趙強,趙剛,呂徑春
(天津渤化永利化工有限公司,天津300271)
淺析利用管道模擬軟件對低壓蒸汽(1.37MPa)管網現狀的模擬及優化
趙強,趙剛,呂徑春
(天津渤化永利化工有限公司,天津300271)
某公司蒸汽管網系統錯綜復雜,分為高壓蒸汽、中壓蒸汽、低壓蒸汽及低低壓蒸汽管網,同時存在高壓、中壓、低壓蒸汽減溫減壓系統及部分生產裝置副產中壓、低壓蒸汽,為了更好的了解該公司蒸汽管網實際運行情況,查找在運行過程中蒸汽的溫度、壓力、流量的分布,利用管道模擬軟件對該公司低壓蒸汽(1.37MPa)系統進行模擬,通過模擬查找低壓蒸汽管網在實際運行過程中存在瓶頸,并提出針對性改造措施,達到節能降耗目的。
模擬軟件;蒸汽;流速
某公司各壓力等級蒸汽年消耗量約為300萬t,對蒸汽的生產、輸送、使用等過程進行用能合理性分析,對節能非常有意義。
該公司1.37MPa低壓蒸汽管網全長3.82km,主管直徑DN500,供汽源分別為熱電低壓雙減、4.2MPa減溫減壓站、2.7MPa減壓站、蒸汽噴射器等裝置。用汽裝置主要為丁辛醇、聯堿、空分及公司外用戶。目前熱電低壓雙減出口壓力最高達到1.48MPa,而丁辛醇裝置入口壓力達不到1.37MPa,只通過4.2MPa減溫減壓站來保持壓力,降低了蒸汽品位,損失了能量,增加了能源消耗。
蒸汽管網的模擬分析及評價,所需要的基礎數據主要有兩類:結構參數和操作參數。
2.1結構參數
1.37MPa壓力等級蒸汽管網按圖1建立數學模型。該圖根據實際的管網工藝流程圖及管廊布置圖抽象而來,與實際的低壓蒸汽管網結構相吻合。
2.2操作參數
模型的工況參數選取的是2014年10月13日12時間點的工藝參數(如表1),其中二期丁辛醇、混合醇醛兩裝置的蒸汽用量分別約為50與5t/h。

圖1 1.37MPa蒸汽管網模型圖

表1 模型對應的操作參數
根據上述操作數據,進行模擬計算與實測值進行比較。計算結果與實際值比較如表2所示。大部分計算結果與實測值的偏差基本在±1%以內,但存在部分常數據,判斷為儀表異常(因汽源溫度為199.14℃,用戶溫度不可能達到243.2℃,也不可能低至7.8℃。同樣,氣源壓力為1.43MPa,用戶壓力不可能達到1.44及1.46MPa)。因此,調整后的管網模型與實際情況吻合較好,可用于進行管網的分析與評估。

表2 模擬誤差分析表
4.1各管線供汽狀態
1.37MPa蒸汽管網中各管線的供汽量可知,在現行供汽狀態下,2.7MPa變1.37MPa蒸汽雙減器要向旭東道方向供汽12t/h左右,環線輸汽量約為49t/ h,經空分道分支點后向空分裝置方向供汽約6t/h,向丁辛醇裝置方向供汽約43t/h左右。
4.2管網壓降梯度分析
1.37MPa壓力等級蒸汽管網的壓力梯度分布如圖2所示。由圖可知,各管線的壓降梯度均在0.5kPa/m以下,但壓降分別不均,其中2.7MPa減壓出口、至丁辛醇1、2套蒸汽管線壓降相對較大,仍有改善空間。

圖2 低壓蒸汽管網壓降梯度分布如圖
4.3最優流速分析及流速分布
眾所周知,壓損可折算為相應的熱和功。在某個流速下的熱損、壓損之和最小,即總的能量消耗最小,即為最佳流速。據此DN500及DN350蒸汽管道,最佳流速約為21、23m/s。
低壓蒸汽管網的流率分布如圖3所示。從管段流率的分布來看,至丁辛醇1、2套裝置蒸汽流速值最大,約為32m/s,其能量損失較大。
4.4管網分析結論

圖3 低壓蒸汽管網流速分布圖
綜上所述,現行管網供汽狀態大部分良好,但從模擬結果來看,丁辛醇等處管線壓降及能量損失較大,需對部分管線進行優化以降低外供蒸汽壓力,提高能源利用率。
為降低1.37MPa低壓蒸汽供汽壓力及至丁辛醇裝置管線壓力降,通過模擬計算制定優化及改造方案,為了降低編號為23的管段壓降,對部分管線進行了優化,低壓蒸汽管網優化后流程如圖4。
由分析結果可知,在環線供汽的基礎上進行改造,要滿足一期丁辛醇對蒸汽壓力的要求,那么熱電的最低供汽壓力數值應為1.435MPa,此方案在4.2變1.37MPa蒸汽雙減器一定負荷下即可保證丁辛醇用汽壓力,也可降低熱電外供蒸汽壓力,能到達降低能量損失的效果。

圖4 優化后管網

圖5 蒸汽流向示意圖

圖6 各管段流速分布情況

圖7 各管段壓降分布情況
6.1管網改造后運行現狀及分析
管網改造后的蒸汽流向如圖5所示。可見,管網改造后熱電供1.37MPa低壓蒸汽和2.7MPa雙減所供部分蒸汽合并后,經復線供至丁辛醇一、二期裝置。
管網各管段的蒸汽流速分布如圖6所示,可見管網改造后編號為23的瓶頸管段蒸汽流速明顯降低,編號為13、14的管段蒸汽流速略偏高(2.7MPa雙減出口及相連管段),管網整體流速基本維持在合理的運行范圍內。
管網各管段的壓降分布如圖7所示,可見除編號為13、14的管段壓降略偏高外,其余管段的壓降均較低。改造后編號為23的管段壓降明顯降低,管網整體壓降均維持在合理的范圍內。
6.2改造后結論
通過改造后實際運行數據看,熱電供汽壓力最大為1.41MPa,較改造前降低0.07MPa,提高熱電運行效率,同時丁辛醇通過適當調節4.2變1.37MPa蒸汽雙減器保證了用氣壓力,并降低了蒸汽管線壓降及能量損失。
10.3969/j.issn.1008-1267.2016.04.011
TP391.9
B
1008-1267(2016)04-0033-05
2016-03-02