摘 要:犍為縣兩河口煤礦礦井反風后礦井風量下降,風排絕對瓦斯涌出量上升,成為反風礦井瓦斯涌出量上升的特例。主要原因是礦井投產(chǎn)不久,通風狀態(tài)改變和抽采瓦斯效果不好造成。
關(guān)鍵詞:礦井反風;絕對瓦斯涌出量;變化;特點
犍為縣兩河口煤礦設(shè)計生產(chǎn)能力210Kt/a,礦井服務(wù)年限為33.5a,經(jīng)過約四個月的試生產(chǎn),于2015年12月31日開展了反風試驗演習。反風后礦井和回采工作面的風量均下降,但風排絕對瓦斯涌出量均呈上升趨勢,成為高瓦斯礦井反風后瓦斯涌出量變化的特例。分析其原因是礦井投產(chǎn)不久、反風出現(xiàn)短路風、負壓通風變?yōu)檎龎和L、抽采瓦斯效果不好造成。
1 礦井概況
1.1 地質(zhì)條件
區(qū)內(nèi)含煤地層為三疊系上統(tǒng)須家河組及侏羅系中、下統(tǒng)自流井組,地表平緩地帶分布有少量第四系。地層總體傾向北東,傾角2°~5°,構(gòu)造簡單,埋藏深度大。
1.2 煤層基本情況
礦區(qū)內(nèi)煤層自下而上有K8、K9、K10d、K10m、K10s等,其中K10d煤層大部可采,K10s煤層局部可采,各可采煤層特征見表1。
1.3 礦井開拓布置
礦井采用斜井開拓。全礦劃分為1個水平,即+160m水平;+160m水平運輸大巷布置在K10s煤層底板;+175m回風大巷布置在K10d煤層中;全礦劃分為 14個帶區(qū),5個上山帶區(qū)、9個下山帶區(qū)。采用傾斜長壁采煤法開采。
1.4 礦井通風
礦井采用抽出式通風方法。現(xiàn)安裝有兩臺FBCDZNo23型主要通風機,電機功率為2×160kw,采用變頻技術(shù)控制風機轉(zhuǎn)速,目前頻率為42HZ。通風負壓為1120Pa,礦井等積孔為2.68m2。
采煤工作面采用“W”型通風,掘進工作面采用局部通風機壓入式通風。
1.5 礦井瓦斯情況
礦井為高瓦斯礦井。通過近4個月的試生產(chǎn),計算礦井絕對瓦斯涌出量(含風排瓦斯量和抽采瓦斯量)大于20m3/min,相對瓦斯涌出量大于68m3/t。礦井建立了地面抽采瓦斯系統(tǒng),抽放采動 壓瓦斯(高位 壓裂隙鉆孔抽放)及采空區(qū)埋管抽放。
2 礦井反風試驗
2.1 礦井反風系統(tǒng)
礦井反風系統(tǒng)如圖1。
2.2 礦井反風后風量和瓦斯變化
礦井反風前后風量和瓦斯?jié)舛茸兓绫?。
由表2 知,礦井反風前后,礦井風量從4552m3/min,降為3450m3/min(反風后回風風量),反風后風量降低24.2%,反風率75.8%、大于《煤礦安全規(guī)程》122條規(guī)定的40%。滿足規(guī)程要求。
但是,礦井反風后,絕對瓦斯涌出量為4.688+6.384=11.064m3/min,大于反風前的9.104m3/min,上升21.53%。即反風后礦井絕對瓦斯涌出量上升。
根據(jù)1982年、1984至1985年春的兩次全國性反風演習實驗,礦井反風時,瓦斯涌出量一般都比反風前有所減少,特別是一些高瓦斯礦井甚至出現(xiàn)大幅度減少。如表3所示[2]。即有90.54%的礦井,反風時礦井絕對瓦斯涌出量下降20%以上,有9.46%的礦井反風后瓦斯下降80%以上。就是說高瓦斯礦井反風后100%的礦井是絕對瓦斯涌出量降低20%以上。
兩河口煤礦反風的結(jié)果與80年代全國幾百個煤礦反風試驗結(jié)果相反,即反風量下降,反風后礦井風排絕對瓦斯涌出量增加。不但如此,就是在回采工作面內(nèi),仍然是反風后風量下降、絕對瓦斯涌出量上升。
2.3 210D1區(qū)反風后風量和瓦斯涌出量變化
210D1區(qū)反風后風量和瓦斯涌出量變化如表4。
由表4知,反風前210D1區(qū)回風量1004m3/min,絕對瓦斯涌出量4.327m3/min;反風后風量僅475m3/min,反風后絕對瓦斯涌出量5.415m3/min。即反風后風量下降52.68%;而絕對瓦斯涌出量則比反風前上升25.14%。
2.4 410D1區(qū)反風后風量和瓦斯涌出量變化
410D1區(qū)反風測定數(shù)據(jù)如表5。
由表5知,反風前410D1區(qū)回風量818m3/min,絕對瓦斯涌出量3.763m3/min;反風后風量僅405m3/min,反風后絕對瓦斯涌出量4.293m3/min。即反風后風量下降50.44%,而絕對瓦斯涌出量則比反風前上升14.03%。
總結(jié)以上,礦井反風后,全礦風量下降24.2%,礦井絕對瓦斯涌出量則上升21.53%;回采工作面風量下降最多52.68%,絕對瓦斯瓦斯涌出量上升最大的有25.14%。
2.5 反風后絕對瓦斯涌出量上升原因
2.5.1 工作面風量發(fā)生變化
為了解決210D1東回風巷風流中瓦斯超限問題,在210D1工作面反風前,210D1東回風有從+130東排水巷引入的新風量(356+648)-669=335m3/min;反風后,210D1東進風有新風量600m3/min,從反風前的參新風巷短路的風量是:(600+222)-475=347m3/min,即反風后短路到+130m東排水巷的風量347m3/min,與反風前參新風量335m3/min相當,但是直接進入了反風后的+130m東排水巷,整個排水巷的瓦斯?jié)舛葹?.06%,沒有起到反風時排放和稀釋瓦斯的作用。反風后回采工作面進風,因礦井風量下降本來已經(jīng)減少的風量,再加上原來的參新風部分短路到回風,使反風后工作面風排瓦斯的回風量再度降低,故反風后工作面回風中瓦斯?jié)舛壬摺?/p>
410D1工作面風量,與210D1工作面類似。西回風巷的參新風,反風后變?yōu)槎搪凤L,失去了排放和稀釋反風后瓦斯的作用。
2.5.2 工作面采空區(qū)風流流動
210D1工作面反風前回風隅角有兩處,分別在東西回風的入口,反風后只有一處(原來的運輸巷新風出口)。如果采空區(qū)瓦斯涌出量反風前后相等,瓦斯一定會在反風后一個回風隅角處積聚更嚴重。所以反風后實測,210D1運輸巷(反風后回風巷)尾、距回風巷口5m的密閉附近,瓦斯?jié)舛冗_到3.60%(410D1工作面如圖3,對應(yīng)點瓦斯2.26%)。不但如此,由于采空區(qū)含瓦斯的風流在回風隅角發(fā)生變化,布置在東西風巷(即原來兩個回風隅角處)的抽采瓦斯的頂?shù)装邈@孔,雖然各有約20和12個孔在抽,因為這些鉆孔已經(jīng)不處于卸壓瓦斯,在微弱漏風驅(qū)動下的高濃度瓦斯區(qū)(回風隅角附近),而是在新鮮風流附近(即新風剛進入采空區(qū)處)的低濃度瓦斯區(qū)。另外,西風巷反風前的埋管抽采瓦斯系統(tǒng),吸入瓦斯點也同樣因為反風而處在新鮮風流入口的低濃度瓦斯區(qū)。結(jié)果,頂板孔、底板孔、埋管(西風巷隅角處)等三種抽采瓦斯的措施,在反風后沒有起到抽采瓦斯的效果。所以,雖然反風后工作面的風量下降了,而風排瓦斯卻增加了。
2.5.3 煤層K 先開采后,底板10m以內(nèi)的K K 煤層(含煤線),隨著工作面推過,卸壓瓦斯很快涌入開采工作面。距開采層底板約16m,還有K9煤層及煤線和炭質(zhì)頁巖,隨工作面推過距離增加、采空區(qū)面積加大,卸壓瓦斯也將在工作面煤壁后方40m到80m涌入工作面。由于工作面投產(chǎn)不久,210D1只推過245m(410D1工作面為66m),上述卸壓瓦斯除風排、抽采以外,剩下的都遺留在面積不大的采空區(qū)。反風前風排瓦斯、抽采瓦斯、遺留瓦斯,在抽出式通風的條件下處于平衡狀態(tài)。反風后,原有平衡打破,且通風由抽出式變?yōu)閴喝胧剑从韶搲和L變?yōu)檎龎和L,采空區(qū)絕對壓力升高,有一驅(qū)趕采空區(qū)瓦斯向已有老塘區(qū)流動的趨勢。因為礦井剛投入生產(chǎn),沒有臨近的老塘吸納采空區(qū)瓦斯,即便是反風后風量下降,絕對瓦斯涌出量也仍然上升。
建立了抽采瓦斯系統(tǒng)的高瓦斯礦井,反風風排瓦斯主要是來自鄰近層的卸壓瓦斯,由于礦井剛投產(chǎn)不久,沒有大面積的老塘,抽采瓦斯效果又不好,再加上負壓通風變?yōu)檎龎和L、參新風變?yōu)槎搪凤L量,反風量減少,反風風排瓦斯增加。至于高瓦斯礦井個別回采工作面反風后瓦斯量上升,過去的反風試驗也有類似現(xiàn)象[3],但本試驗礦井,不同的是,反風試驗的全部回采工作面,都是反風后風量減少、瓦斯涌出量增加。
2.6 礦井反風演習時實現(xiàn)瓦斯不超限
首先,關(guān)于反風試驗時風流中瓦斯?jié)舛鹊南拗祮栴}。2016年版的新《煤礦安全規(guī)程》第七百一十二條,處理礦井火災(zāi)事故,應(yīng)當遵守下列規(guī)定:(1)控制煙霧的蔓延,防止火災(zāi)擴大。(2)防止引起瓦斯、煤塵爆炸。必須指定專人檢查瓦斯和煤塵,觀測災(zāi)區(qū)的氣體和風流變化。當甲烷濃度達到2.0%以上并繼續(xù)增加時,全部人員立即撤離至安全地點并向指揮部報告[5]。既然反風是災(zāi)害后的通風,所以回風中的瓦斯?jié)舛龋?.0%為超限指標不應(yīng)該有爭議。但是,實際反風試驗時,有關(guān)人員仍然用瓦斯?jié)舛?.0%作為是否超限的指標,是不妥的。
其次,兩河口煤礦反風試驗時,工作面回風的瓦斯?jié)舛冗_到1.14%,沒有超過2.0%,不應(yīng)該屬于反風試驗時的瓦斯超限。在密閉附近測得的瓦斯?jié)舛?.60%,不是風流中的瓦斯?jié)舛戎怠?/p>
再次,類似于本試驗礦井條件,如果需要降低反風的風排瓦斯?jié)舛龋达L時將參新風巷的風窗面積降低,使東(西)+130排水巷的風量減少、瓦斯?jié)舛壬仙ó斎徊荒艹蓿黾庸ぷ髅娣达L后的回風量。
最后,臨時將埋管抽采瓦斯的方式移至新的回風隅角處(反風前運輸巷的出風口)附近,或者在隅角處適當增加抽采瓦斯鉆孔,提升反風時抽采瓦斯的效果。
建議兩河口煤礦下一年度反風試驗時,盡可能多地測定相關(guān)數(shù)據(jù),再次分析反風前后瓦斯涌出量的變化。
3 結(jié)論與建議
(1)反風試驗礦井,反風時礦井總風量和回采工作面風量都下降,且礦井和回采工作面的絕對瓦斯涌出量都上升,是高瓦斯煤礦反風試驗的一個特例。原因是礦井剛投產(chǎn)不久,采空區(qū)面積小,原來的參新風變成短路風,加上抽采瓦斯效果降低,所以發(fā)生了這一特例。針對性采取措施可以改變這種現(xiàn)象。
(2)反風試驗時,回風流中的瓦斯?jié)舛认拗祽?yīng)執(zhí)行規(guī)程規(guī)定值即為2.0%。
(3)建議試驗礦井下次反風時,盡可能多地測定相關(guān)數(shù)據(jù)(比如反風試驗時埋管抽采瓦斯參數(shù)等),為災(zāi)變通風提供更多實測參數(shù)的支撐。
參考文獻
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[5]國家安全監(jiān)管總局,國家煤監(jiān)局.煤礦安全規(guī)程[M].煤炭工業(yè)出版社,2016.
作者簡介:劉益文(1964,1-),男,高級工程師,注冊安全工程師,四川省安全監(jiān)管局(四川煤監(jiān)局)安全技術(shù)中心總工辦主任,主要從事瓦斯災(zāi)害防治技術(shù)研究與安全高效礦井建設(shè)技術(shù)服務(wù)和技術(shù)管理等工作。