨系統(tǒng)降低能耗研究
文/孔小松,冀東水泥股份有限公司唐山分公司
從管理細(xì)節(jié)、提高電氣設(shè)備的功率因數(shù)和變頻技改、原料方面以及工藝和控制方面入手,提高臺(tái)時(shí)、降低電耗。
電耗;功率因數(shù);變頻
在水泥生產(chǎn)中,水泥粉磨的電力消耗約占水泥廠電力消耗的30%左右。因此,水泥粉磨系統(tǒng)的節(jié)能降耗是十分重要的工作。全年在某水泥企業(yè)進(jìn)行了水泥磨系統(tǒng)優(yōu)化操作,提高產(chǎn)量降低消耗工作。
(1)為提高職工節(jié)能降耗的主動(dòng)性,企業(yè)出臺(tái)了生產(chǎn)系統(tǒng)臺(tái)時(shí)及電耗單項(xiàng)考核辦法,把經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中電耗高低作為績效考核的重要指標(biāo)。
(2)重視細(xì)節(jié)管理,對非生產(chǎn)用設(shè)備電耗也不放過。對停產(chǎn)時(shí)部分設(shè)備的開停制定了嚴(yán)格的制度:比如空壓機(jī)、循環(huán)水泵、冷卻塔等設(shè)備不能有空車耗電現(xiàn)象存在;飲水機(jī)及辦公電腦等用電器具下班后必須停機(jī),并有專人監(jiān)督考核。
(3)采取技術(shù)措施,依靠自動(dòng)化技術(shù)優(yōu)化電氣設(shè)備運(yùn)行實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
(4)降低系統(tǒng)漏風(fēng)、合理控制高效選粉機(jī)三次風(fēng)閥門開度,大幅度提高磨機(jī)產(chǎn)量降低電耗。
企業(yè)全面采用高、低壓無功功率補(bǔ)償裝置,包括靜止式高低壓電容集中補(bǔ)償和磨機(jī)主電機(jī)進(jìn)相機(jī)組就地補(bǔ)償。通過這些技術(shù)措施,企業(yè)電網(wǎng)的功率因數(shù)≥0.95,不但享受到了供電公司對功率因數(shù)高于0.90的用電企業(yè)減免電費(fèi)的優(yōu)惠政策,而且在實(shí)質(zhì)上減少了對無功功率的需求,從而減少了線損,實(shí)現(xiàn)了節(jié)電。
3.1 原材料品種、特性和摻加量對臺(tái)時(shí)電耗的影響和控制
(1)熟料作為主要原材料的性能尤其是易磨性對磨機(jī)產(chǎn)量和電耗影響最大。采取的辦法是結(jié)合化驗(yàn)室對不同批次熟料性能的檢驗(yàn)數(shù)據(jù),充分利用熟料均化庫進(jìn)行多點(diǎn)搭配下料,控制熟料的穩(wěn)定性以利于提高粉磨效率降低電耗。
(2)混合材主要是礦渣、爐渣、粉煤灰、石灰石等。礦渣的易磨性差應(yīng)盡量少用,配比一般不超過10%;爐渣和石灰石的易磨性較好,配比到7%~8%;粉煤灰工藝設(shè)計(jì)為磨尾添加,并要控制好其進(jìn)廠質(zhì)量,PC32.5水泥可配到25%~30%。控制混合材的品種、性能及摻加量對增產(chǎn)降耗有明顯的效果。
3.2 控制入磨物料溫度和水分
(1)入磨物料溫度高,將會(huì)對水泥磨的產(chǎn)量、質(zhì)量、能耗產(chǎn)生較大影響。一是高溫物料把大量熱量帶入磨內(nèi),二是磨內(nèi)溫度高。控制物料溫度主要是控制熟料溫度,我們所用熟料汽運(yùn)過來,運(yùn)輸及倒運(yùn)過程是使熟料溫度有所降低,另外我們?nèi)匀焕檬炝暇瘞爝M(jìn)行多點(diǎn)搭配下料,嚴(yán)格要求把不同溫度的熟料混合上料,控制入磨物料溫度≤50℃,出磨水泥溫度≤90℃。
(2)嚴(yán)格控制入磨物料水分,通過調(diào)整濕礦渣參入量將入磨物料水分控制在0.5%~1.5%。物料水分過高容易使細(xì)粉粘附在研磨體、襯板和隔倉板的篦孔上,使粉磨效率降低,產(chǎn)量降低導(dǎo)致電耗增加。
4.1 改進(jìn)系統(tǒng)風(fēng)量進(jìn)入位置
(1)系統(tǒng)及磨內(nèi)通風(fēng)對磨機(jī)產(chǎn)量和成品質(zhì)量影響較大,通過對管道漏風(fēng)治理、調(diào)節(jié)選粉機(jī)三次風(fēng)閥門開度、增加出磨風(fēng)罩閥門并關(guān)閉管道上的冷風(fēng)閥門,在加強(qiáng)磨機(jī)通風(fēng)的同時(shí),增大系統(tǒng)風(fēng)量對超細(xì)粉的攜帶能力,磨內(nèi)微粉不經(jīng)選粉被氣流帶走,減少了磨內(nèi)過粉磨現(xiàn)象和緩沖作用,從而提高粉磨效率,降低電耗。
(2)保證成品收塵器高效運(yùn)行。為避免收塵袋堵塞,除加強(qiáng)設(shè)備巡檢和殼體保溫外,定期對收塵殼體進(jìn)行漏風(fēng)檢查,杜絕冷濕氣體漏入導(dǎo)致微粉糊袋。實(shí)踐證明,大袋收塵器的進(jìn)出口壓差控制在2000~2500 Pa,有利于增加磨機(jī)臺(tái)時(shí)并降低電耗。
4.2 注重工藝設(shè)備的完好和鎖風(fēng)效果
如果V選、旋風(fēng)筒和循環(huán)風(fēng)機(jī)磨損嚴(yán)重,漏風(fēng)點(diǎn)多,細(xì)粉不能被及時(shí)選出,將導(dǎo)致V選風(fēng)流紊亂,選粉能力下降,進(jìn)一步導(dǎo)致輥壓機(jī)擠壓效率嚴(yán)重降低。
4.3 合理確定成品篩余控制值或比表面積
成品篩余控制值或比表面積直接影響成品的質(zhì)量、產(chǎn)量、成本。因此,應(yīng)結(jié)合自身的具體情況確定成品篩余控制值或比表面積。P.C32.5水泥0.045mm篩余控制值為12%;P.O42.5水泥比表面積控制值為>350 /kg,實(shí)際運(yùn)行效果較好,能耗相對較低。
4.4 保持合理的鋼球裝載量和投料量對提產(chǎn)降耗有利
(1)研磨體的級配及裝載量是否合適,需要通過生產(chǎn)實(shí)踐來檢驗(yàn)。若細(xì)度符合要求、產(chǎn)量高,說明配球方案合適,否則需要改進(jìn)或重配;一定時(shí)間后還需要進(jìn)行補(bǔ)球、清倉等工作,保持管磨機(jī)研磨體裝載量在80-85%狀態(tài)下工作,能實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn)。
(2)在一般情況下,磨機(jī)實(shí)際功率隨著產(chǎn)量的增大而增大,由于磨機(jī)中存料與磨機(jī)自重相比,所占份額相對較小,磨機(jī)電流在完全無料空載時(shí)和正常工況下相差不到10%。所以正常運(yùn)行時(shí),給料量的增加并不明顯地增大磨機(jī)電耗,磨機(jī)裝載量增大電耗增大,增大“V選”選粉量是增加磨機(jī)產(chǎn)量的關(guān)鍵。
4.5 使用助磨劑提高臺(tái)時(shí)降低電耗
水泥助磨劑多為表面活性劑,其活性基團(tuán)定向吸附于水泥顆粒表面,能夠降低水泥顆粒比表面能并具有強(qiáng)烈的分散作用。在粉磨過程中,加入少量的合適的助磨劑,可以消除細(xì)粉粘附和聚集現(xiàn)象,它能加速物料粉磨過程,提高磨機(jī)的粉磨效率和選粉機(jī)的選粉效率,提升臺(tái)時(shí),從而降低電耗。
全年,企業(yè)累計(jì)完成水泥105.51萬噸,高低標(biāo)號比為44%:56%;水泥綜合平均臺(tái)時(shí)為190.37t/h,其中P.C32.5水泥平均臺(tái)時(shí)200.13t/h,P.O42.5水泥平均臺(tái)時(shí)181.47t/h;水泥綜合電耗28.60kwh/t,同比2010年29.75 kwh/t降低1.15 kwh/t,節(jié)約電量121萬kwh,節(jié)約資金60萬元,達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。
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