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帶冷機柔性傳動常見漏油原因分析及解決措施

2017-07-14 22:49:35寧瑛劍
山東工業(yè)技術(shù) 2017年13期
關(guān)鍵詞:解決措施

寧瑛劍

摘 要:潤滑油泄漏是冶金設(shè)備運行過程中的常見問題,本文通過實際案例,對帶冷機柔性傳動系統(tǒng)常見的漏油原因進行了分析,并結(jié)合實際情況提出了針對性的解決措施。

關(guān)鍵詞:帶冷機柔性傳動;漏油;解決措施

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.13.039

0 前言

在冶金企業(yè)的生產(chǎn)中,設(shè)備通常處于高負荷、長時間的運行狀態(tài),因此,常常出現(xiàn)潤滑油泄漏現(xiàn)象,究其根本,是因為設(shè)備密封形式選擇錯誤或零部件設(shè)計、加工、安裝錯誤,同時,密封件的磨損、老化也會產(chǎn)生漏油現(xiàn)象。所以解決漏油問題對提高設(shè)備生產(chǎn)效率、延長設(shè)備使用壽命、保證設(shè)備安全平穩(wěn)運行十分重要。

1 案例分析

某鋼鐵廠燒結(jié)車間,有鼓風帶式冷卻機兩臺,傳動系統(tǒng)為四點嚙合式全懸掛柔性傳動。該傳動系統(tǒng)主要由四臺電機、四臺初級減速機、一臺末級減速機、制動裝置以及扭力桿組成,減速機齒輪及軸承采用稀油強制潤滑。在傳動系統(tǒng)使用過程中,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)不同程度的漏油現(xiàn)象,維護人員進行了相應密封件的更換,但是,漏油現(xiàn)象沒有得到根本解決。經(jīng)過一段時期的觀察,發(fā)現(xiàn)主要的漏油位置在初級、末級減速機的輸入、輸出端。減速機出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,給生產(chǎn)帶來了很大的影響,如:(1)潤滑油的消耗量明顯增加,增加了生產(chǎn)成本;(2)泄露的潤滑油會對電機及制動器的使用效果產(chǎn)生影響,縮短其使用壽命,并可能導致事故發(fā)生;(3)頻繁的更換密封件、清理油污增加了維護人員的勞動強度;(4)泄露的潤滑油還會污染設(shè)備周邊環(huán)境并可能引發(fā)火災。長此以往,企業(yè)在生產(chǎn)中投入的人力、物力成本將不斷增加,此外,如果發(fā)生事故將會對企業(yè)造成極大地損失,因此,該問題亟待解決。

2 帶冷機柔性傳動的漏油原因分析

通過對漏油部位拆卸后仔細檢查、分析,發(fā)現(xiàn)以下問題是導致漏油現(xiàn)象產(chǎn)生的主要原因:(1)減速機設(shè)計采用骨架式密封圈,如圖1所示,要求配合面倒角小于30°,而實際倒角為45°,導向效果差,導致安裝時主唇受到損傷;(2)部分旋轉(zhuǎn)軸套與端蓋密封槽同軸度不滿足要求,轉(zhuǎn)動時偏心過大,導致密封圈受損;(3)配合面加工粗糙度不滿足要求,導致主唇磨損;(4)初級減速機密封圈主唇貼合聚四氟乙烯,耐磨性雖好但硬度過大,運行過程中與配合面長期高速摩擦,外加主唇粘黏了雜質(zhì),導致配合面被磨出了溝痕,以至于更換密封圈后也不能起到密封效果;(5)末級減速機運行過程中的震動使密封圈骨架受擠壓導致破損,產(chǎn)生泄漏;(6)密封圈橡膠材質(zhì)的老化。

3 帶冷機柔性傳動的漏油解決措施

針對上述問題,結(jié)合初級、末級減速機在實際使用、維護過程中的不同情況,制定了不同的解決方案。

3.1 針對初級減速機漏油的具體解決措施

初級減速機體積較小、重量較輕、更換密封圈相對簡單,決定保留原骨架式密封圈設(shè)計方案,采取如下措施解決漏油問題:(1)將配合面倒角更改為20°,使其更好的起到導向作用,避免安裝時損壞主唇;(2)將不滿足同軸度要求的旋轉(zhuǎn)軸套重新加工、安裝,以避免損壞密封圈;(3)將配合面粗糙度提高至Ra=0.4~0.6μm,減少對主唇的磨損;(4)選擇耐磨性、耐溫性、耐油性、抗老化性優(yōu)異且硬度適中的氟橡膠作為密封圈主唇材料,降低對配合面的磨損。

3.2 針對末級減速機漏油的具體解決措施

末級減速機體積及重量龐大、轉(zhuǎn)速很低、更換密封圈困難,尤其是輸出端密封圈直徑達到一米以上,更換難度非常大,因此決定取消原骨架式密封圈設(shè)計方案,采取如下措施解決漏油問題:(1)將減速機輸入端密封圈由骨架式密封更改為無骨架的J型密封圈,并配合壓蓋壓緊。同時密封圈采用氟橡膠進行制造,既保證了密封圈的各項使用性能,又避免了震動引起的密封圈骨架受擠壓破損問題;(2)將輸入端配合面倒角更改為20°,并將其粗糙度提高至Ra=0.4~0.6μm,同時將不滿足同軸度要求的旋轉(zhuǎn)軸套重新加工、安裝;(3)輸出端密封圈直徑很大,若采用一體式密封圈將導致其更換困難,費時費工,此外輸出端轉(zhuǎn)速很低,約0.17r/min,因此,在此處采用毛氈密封,同時配合以端面迷宮式密封以保證密封效果的良好,這樣做大大降低了更換密封件的難度,提高了工作效率。

通過以上措施,帶冷機柔性傳動漏油的問題得到了很好地解決,避免了潤滑油泄漏造成的資源浪費,同時降低了維護人員的勞動強度,提高了設(shè)備的使用壽命,節(jié)約了企業(yè)的人力、物力成本。

4 總結(jié)

在冶金企業(yè)生產(chǎn)中,潤滑油泄漏關(guān)系到設(shè)備的生產(chǎn)效率、使用壽命及使用安全性等方方面面,因此及時的發(fā)現(xiàn)、分析并結(jié)合實際情況合理的解決問題顯得尤為重要。同時技術(shù)人員要善于分析問題、總結(jié)經(jīng)驗,不斷提高專業(yè)技術(shù)水平,為企業(yè)創(chuàng)造更好地經(jīng)濟效益。

參考文獻:

[1]連雄,姜元明.機械設(shè)備中油封的失效分析及解決措施[J].重工與起重技術(shù),2009(03):13-15.

[2]劉媛,步懷修,張桂芬.骨架油封失效分析及解決措施研究[J].煤礦機械,2012,33(08):202-204.

[3]李俊偉,卓慶華,丁陽,張文斌.淺談冶金轉(zhuǎn)爐機械常見漏油原因及其解決措施[J].科技經(jīng)濟市場,2015(07):166.

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