王 威 高建洋
(河南海華工程建設監理公司,河南 鄭州 450000)
運用“累積效應”控制砂石換填地基質量
王 威 高建洋
(河南海華工程建設監理公司,河南 鄭州 450000)
探討在砂石換填施工中監理應做的工作,闡述了運用夯實回填土的“累積效應”提高質量控制效率的途徑。
地基工程;砂石換填;累積效應;質量
1)本工程為中國移動(河南)數據中心一期工程B01機房,建筑面積20015m2,地上4層,局部5層,建筑高度21.4m:鋼筋混凝土框架結構,鋼筋混凝土筏板基礎。
2)工程地質條件:依據詳細地勘報告,各土層的特征為:
① 第一層素填土:以粉土和粉砂為主。層厚0.30—2.60m,平均層底埋深1.44m。
② 第2—1層粉土:稍濕,稍密,干強度低,韌性低,層厚0.7—2.4m,平均層底埋深2.60m,天然地基承載力特征值為100kPa。
③ 第2層粉土;濕,中密,干強度中等,韌性中等,層厚0.6—6.30m,平均層底埋深4.62m,天然地基承載力特征值為150kPa。
④ 第3層粉土;濕,中密,干強度中低,韌性低,層厚2.30—5.00m,平均層底埋深7.96m,天然地基承載力特征值為180kpa。
3)設計要求:根據B01數據中心機房地勘報告,設計院要求以第2層粉土層作為天然地基持力層。由于B01地勢較低,土方開挖至設計基礎底標高-2.9m后,達不到第2層粉土,因此要繼續開挖,直到進入第2層粉土,超挖部分按設計要求換填級配砂石,根據地基處理方案,換填厚度分別為0.5m、1.5m、2.5m和3.0m,表面為200mm厚三七灰土。詳見圖1:砂石換填深度分布圖

圖1 砂石換填深度分布圖
4)施工單位:鄭州市第一建筑集團有限公司。監理單位:河南海華工程建設監理公司。
1)砂石換填地基應均勻。
2)砂石換填地基應密實,壓實系數應達到0.97,地基承載力應達到180kPa。
1)審查施工單位的施工方案。
2)審查施工單位測量人員的資格證書及測量設備檢定證書。
3)對施工平面控制網、高程控制網和臨時水準點的測量及控制樁的保護措施進行復查。
4)檢查施工單位提供試驗室的資質等級和試驗范圍。
5)審查施工單位報送的級配砂石,選取的碎石、卵石、礫砂、角礫、圓礫、粗砂、中砂或石屑應級配良好,不含植物殘體、垃圾等雜質。
監理部與項目部共同考察砂石廠,核查材料儲備、日生產量,材料到施工現場所用時間;核查砂石廠儲備砂石材料的粒徑及含泥量,對不符合現場需要的材料要求砂石廠家及時清理出砂石場地。要求砂石廠按照施工配合比進行配料。
6)通過現場試驗確定虛鋪厚度,確定22T壓路機碾壓遍數為振動壓實4遍、靜壓1遍。
7)按照大面積換填時對坑底原土不應擾動的原則,施工單位制定了合理的換填順序,將出入口設置在最南邊換填2.5m區域附近處,3.0m區域最先換填,北邊0.5m區域最后換填。
8)壓路機行車速度對觸探擊數和壓實系數是否有影響?監理要求施工單位在大面積砂石換填之前,在施工現場進行試驗,實測結果詳見表1。

表1 行車速度與觸探擊數和壓實系數的關系

表2 輕便動力觸探成果

表3 靜載試驗各測點累計沉降量

表4 靜載超負荷試驗成果表

表5 靜載超負荷試驗點四周表面下30cm觸探擊數及上表面壓實系數測試成果
從上表可以看出行車速度對壓實系數影響較小,對輕型動力觸探略有影響,速度慢了,觸探擊數高,所以選擇行車速度為0.7m/min。
9)現場設備
① 運輸設備:一輛中聯ZD220-3履帶式推土機、三輛東風柳汽霸龍型號LZ3252M5DA自卸車。
② 碾壓設備:核查22T振動壓路機技術參數,其工作質量22000kg、壓輪寬度2130mm、振動頻率(低/高)28/33Hz、振幅(高/低) 1.86/0.93mm。
③ 檢測設備:200cm3環刀、輕便動力觸探設備、地基靜載荷試驗設備。
1)在大面積的砂石換填過程中,監理人員進行全程旁站控制,每次換填厚度不得大于40cm:控制22t的振動壓路機行車速度和碾壓遍數。
2)在同一換填區砂石地基底面應鋪設在同一標高上,在相鄰深度區交界處,施工單位將基土面挖成踏步和斜坡形,上下層接槎處的水平距離應錯開0.5~1.0m,接槎應增加1遍碾壓。
3)換填應按先深后淺的順序進行。
4)鋪筑的砂石應級配均勻。如發現砂窩或石子成堆現象,應將該處砂子或石子挖出,分別填入級配砂石。
1)每層壓密實后進行輕型動力觸探,監理人員核查了輕型動力觸探設備,其錘重10kg,落距50cm,探桿直徑25mm,探頭直徑40mm,錐角60°。首層壓實后厚度30cm,對某一測點監理人員記錄向下10cm、20cm、30cm處所得出的觸探擊數分別為19、43、60。換填第二層完成后,壓實總厚度為60cm,在同一點上監理人員要求將動力觸探向下多探20cm,得出首層表面向下10cm、20cm處觸探擊數分別變化為63、79,由于阻力很大動力觸探無法向下繼續探測。實測數據詳見表2、輕便動力觸探成果。
從表2數據可以看出,砂石換填存在“累積效應”,第二層砂石換填完成后,第一層觸探擊數明顯增大,第一層向下20cm后無法再向下進行觸探,由此得出第二層對第一層影響深度為累計向下超過30cm。在第3層壓實后,“累積效應”還會使第1層更密實,遺憾的是實測不到有效數據;同時我們也看到“累積效應”呈遞減態勢,逾深效應逾小。
2)每層施工結束后,監理見證施工單位用容積不小于200cm3的環刀壓入每層2/3的深度即20cm處取樣,測定干密度,干密度應不小于在中密狀態的干密度值。檢驗點數量,每50—100m2檢測不應少于一個點,壓實系數全部≥0.97。
3)當最后一層碾壓完成后進行靜力荷載試驗,每個區域分別做3組共12組,每組最大加載量360kpa,試驗結果合格,詳見表3靜載試驗各測點累計沉降量。
5號點累計沉降量9.28mm, 6號點累計沉降量5.6 7 m m,差值3.61mm, 5號點與6號點距離22m,斜率為0.16%,2號點累計沉降量4.57mm,與5號點差值4.71mm,5號點與2號點距離27.5m,斜率為0.17%
監理部要求在每個區域3組內各選擇一組進行加載,加載12.5%后試驗結果通過,繼續再加載12.5%結果仍通過,靜載超負荷試驗成果見表4。
從表4可以看出在相同的荷載作用下,本級沉降量中2.5m換填深度區沉降量比1.5m換填深度區還要小,原因是2.5m換填區域為主要的砂石運輸通道,運輸車輛頻繁碾壓,使得該區域換填的砂石被壓得更密實;在相同荷載作用下換填深度0.5m的本級沉降量與3.0m的相比,最大沉降差4.96mm,對基礎不均勻沉降不構成威脅;從累計沉降量看,最大值12.41mm,是比較低的;從表3、表4中可以看出換填3.0m深比0.5m深累計沉降量要大,說明原土要比砂石換填的質量好。
4)靜載試驗最大加載量達到360kPa后,在靜載超負荷試驗點位周圍各選4點在砂石換填表面下30cm做輕便動力觸探,在上表面做壓實系數測試結果見表5。
從表5可以看出,砂石換填地基是均勻的,壓實系數和地基承載力均達到設計要求。
1)控制砂石級配是關鍵。
2)審定適宜的施工順序,應堅持先深后淺。
3)檢查控制鋪填厚度及壓路機碾壓實遍數應符合施工方案規定。
4)第一層砂石換填結束后,一層表面換填的砂石會向上回彈,當第二層換填結束后,第二層會阻止第一層向上回彈,使第一層被壓得更密實。
5)“累積效應”可資利用。
在換填準備階段,碾壓遍數試驗可用第一層頂部的壓實系數和觸探擊數來確定,可以做到事半功倍的效果。
當表面輕便動力觸探擊數達不到要求時應立即增加壓實遍數,直到合格為止。
換填質量檢測(壓實系數、觸探擊數)應及時,兩種檢測方法同時使用,判定合格的準確性更高。
1)在砂石換填前應該對原地基進行輕便動力觸探,在第一層砂石換填完成后對原土層再觸探,觀察原土層變化情況。
2)靜壓一遍應當做一次觸探,強壓一遍后再測試一次,然后二者進行對比,可得出二者分別對壓實效果影響的大小。
2017-01-10